1湿式水封(冷灰斗)除渣方式对锅炉灭火的影响_锅炉冷灰斗水封作用
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湿式水封(冷灰斗)除渣方式对锅炉灭火的影响
摘要:近期矿难频发,国务院安委会4月2日发文要求全国开展为期2个月的安全大检查,山西煤矿复产进程放慢,国内煤炭供应将减少;因此五大发电公司已将用煤安全性列为第一位,将用煤经济性列为第二位,采购的煤质基本都偏离设计值,需要电厂掺烧掺配,在这种情况下,各发电公司锅炉灭火增多,导致原因分析不清,继而多次发生灭火,很多情况下,都是因冷灰斗渣位高或一侧除渣设备故障,导致渣位高,除渣时红渣滑落遇水产生大量蒸汽,蒸汽和灰的混合物强烈上升,影响炉温并对燃烧造成较大扰动,造成锅炉灭火。
关键词:冷灰斗 除渣 灭火
引言
因煤质偏离设计值,大量的灭火事故都归结到煤质差、掉焦上,其实,在采用冷灰斗除渣的锅炉,很多情况是除渣不及时或除渣方式的改变,引起锅炉灭火,在此,笔者把自己的分析和多年的实践经验与大家共享,提醒大家注意,防止渣位高引起灭火。
三次风率:17.027% 三次风温:100℃ 三次风速:50m/s 锅炉效率:90.55%
计算燃料消耗量:123.343X10kg/h 油枪工作油压(枪前):1.373Mpa 点火及助燃用油:#0轻柴油 单只油枪出力:2720kg/h 油枪数量:8支
1.2燃烧器风口排布自下而上为: 1.2.1下组燃烧器
位于最下边的AA层二次风,A层一次风,B层一次风,B、C层一次风之间的BC层二次风,C层一次风,位于下组燃烧器最上面的CDC层二次风。1.2.2上组燃烧器
位于最下边的CDD层二次风,D层一次风,D、E层一次风之间的DE层二次风,E层一次风,EE层二次风,VA、VB两层三次风、位于上组燃烧器最上面的OFA二次风。
其中A层一次风为双通道燃烧器,B层一次风为单通道燃烧器,这两层燃烧器具有优异的稳燃
31锅炉概况
某发电有限公司300MW锅炉系东方锅炉厂生产的DG—1025/18.2—II4型亚临界自然循环、平衡通风、п型露天布置、四角切圆燃烧、固态排渣锅炉。炉膛断面为矩形(宽13335mm,深12829mm),采用热风送粉、钢球磨中间储仓式制粉系统,设计燃料为晋中贫煤。锅炉投运后燃烧系统经多次改进,以解决低负荷稳燃和高温腐蚀问题。1.1锅炉和燃烧系统主要设计参数:
一次风率:15% 一次风温:258℃ 一次风速:24m/s 二次风率:63.973% 二次风温:351℃ 二次风速:42m/s 1.3除渣设备规范 1.3.1除渣设备规范 1.3.1.1 湿式水封除渣装置 A.型式:双V型水封式 B.数量: 1台/炉 C.水容积: 108m³(正常水位下)1.3.1.2碎渣机
A.型号: DGS-830BAW-CR(单辊)B.数量: 2台/炉 C.出力: 60t/h 1.3.1.3 水力喷射器 A.型号: XSP-200×200 B.喷嘴直径: 41.3mm C.出力: 50t/h 1.3.1.4 脱水仓
#
1、#2脱水仓
A.型号: XHT-10 B.数量: 2台 C.仓体直径: Φ10m D.有效容积: 425m³ E.存贮容积: 380m³ F.析水元件: 8件/台 G.排渣闸门口径: Φ914mm H.冲洗水压力: 0.2~0.5MPa
2.2.1查阅灭火前历史曲线,负荷287MW,20台给粉机在投,煤量133.85t/h,汽包水位波动正常,机组协调方式运行,除出现正压投油枪稳燃外,运行人员无任何操作。2.2.2检查喷燃器温度,A1喷燃器温度从3:25-9:25长时间为620℃-630℃之间波动,A2、A3、A4喷燃器温度在270℃-301℃之间波动,D1喷燃器温度从6:40-9:25在795℃左右波动,D2、D3喷燃器温度长时间分别在619℃、610℃左右波动,D4为320℃(报警值为850℃).2.2.3锅炉灭火前燃烧器火检情况,A、B、C、D、E层燃烧器各个火检动作顺序依次为:9:25:12,A1无火;9:25:13,B2、C1、C2、D1、E1无火;9:25:14,A4、D2、E2、E4无火;9:25:15,A2、A3、B4无火;9:25:16,MFT动作。
