安全阀热态整定方案_安全阀热态整定措施
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锅炉安全阀热态排放试验方案
编制:尹彦国 尚庆峰批准:刘向东
一、说明
安全阀是防止锅炉超压,保证锅炉安全运行的重要保护装置;根据《锅炉监察规程》的要求:锅炉启动之前,必须对安全阀进行热状态下的调整校验,以保障锅炉的安全运行。动力站每台锅炉装有5台安全阀,其中汽包上装有两台安全阀,集汽联箱上装有一台安全阀,水热媒空气换热器装有一台安全阀,吹灰管线装有一台安全阀。本次点炉将对集汽联箱上的安全阀进行热态整定。
二、人员准备:
总指挥:刘向东
热态整定现场负责人:尚庆峰(具体负责整定过程中锅炉压力控制、应急指挥等)
动力站操作室:内操一人,由当班班长指定
集汽集箱平台:维修保运部两人,动力部2人,段永朋、当班班长或外操,由段永朋现场协调
零米过热器疏水阀门处一人:由当班班长指定
三、工器具及劳保用品准备:
对讲机:人手一部,F扳手,活扳手、耳塞或耳罩5副、防烫手套5副等
四、汇报工作:
安全阀热态整定前需要提前一天汇报王若晓主任,在调度会上
汇报;
安全阀热态整定前需要提前一天联系维修保运部(具体由杨中国负责)
热态整定前汇报调度(具体由当班班长负责)、安全处(具体由王俊全负责)、机动处(具体由杨中国负责)
五、安全要求:
调试操作人员应戴好防护用具,并由熟练人员进行调整操作,无关人员不得进入现场;
在开始校验前必须仔细检查安全门有无泄漏;
当开始校验时人员必须与安全门保持安全距离;
校验时不得任意敲打安全门;
在试跳安全门时,若安全门至整定值时还未起跳,允许超压0.1MPa,否则须降压至3.0 MPa以下才能进行调整工作,然后再行升压校验,若调整三次试跳不成功,则重新进行冷态校验;
调试时运行人员应精心操作,尽力保持锅炉工况稳定,按要求及时调整汽压和水位,严禁缺水、满水;
调试时各分工人员应坚守岗位,加强联系,由尚庆峰统一协调各岗位人员。
六、整定前工艺准备
1、工艺状态说明:
关键阀门状态:锅炉01门关闭,幷汽门关闭,幷汽门旁路
一次门开启,幷汽门旁路二次门关闭,幷汽门旁路有压疏水门开启,向空排汽一次阀开启,事故放水一次阀开启,二次阀门在远传位置,锅炉其他阀门状态与例行点炉时相同;
锅炉联锁状态:锅炉水位联锁、蒸汽压力联锁退出,集箱排空联锁退出;锅炉其他联锁正常投入
2、安全阀整定参数说明:
整定压力:3.98MPa,优秀范围:3.94~4.01 MPa;允许范围:3.9~4.06 MPa;
回座压力:优秀范围:3.7~3.82 MPa;合格范围:3.58~
3.82 MPa;
注:以上所有压力值以就地压力表为准,且就地压力表应选用精度等级为0.5的压力表。
七、整定步骤1、2、3、4、锅炉点火升压至3.0MPa后对锅炉各受热面进行全面检查; 在3.0MPa下进行安全阀手动排放试验; 在3.0MPa下对照就地压力表与DCS压力表数值; 受热面检查及手动排放试验合格后继续升压,并控制升压速度每分钟不大于0.1MPa;
5、6、锅炉压力升至3.82MPa后再次对各受热面进行全面检查;检查合格后方可继续升压并控制升压速度每分钟不大于0.1MPa;
通过控制燃烧及向空排汽电动阀开度控制升压速度
排空阀门前一人通过手动控制向空排汽电动阀控制升压速度;
为保证能准确判断安全阀门起跳时间,压力达到3.5MPa时建议全关排气阀
排气电动阀全关后,0米层过热器疏水阀门全开7、8、现场人员记录安全阀起跳值及回座值; 安全阀调整后,加铅封,将安全阀整定试验结果记录在有关的记录薄内,并由动力部及维修保运部人员签字确认。
八、事故预案
1、达到动作压力安全阀不起跳。当就地压力表压力达到4.06MPa安全阀仍不起跳时应该立即行动:
现场人员手动开启向空排汽电动阀;
控制室操作人员减弱燃烧。
将锅炉压力降低至3.0MPa时,安全阀调试人员现场手动排放安全阀一次,若手动排放正常,则现场调整调整安全阀定压值后继续升压试验,若手动排放不正常则停炉重新对安全阀进行冷态校正。
2、安全阀动作后不回座。当就地压力表压力达到3.58MPa安全阀不回座时视为安全阀回座压力不合格,应该立即行动如下: 现场人员手动开启向空排气电动阀;
控制室操作人员减弱燃烧
持续降低锅炉压力,若安全阀最终回座,则记录安全阀回座压力,并将锅炉压力降至3.0MPa以下,由安全阀调试人员现场调整安全阀回座压力后继续升压试验,若不能自动回座且安全阀调试人员现场处理无效则停炉处理。
3、锅炉受热面爆破
立即紧急停炉
开启向空排汽阀降压