宣恩金滩电站调试大纲_电厂三期调试大纲
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宣恩县金滩水电站机组启动调试大纲
一 水轮发电机组:无水调试: 1 水轮机:
(1)水轮机转轮与转轮室间隙应均匀。5个叶片旋转360°的间隙。不超过设计值的± 10%;
(2)导水叶立面局部间隙不大于0.13mm。端面间隙下40%。上60%;
(3)导叶全关后。接力器压紧行程4mm;(4)检修空气围带0.5Mpa气压,动作5次;(5)平面止漏密封,0.1Mpa水压,动作应是三台;(6)水导瓦间隙按盘车摆度分配间隙;
(7)水导油盆安装就位后,煤油渗透试验12小时,不渗透;(8)水导油冷器,0.5Mpa水压耐压试验10分钟,不渗透; 2 发电机:
(1)发电机安装就位前按交接试验做完各项电气试验;(2)发电机空气间隙调整后,相差不大于平均值的±10%;(3)发电机转子铁芯低于定子铁芯1—2mm;
(4)上下导推力绝缘电阻(用1000V)不低于10MΩ;(5)各瓦测温元件引线绝缘电阻不低于5MΩ;
(6)下导推力油盆组装就位后,煤油渗透试验12小时,不渗透;(7)油冷器0.5Mpa水压耐压10分钟不渗透;(8)下导瓦间隙单瓦间按摆度调整;(9)上导瓦间隙单瓦间隙按平均间隙分配;
(10)集电环、引线、刷架交流耐压3kV,绝缘电阻大于5MΩ。3 调速器:
(1)油泵启动调试、切换、后备试验、压力整定;(2)调速器静特性试验
(3)接力器→导叶→调速器开度试验;(4)调速器最低油压下导叶关闭试验;(5)开关机时间整定;(6)调速器动特性试验;(7)调速器近控→手切换试验;(8)调速器远控→远控试验 4 发电机励磁:(1)开环试验;(2)远、近控试验;(3)信号采集;
(4)回路绝缘电阻,要求5MΩ以上。5 制动系统调试:(1)制动系统耐压;
(2)制动器:制动、复归试验;(3)制动系统信号(4)模拟实验。6 测温系统模拟试验:(1)机组瓦温:
a.发信号65℃(机组试运行时调60℃)温度过高; b.事故停机70℃(试运行时65℃)。(2)轴承油温:55℃发信号;(3)空冷器:
a.进口 65℃发信号; b.出口 40℃发信号。(4)发电机、定子线圈、铁芯
a.65℃发信号; b.80℃发信号 7 供水系统模拟试验:
(1)水导、下导、推力、轴承油冷器供水中断:示流器动作,发冷却水中断信号;
(2)水轮机大轴密封水中断:示流器动作,密封水中断信号。8 轴承油位模拟试验:
水导、下导、推力油位过低信号。9 机组模拟开机试验:
检查开机程序是否正常,各采集信号是否对应。10 机组模拟停机试验
检查停机程序是否正常。11 机组紧急停机试验:
检查各处的紧急停机按钮是否能紧急停机。12 发电机组保护调试:
(1)发电机过电流保护,模拟量加入;(2)发电机过电压保护,模拟量加入;(3)发电机差动保护,模拟量加入;(4)发电机过负荷保护,模拟量加入;(5)发电机失磁保护;(6)发电机过速保护;(7)机组非电量保护。二 技术供水系统调试
机组冷却供水系统系统调试:
(1)供水干管压力低于0.12Mpa。增压泵启动增压高于0.25Mpa时,增压泵停止增压;
(2)清水池:水位低于0.6米时,供水泵工作,水位高于溢流口时,供水泵停止;(3)过滤器调试;
(4)模拟过滤堵塞,检查过滤器工作情况。三 排水系统试验: 1 渗漏集水井深井泵调试:(1)电机相序;(2)自动—手动切换;(3)主—备切换; 2 检修排水试。四 压缩空气系统: 1 系统耐压试验;蓄气罐检验、验收(权威部门); 3 空压起闭试验; 4 安全阀动作试验; 五 消除系统调试: 1 消除泵启动调试; 2 监测系统调试; 3 排烟风机调试;警铃、紧急临时用灯控制系统调试。六 6.3KV系统调试: 1 电气交接试验开关远控、近控分合闸调试 3 五防调试 4 位置信号调试电流、电压回路一次侧加量调试:
检查变比、相位、相序、装置上得采集量。七 厂用电系统: 1 电气交接试验; 2 各用电回路绝缘; 3 主、备电源切换; 八 35KV电压设备调试: 1 电气交接试验;开关远控、近控分合闸调试; 3 五防调试; 4 位置信号;电源、电压回路一次侧加量调试。
九、机组试运行: 1 充水试验(1)尾水充水试验:
a 确认尾水已清理干净,尾水进入门已关闭,尾水平面孔已关闭。加密封垫,螺栓已紧固; b 开放主轴密封水;
c 缓慢提升尾水闸门200mm,待尾水道空气排完,水充满,检查有无异常。尾水进入道有无渗漏水。主轴密封处渗水量大小,自流排水能否满足,如支持盖水位不高,水不会进入水导油盆,不需投入空气围带止水; d.全开尾水闸门至发电位置。