2.2.4锅炉灭火后,对2A1、2B1、2B4给粉机处粉样化验,结果分别为:空气干燥基挥发份(Vad)12.43%、12.99%、12.79%;弹筒发热量(Qb,ad)为23.40MJ/kg、22.84MJ/kg、23.14MJ/kg,低位发热量、挥发份基本符合校核煤种。
2.2.5查阅风粉在线数据,炉膛压力出现波动前,一次风粉混合温度均在200℃以上,给粉机未出现下粉不均或堵管现象。2.2.6灭火前氧量3.99%且稳定,炉膛出口烟温1017℃且稳定(红外线测温,位于分隔屏下部)。
2.2.7从3月18日至4月3日,#2炉11次发生炉膛突发正压现象:3月18日10:20突发正压457Pa;3月22日16:29突发正压703Pa;3月23日12:34突发正压451Pa;3月24日12:40突发正压531Pa;3月25日17:52突发正压2结合案例分析
2.1事件经过:
2010年4月4日09:25:08, #2炉负荷287MW,炉膛压力突然升高至482.42Pa,运行人员紧急投入AB2、4油枪稳燃,09:25:16,炉膛压力降至-2113.28Pa,MFT动作,首出原因“炉膛压力低”。
全面检查设备无异常后,09:40,#2炉点火,12:06机组与系统并列。2.2检查情况796Pa;3月25日22:33突发正压382Pa;3月31日23:28突发正压464 Pa;4月1日16:45突发正压275Pa;4月2日15:20,锅炉突冒正压至216Pa ;4月2日22:01突发正压400Pa;4月3日11:25突发正压691Pa;对每次突发正压现象,但有个共同点,就是每次突发正压现象时,#2炉2A渣斗都正在反除渣。2.2.8 09:25:16灭火,09:30除渣完毕,现场检查炉底水封正常、底部无漏风现象,但渣斗液位超过正常水位,且渣斗正常水位溢流水管处于堵塞状态,溢流水从高位溢流水管流出,溢流水温60℃,比正常偏高(规定低于70℃)。
2.2.9查阅除渣值班记录:
2.2.9.1 3月18日8:00-14:00班次,#2炉除渣时,2A侧渣斗不下渣、渣位高,对2A侧渣斗反除渣;班长记录交代:2A侧除渣时不下渣,出口管出清水,2A侧渣斗渣位经过反复冲洗(反除渣)后,渣位正常。
对应的值长记录:3月18日10:20突发正压457Pa。
2.2.9.2 3月21日2:00-8:00班次,#2炉除渣时,2A侧渣斗不下渣,出口管出清水。2.2.9.3 3月22日,除渣值班交代2A渣斗不下渣,16:20,#2炉反除渣。
对应的值长记录:16:25 #2机组负荷276MW,煤量135t/h,A、B、C、D制粉系统运行,给粉机全部在投,锅炉突冒正压至+188Pa,立即投AB-
2、4油稳燃,16:29 锅炉又冒正压至+585Pa。
历史趋势追忆:3月22日16:29突发正压703Pa。
2.2.9.4 3月23日8:00-14:00班次,8:30,#2炉除渣,2A渣斗不下渣,12:00,#2炉反
除渣。
对应的值长记录:12:20,#2机负荷214MW,煤量100t/h,B、C、D制粉系统运行,灰水联系除渣,12:34 锅炉突冒正压至+355Pa,令停止除渣,就地检查#2炉水封槽水位正常。
历史趋势追忆:3月23日12:34#2炉突发正压451Pa。
2.2.9.5 3月23日8:00-14:00班次,2A渣斗下渣慢。
对应的值长记录:12:45 #2机组负荷257MW,煤量123t/h,A、B、C、D制粉系统运行,给粉机全部在投,锅炉突冒正压至601Pa,炉膛压力高报警,通知化验班、燃料取粉样。
历史趋势追忆:3月24日12:40突发正压531Pa。
2.2.9.6 3月25日14:00-20:00班次,17:40,#2炉除渣;20:00-2:00班次,22:00,#2炉除渣。
对应的值长记录:17:52,#2机组负荷222MW,煤量101t/h,A、B、C、D制粉系统运行,锅炉突冒正压至560Pa,就地检查正在除渣,其它无异常。
21:34,#2机组负荷216MW,煤量102t/h,A、B、C、D制粉系统运行,锅炉突冒正压至251Pa,就地检查正在除渣,其它无异常。
