空预器密封改造汇报材料_空预器改造效果报告
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空预器密封改造汇报材料
一、改造原因:
大唐鲁北发电有限责任公司现有2台330MW燃煤发电机组分别于2009年9月20日、2009年12月20日投产发电,每台炉配有哈尔滨锅炉厂预热器公司生产的两台空气预热器,型号28-VI(T)-1983-SMR。为了响应国家节能减排号召,公司对两台机组进行选择性催化还原法(SCR)脱硝系统改造。改造后空预器烟气差压持续升高,最高达到3kpa,风机工作负荷增加,威胁到锅炉带负荷的安全运行。同时较高的差压使空预器的漏风率增大,热端吹灰器持续投运又造成了热端换热元件损坏严重,热端和冷端之间的夹心层存在脱落的损坏元件片,进一步造成了预热器差压持续升高,换热效率下降,严重影响着锅炉的安全、经济运行,并对下游设备造成影响,因此必须进行空预器改造。
二、改造方案
根据我厂现在空预器情况,计划进行密封改造,由现在机械可调密封改为柔性密封和机械密封相结合的形式,将现有的扇形板进行更换,热端蓄热元件全部更换。
三、所需资金及经济效益
所需资金共分为两部分,分别为蓄热元件更换以及密封改造。
1、热端传热元件共48分仓重51.456吨,元件包框架的质量为7.9吨。总质量为59.3吨。每吨1.2万元。每台空预器热端蓄热元件造价为72万元,外加施工费,运费约为48万元。所以4台空预器更换蓄热元件总费用约为480万元左右。
2、2台炉4台空预器密封改造为大包工程,共计费用约为476万元。
两部分共计总投资费用约为936万元。
根据我厂现在运行情况,改造后漏风率控制在4%,4年之内控制在5%;改造后漏风率下降7%,漏风率每下降1%,可节约煤耗为0.21g;改造后排烟温度可下降3℃,每下降1℃可节约煤耗0.17g,每吨标煤按500元计算。
本工程共降低煤耗1.91g,4年总节能收益为1223万元,纯收益(四年收益-投资)为287万元。