8月9日公司组织了一次6S检查_工厂6s检查
8月9日公司组织了一次6S检查由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“工厂6s检查”。
现场安全检查汇总
8月9日公司组织了一次6S检查,此次检查可以说是对公司8/月6号检查的复查,通过检查结果可以看出每个班组都有了一定的进步,但同时一些典型问题仍然突出,具体表现在:
1:主导电成品区玻璃损坏,暴漏安全意识淡薄,无人管理的漏洞。责任人:刘超 2:四号门南北两侧气垫膜存放较乱,存在卫生死角。责任人:周广成。
3:主导电班周转车存在铜铝混放现象,西侧工作台区域零部件摆放混乱,责任人:倪庆明。4:西货场卫生下滑严重,矿泉水瓶,烟头等随处可见,需引起重视。责任人:
5:五号门外长期存放4-40.5开关一台。电动机构二次面板若干,已被雨淋,需及时处理。6:更衣室卫生状况未发生明显改善,矿泉水瓶,奶袋随处可见,工作服任意悬挂,工作鞋随处摆放,由于本次检查是复查,现对责任人进行考核处理,7:110KV本体包装班,流水线小车摆放混乱,堵塞通道。责任人:吴祥磊。8:110KV本体一班,瓷瓶包装处理不及时。责任人:郭小虎。
9:110KV附件班所用附件箱摆放较乱,虽多次强调仍未改正。责任人:安强。10:220KV附件班零部件需分类摆放,定置管理。责任人:张勇。
11:喷漆班待处理品仍然较多,针对这一现状,喷漆班需引起重视,抽调专人,在规定时间内处理完毕,并保证不在发生类似事件。责任人:张建:
本次检查表现较好的班组有:主导电班
电动机构一次班 主要亮点有以下两个方面:
一:主导电班对于标准件的使用及存放确实值得其他班组好好学习,其他班组要充分利用好周转盒及周转筐,杜绝使用纸袋,塑料袋存放标准件,标准件使用完毕后及时放回原处。二:电动机构一次班对于零部件的定置管理值得其他班组好好学习,作为流水线作业的电动机构一次班,通过其良好的零部件定置管理,大大减少了周转环节,做到了流水作业,有力的保障了正常的生产运营。
本次检查进步较快的班组:220KV附件班 理由如下:
公司8月6号进行安全检查时220KV附件班存在问题较多,后经公司召开专门会议分析及班组负责人的个人总结,本次检查附件班执行力度较好,存在问题基本得到解决,工作现场焕然一新,希望继续保持。
公司每次检查所发现的问题都很具体,希望各班组能够认真分析,认真总结,坚决执行。每天进步一小步,将公司的现场管理提升一个新的水平。
编制;
审核:
二〇一二年八月九日