历史趋势追忆:3月25日17:52突发正压796Pa;3月25日22:33突发正压382Pa。2.2.9.7 3月31日20:00-2:00班次,21:30,2A渣斗反除渣。
对应的值长记录:23:28 #2机组负荷290MW,煤量140t/h,A、B、C、D制粉系统运行,锅炉突冒正压至464Pa,“炉膛压力 2 高”报警,就地检查正在除渣,其它无异常,要求停止除渣。
2.2.9.8 4月1日14:00-20:00班次,除渣值班记录:16:30,#2炉除渣,2A渣斗反除渣。
对应的值长记录:16:45一期单元长汇报:#2机组负荷290MW,煤量135t/h,A、B、C、D制粉系统运行,锅炉突冒正压至380Pa,就地检查正在除渣,其它无异常,令其停止除渣。
2.2.9.9 4月2日14:00-20:00班次,除渣值班记录:15:20,#2炉除渣,2A渣斗反除渣.对应的值长记录:15:20,#2机组负荷290MW,煤量139t/h,A、B、C、D制粉系统运行,锅炉突冒正压至216Pa,炉就地检查正在除渣,其它无异常。
2.2.9.10 4月2日20:00-2:00班次,灰水灰浆泵房值班记录:21:30,#2炉除渣,2A渣斗反除渣。
对应的值长记录:22:01#2机组负荷290MW,煤量139t/h,A、B、C、D制粉系统运行,锅炉突冒正压至400Pa,炉就地检查正在除渣,其它无异常。
2.2.9.11 4月3日8:00-14:00班次,除渣值班记录:10:30,#2炉除渣,2A渣斗反除渣。
对应的值长记录:11:25 #2炉#2机组负荷290MW,煤量131t/h,A、B、C、D制粉系统运行,锅炉突冒正压至691Pa,“炉膛压力高”报警,就地检查正在除渣,令其停止除渣,其它无异常。
2.2.10 查阅2A水力喷射器台帐,2A水力喷射器喉部扩散管已经使用达到5个月,正常使用寿命在3-4个月,说明磨损超标,出力不足,造成2A渣斗不下渣,只能采用《运行规程》规定的特殊情况下可采用反除渣方
式。
2.3原因分析:
2.3.1 检查DCS中历史数据和操作记录,运行人员操作正常,风粉在线数据正常,入炉燃煤低位发热量、挥发份基本符合校核煤种,氧量正常,喷燃器温度无超温现象,汽包水位波动正常,水冷壁无结渣现象。2.3.2 从锅炉灭火前燃烧器火检情况分析,是从#1角A1开始,从下而上依次灭火。2.3.3 从3月18日至4月3日,#2炉11次发生炉膛突发正压现象,每次突发正压现象时,#2炉2A渣斗都正在反除渣;4月4日09:25:16灭火时,也是2A渣斗正在反除渣,且除渣后渣斗液位超过正常水位,渣斗正常水位溢流水管处于堵塞状态。
2.3.4 通过以上分析认为,本次锅炉灭火原因为:
从3月18日至4月4日,2A水力喷射器故障,2A渣斗反除渣17天,反除渣只能在特殊情况下(一侧的除渣设备损坏)用,不能长期用,反除渣只能将渣位降低到观察孔底部位置,且渣位很快就会上升到超过渣斗液位,当反除渣时,压力为1.1-1.3MPa、直径为10㎝的9只冲渣喷嘴同时向2A渣斗喷水、搅拌,高出液面的大量的热渣突然落入水中,急剧粒化,会产生和掉焦一样的大量水蒸气,造成炉膛冒正压,水蒸气上升时遮挡部分火检。另外水蒸汽会影响炉内空气动力工况,扰乱正常稳燃,甚至将炉膛火焰依次推离喷燃器,局部灭火后燃烧不稳,继而引发全炉膛负压灭火。2.4暴露问题
2.4.1 设备管理不到位,致使2A水力喷射器长时间不能正常运行。2.4.2 业务学习欠缺,除渣设备故障后,未考虑到对锅炉燃烧造成的影响。2.4.3 违反调度会制度,设备故障后,造成运行方式的改变未及时在调度会上汇报或向职能部门汇报。
2.4.4 对除渣方式改变监督管理不到位,未监督采取相应的处理措施和防范措施。2.5防范措施
2.5.1 加强员工的责任心教育和业务技能培训,充分考虑除渣系统对锅炉稳定燃烧的影响。
2.5.2 加强设备管理,确保除渣系统设备安全稳定运行。
2.5.3 加强缺陷管理,发现设备缺陷,必须填写在FAM上填写缺陷工单,对影响主机安全运行的缺陷,立即进行抢修处理,并严格验收。
2.5.4 严格遵守调度会制度,设备缺陷、运行方式的改变情况必须在调度会上汇报或向有关职能部门汇报。
2.5.5 对影响主机或主要辅机安全运行的易损设备,要准备备品、备件或备件供应要及时。
