选煤厂女工增效节支汇报_选煤厂安全工作汇报
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选煤厂女工增效节支汇报
尊敬的各位领导、各位同仁:
大家好!
现在由我来介绍选煤厂女工增效节支工作取得的成效。
选煤厂在册女工228人,从事技术管理14人,其余114人主要充实在拣矸、皮带、刮板、斗提、跳汰、技检等岗位上。今年以来,煤炭市场下滑、高硫煤入洗增加、人员分流、设备老化,人手紧张。女工的工作量和工作强度增加,她们立足本岗,找问题、想办法、重落实,成为增效节支工作中的“半边天”。
下面我围绕选煤女工在完成今年114万元的节支目标中做出的努力和创新。主要从人员转岗、创新推广、持续改进、小改小革增效、降低作业强度五方面介绍我厂女工在增效节支环节上取得的成绩。
一、一人多岗
随着人员分流、设备增加、洗末煤入洗时间加长,岗位人员明显紧张,原煤、洗块、洗末三个车间,大小四百余台设备,每班约55名岗位员工操作、巡检。为了盘活人力资源,选煤厂鼓励员工多学、多练,实行一人多岗管理,即一人具备两种以上岗位合格证,目前有158名女工具有两个以上工种操作证,按照生产需要顶岗、替岗。
同时,周二、周五检修期间,调度、技检车间女技术员,也协助车间跟班,对现场安全把关、进行技术指导。
二、创新推广
煤泥水处理系统的高效运行是选煤厂实现洗水闭路循环、确保清水选煤的重要环节,选煤厂在煤泥水澄清过程中添加阴离子絮凝剂(聚丙烯酰胺)加速煤泥沉降,添加阳离子净水剂(碱式氯化铝)去处溢流水中细泥的方法。
随着高硫煤入洗,选煤厂逐步改进、完善煤泥水处理系统,先是使用了自动加药装置,随即,泵房女工发现受自身限制,背25公斤药剂转3次楼梯添加很不方便,就增加一部楼梯,缩短上料路程。近年,15#煤入洗量增加,末煤全部洗选,药剂消耗呈上升趋势。
按照预期2013年净水剂消耗150吨,絮凝剂消耗1450吨,今年,选煤厂发动班组女工根据测出的溢流、底流浓度试验黄药剂、白药剂添加比例和压滤机成饼时间,班组领用消耗,全部登记在册。一到高温雨季或者井下煤种变化,导致煤泥水不好处理,参照浓度找以前的实验数据,安排好药剂添加数量和次数,以
及压滤成饼循环周期,避免药剂消耗增加。目前,预计2013年净水剂可少消耗5吨,絮凝剂少消耗50吨,比预期减少消耗8万元。
四、小改小革增效
不仅在管理、工艺上改进,选煤女工同样关注日常设备运行状况,发现可以修复使用的,及时向班长汇报,提出建议改进。
1、更换斗子连接铆钉
选煤厂在用斗子11部,一部斗子使用周期一般为10个月,岗位司机发现磨损部位主要是斗子与链板连接铆钉松动、脱落。建议利用停车时间,更换斗子与链板连接铆钉,同时对磨损严重的链板间固定销更换、补焊。修复后,可多使用1个月,考虑折旧、维护等费用,一年可少支出2万元。
2、使用压链器
选煤厂有21部刮板机输送原煤、产品和煤泥。随着入洗煤质的变化,煤粘在刮板上,易造成刮板变形、弯曲,引起飘链、跳链等事故。左图是变形的刮板,右图是钳工安装压链器。使用压链器后,一年刮板少消耗120根,节约1万元。
选煤厂228名女工始终坚持效益为先、降耗为本,用自己的行动充分展现了女工的聪明才智和爱岗敬业的精神,并以女性独特的思维,在市场疲软的时刻,积极为企业出高招,想妙招,为114万元节支降耗指标的完成做出贡献。