(2)水轮机蜗壳充水(机组已具备试运转条件)a 检查各轴承油位,应高于正常油位; b 调速器油压正常,导叶全关,锁定投入;
c 缓慢提升进口快速闸门200mm。充水与调压完平压,检查有无异常,蜗壳前端末端压力指示是否正常,若无异常,则进行下步试验; d 全开进口快速闸门至发电位置。2 机组空载运行:
(1)专职负责检查二人(每检查一项打√)a 转动部分有无异物,包括上下挡风板; b 各通道有无遗留的工具,材料等; c 检查各轴承油位是否高于正常油位; d 调速器油压应正常; e 制动系统压力正常; f 机组非电量保护已投入; j 各信号指示正常;
h 发电机一次回路无人工作,发电机出口断路器在分位置,上隔离的分位置。
(2)顶起发电机转子,让推力瓦进油;(3)缓慢落下风闸,风闸复归;(4)机组启动
a 分别专人监视水导、下导、上导; b 调速器切换到手动,投入冷却水; c 拔出接力器锁定;
d 缓慢启动机组,让机组的在50%额定转速下运行; e 看、听机组有无异常,轴承油位有无涌高和下降,监视各瓦温升情况,若有下列情快,主轴密封漏水过大。(5)如无异常,机组进入低转速轴瓦磨合,50%额定转速24小时;
(6)24小时后,提升机组转速95%额定转速运行4小时,若无异常机组的额定转速下运行24小时;
(7)机组的额定转速下运行24小时后,无异常可做调速器动态试验,机组过速试验;(8)机组自动开机试验;(9)机组手动、自动停机试验;
(10)发电机升压、做励磁系统特性试验;(11)机组手、自动周期试验;(12)机组升负荷试验
记录:尾水位、前池水位、导叶开度,机组负荷、温度
25%、75%、100%额定功率间隔小时甩负荷试验:
依据机组额定额定出力25%、50%、75%、、100%分四次完成 记录:尾水管压力、蜗壳压力、前池水位上升、调速器动作情况、机组转速上升值、发电机电压波动值,各轴承处的振动、顶盖、尾水真空破坏阀动作情况,有无抬机的现象。4 机组甩负荷试验完成后,停机检查有无异常,将机组开启并入系统进行额定功率的72小时试运行。
机组试运行期间,机组应有专人巡视。各种记录应每隔30分钟记录一次。十 35KV升压站试运行 1 35KV线路试运行
a 断开线路断路器、断开线路隔离开关、退出线路侧接地刀闸、断开35KV母线PT接地刀闸、退出35KV厂变、断开35kV母线PT隔离
b 依照规范进行35kV线路充电,充电完后进行48小时输电线路试运行 2 投入母线路PT 检查PT接线正确性、校验相序 3 投入35kV厂变 检查相序、电压 4 主变充电:
次数5次,试运行时间48小时 辅助设备调试细则: 辅助设备调试细则: 一 排水系统:
1.渗漏集水井、深井泵调试:(1)深井泵旋转方向调试:
在不带水泵轴连接锁,电机取消时,启动电机观察电机方向与标识是否相同。
若转动方向正确,提升泵轴4mm,锁紧螺帽(2)润滑水与泵程序调试: a.关闭电机进口电源 b.启动水泵,观察润滑水是否先开,并有足够的时间、间隙。如果程序符合要求:合上电机电源,观水泵运行是否正常,有无异常声音,有无振动,电机电源三相是否平衡电流有无超过额定、出水量是否与各铭牌相近(3)自动控制调试: a.水泵正常启动范围:3.2m b.底部—工作泵启动:521.500—516.5=5.00m c.底部—备用泵启动:521.7—516.5=5.200m d.事故报警:522.00—516.5=5.5m(4)率定水位传感相对显示值与浮球水位计的位置 检修集水井
a.率定集水井底部—水轮机层差,用钢尺测量 b.三泵配合使用,并抽完集水井积水
一、空压系统
1、储气罐:
a.压力罐和干管耐压试验:1.25Mpa,10分钟不渗漏 b安全阀0.82动作,0.82Mpa全开。压力不再上升,0.8Mpa安全阀关闭,压力不再下降 1.低压空压机调试
由储气罐上电接压力表控制空压机启停:
a.校验空压机电机相序,电机运转方向与出厂标识相同 b.两台空压机启用,备用调整 c.启用空压机相同自动启动:0.6Mpa,自动停止0.78Mpa,备用机启动0.55Mpa d.报警压力:上限:0.82Mpa,下限0.5Mpa e.空压机温度,出厂已调整完毕,工作调试 3. 机组制动
机组转速低于35%额定转速。投入制动,制动时间不小于2分钟
2.所有气系统支管及用气设备不得有渗漏
三、油系统:
1.各用油设备、做煤油渗透试验12小时不渗油 2.输油管路用净油冲洗
3.各阀门做煤油渗透12小时不渗油 4.漏油装置调试:
按出厂说明书调试、油泵的启动运行和停止。
四、顶转子液压系统:
1.回路及设备耐压试验20Mp不渗油 2.转子顶起压力8-10Mpa
恩施州水利电力工程建设公司
2011年11月2日