2.5.6 及时维护除渣设备,尽量不用反除渣方式除渣。特殊情况进行反除渣时,必须取得值长同意且运行分场做好锅炉稳燃措施,监盘人员必须精心监盘,做好事故预想。2.5.7 除渣时,除渣运行人员必须坚守在现场,发现问题,及时汇报并反馈给值长。2.5.8 在锅炉水封槽水位检查位置设置巡检卡,每小时检查水封槽水位并签字,管理人员及相关职能部门不定期抽查巡检情况。2.5.9 渣斗观察孔喷淋水门必须有现快速启闭的功能,便于运行人员监视渣斗内的渣
位情况。
2.5.10 要确保炉底水封槽水位、流量正常,确保炉底不漏风、确保渣斗溢流水量、水温正常。
2.5.11 具备条件时把锅炉水封槽备用水源接好。
2.5.12 每次逢停炉机会必须彻底清理水封槽积灰。
2.6某公司同类型锅炉连续于4月17日、18日两次灭火。2.6.1事件经过
2010年4月17日事件发生前A脱水仓检修,B仓运行。06:30 发现渣位约至六米标高,09:40 #3炉具备除渣条件开始除渣。09:50 #3机负荷314MW,三台磨煤机运行,总给煤量每小时175吨,炉膛负压大幅波动,最高至+1373Pa,汽包水位波动值-139mm至+170mm;09:54炉膛负压波动值+413Pa至-2310Pa,#3炉MFT发出,首出原因全炉膛无火。检查火检正常,确定锅炉灭火为除渣引起,机组无其他异常后,#3机开机,11:39 并网。
2010年4月18日事件发生前A脱水仓检修,B脱水仓运行,机组负荷301MW,A、B、C磨煤机运行,机组运行稳定。10:00开始除渣,10:09开始炉膛负压波动值+968Pa至-1572Pa,MFT动作,首发原因全炉膛无火。检查火检正常,确定为除渣引起,机组无其他异常,#3机开机,11:15 #3机组并网。2.6.2原因分析
因A脱水仓检修,B脱水仓单仓运行,析水时间一般至少需要8小时,拉渣时间约为2小时,造成锅炉不能及时除渣。17日夜至18日凌晨虽采取缩短除渣时间等措施,但由 4 于锅炉连续高负荷运行(17日全厂计划电量高达2012万千瓦时,#3机组负荷17日凌晨保持在260MW至290MW,17日06时以后保持在310MW以上,17日下午至前夜保持在300MW,18日凌晨保持在210 MW-250MW,06:30以后保持在一直保持310MW附近负荷运行),煤质较差(300MW负荷总给煤量达到每小时165吨,灰分达39%),渣位上升较快,最高渣位达到7米标高。上述原因使锅炉冷灰斗积渣,并堵塞了冷灰斗两侧溢流水管使冷灰斗水位升高溢流,除渣时红渣滑落遇水产生大量蒸汽,蒸汽和灰的混合物强烈上升,影响炉温并对燃烧造成较大扰动,是造成锅炉灭火的直接原因。2.6.3处理及防范措施
2.6.3.1 检修人员立即清理疏通锅炉堵塞的渣斗两侧溢流水管。
2.6.3.2 脱水仓A仓检修结束后尽快投入运行,并缩短除渣时间。
2.6.3.3 运行人员一旦发现锅炉积渣应立即汇报值长,降低机组负荷,妥善安排除渣。2.6.3.4 在单仓运行期间运行人员对运行参数、锅炉燃烧情况、锅炉落渣情况加强监视,增加巡检次数,除渣期间,如遇负压波动,采取投油稳燃或停止除渣等措施。2.6.3.5 对#3锅炉进行一次风压、炉膛温度、煤粉细度测量以及燃烧器检查,与另一锅炉进行对比,研究提高本锅炉燃烧抗干扰能力措施。
2.6.3.6 因单仓检修、单仓运行的情况今后不可避免,为保证及时除渣,研究增加一台脱水仓的技改方案。3结论
当前情况下,甚至在很长一段时间内,因煤源紧张,各发电公司为压低成本,进煤结构发生变化,脱离设计煤质情况很多,主要依靠加强燃煤的掺烧掺配来调节入炉煤质,锅炉高负荷情况下,较差的煤质必然导致产生渣量多,应及时增加除渣次数,防止渣位高于冷灰斗液面,应及时维护除渣设备,尽量采用正常除渣方式,禁止反除渣,防止红渣滑落遇水产生大量蒸汽,蒸汽和灰的混合物强烈上升,影响炉温并对燃烧造成较大扰动,甚至造成锅炉灭火。
笔者将多年的实践经验结合案例总结说明,难免有不足之处,大家共勉,其主要目的是防止此类时间的再次发生,减少同类机组非停次数。
参考文献:
无
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