等离子点火启动经验介绍_等离子点火使用说明书

2020-02-27 其他范文 下载本文

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国电东胜热电厂等离子体点火启动经验介

摘 要:介绍国电东胜锅炉、磨煤机、等离子体点火、燃料特点,分析等离子体点火在国电东胜公司成功应用情况,分别从等离子体点火影响因素、点火控制参数、等离子体着火特点、运行控制策略、运行工况等方面分析了等离子体燃烧器的运行特性及存在问题,对今后推广等离子体点火启动技术的应用有借鉴作用。

关键词:等离子体煤粉细度液压加载

国电东胜发电有限公司(以下简称东胜公司)锅炉系上海锅炉厂制造的亚临界压力参数、自然循环汽包炉,单炉膛、一次中间再热、燃烧器摆动调温、平衡通风、四角切向燃烧、紧身封闭、固态排渣煤粉炉。锅炉燃用东胜本地烟煤。锅炉的制粉系统采用冷一次风机、正压直吹式制粉系统,配置5台液压变加载中速磨煤机。锅炉启动点火系统采用烟台龙源——DLZ-200型等离子体煤粉燃烧器,配有2层等离子体点火系统,配置在A、B层燃烧器上,无燃油系统。

磨煤机选型为:ZGM95G型中速、液压变加载、辊盘式磨煤机,出力10~46t/h。该型磨煤机特点适合低煤量长时间运行,主要原因:磨煤机加载压力可以较大范围变化调

整,以保持对煤种、煤量的适应性。

等离子体煤粉燃烧器选型为烟台龙源电力技术股份有限公司的DLZ-200型等离子体煤粉燃烧器,采用直流空气等离子体做为点火源,可直接引燃煤粉,实现锅炉的冷态启动。该系统主要有以下几部分组成:

 等离子体发生器——产生电功率

为50~150kW的空气等离子体;  直流电源柜(含整流变压器)——

用于将三相380V电源整流成直流电,用于产生等离子体;  等离子体煤粉燃烧器——用于与

等离子体发生器配套使用,以引燃烧煤粉;

等离子体点火机理:

本装置利用直流电流(280~350A)在一定介质气压的条件下接触引弧,并在强磁场下获得稳定功率的直流空气等离子体,该等离子体在燃烧器的一次燃烧筒中形成T>5000K的梯度极的局部高温区,煤粉颗粒通过该等离子体“火核”受到高温作用,并在10-

3秒内迅速释放出挥发物,迅速燃烧。原煤主要来自内蒙古东胜周边地区,燃煤水份大,挥发份高,易着火,易磨制。两年来累计启动15次,低负荷稳燃56次(负荷低于120MW),锅炉灭火后恢复3次(未统计),等离子体在上述事件发生时,其应用特点:

 经济:采用等离子体点火技术,2008年

至2009年全年使用等离子体点火系统耗时329小时,阴极头更换6次。若使

用柴油,平均每小时耗油4t/h,则消耗柴油1316t。两者比较,其维护费仅是使用柴油费用的10%以下,对于电厂,其经济费用节省是相当可观的;  环保:由于点火时不燃用油品,电除尘

装置可以在点火初期投入,因此,减少了点火初期排放大量烟尘对环境的污染;另外,电厂采用单一燃料后,减少了油品的运输和储存环节,亦改善了电

厂的环境;

 简单:电厂采用单一燃料运行,简化了

系统,简化了运行方式;

 安全:取消炉前燃油系统,也自然避免

了经常由于燃油系统造成的各种事故;  升温、升压更易于控制:由于在升温、升压阶段,采取单一燃料、能维持少煤量长时间运行,其升温、升压平稳,过热器、再热器未使用喷水减温,从而有效防止了蒸汽温度大幅波动。1影响等离子体点火启动的因素: 1.1)载体风压力:

根据上述载体风压力分析:等离子体在点火阶段对载体风压力要求较苛刻,5~7kPa之间。在锅炉运行中,A、B层等离子体四角燃烧器载体风压力是不完全一致,同时各角一次风速、煤粉浓度都是不均匀的,造成锅炉点火初期,各角着火效果有好有坏,此时若等离子体载体风压力发生波动,会导致个别等离子体燃烧器着火效果差存在局部煤粉爆燃隐患。

等离子体点火系统通常在机组启动、滑参数停机、及低负荷消缺过程中使用,在以上三个过程中,只有在冷态时,对等离子体载体风压力要求较为苛刻,而在热态时,对载体风压力要求不高,只要其风压在7~12kPa以内均可以引燃煤粉。

因此建议:设一套等离子体载体风系统点火系统与一套载体风冷却系统,机组启动时由罗茨风机、自动调压阀提供载体风,保证载体风系统压力稳定。正常运行时,由压缩空气(或火检冷却风机)提供载体风,实现热态备用、稳燃、冷却目的,提高锅炉启动初期安全。1.2)煤粉细度:

煤粉细度大小是影响锅炉冷态启动着火的主要因素,本锅炉启动初期控制煤粉细度在12~15%(R90)之间,煤粉细度低,易着火且稳定性好。煤粉细度大,引燃煤粉相对困难。#2炉曾经发生过:A层等离子体拉弧正常后,启动A磨后,加载压力调整至2~3MPa(经验启动参数),点不着火现象。后将加载压力调整至9.0MPa(上限),锅炉

点火正常。事后分析原因:A磨连续运行周期较长,磨棍、磨盘磨损严重,且此时加载压力低,煤粉未能充分磨制,煤粉细度大,造成点不着火事件。事后我们把磨煤机运行周期作为一个主要统计指标,来确定启动中加载压力。

1.3)一次风速控制要求:

等离子体点火初期短时内要求一次风

速在13~16m/s,在多次点火过程中调整至13~14 m/s。风速高、风量大,携带煤粉量大,煤粉细度大,对等离子体燃烧器核心温度冷却量大,导致着火后效果差,火检弱。风速低,风量小,一次风携带煤粉能力降低,容易造成磨组、粉管堵塞。由于一次风速在实际运行中不稳定,变化较大,不利于运行长期监视,通常采用控制一次粉管风压方式来控制风速。

存在问题:一次风速控制不当,容易导致磨煤机堵塞。运行中采取措施:

控制一次风速、防止磨煤机启动初期堵

塞方法:跟踪磨煤机排渣情况,始终保持给煤量 = 燃烧量 + 排渣量,使三者达到动态平衡。其中燃烧量没法衡量的,只能根据磨煤机排渣量大小判断,渣量增加,磨煤机内存煤增加,说明此时一次风量偏小,需增加一次风量,减少煤量。若磨煤机内无渣,磨煤机振动大,说明一次风量偏大,需增加煤量减少风量。

1.4)二次风门控制:

点火初期,控制A、B层二次风门在20%以下,随着着火强化,燃料量增加,两台磨煤机运行后,逐渐调整A、B层二次风门开度至40%左右。

2等离子体点火启动特点: 2.1磨煤机选型特点:

东胜公司磨煤机选型为:ZGM95G型中速、液压变加载、辊盘式磨煤机。该型磨煤机特点适合低煤量长时间运行,主要原因:磨煤机加载压力可以较大范围变化调整,以保持对煤量、煤种的适应。东胜公司磨煤机设计液压加载压力运行范围在9~15 MPa,实际运行中,发现在少煤量运行时,磨煤机振动大,多次发生损坏,现将磨煤机加载压力调整至1.5~9 MPa,磨煤机运行稳定。

机组启动初期,为控制升温、升压率,要求单台磨煤机少煤量长时间运行,通常在12 t/h以下约3~4小时,对固定加载方式磨煤机、及球磨机,低煤量运行容易发生磨煤机振动损坏、堵煤事件。采用液压变加载系统可以克服加载压力高导致磨煤机振动

损坏事件。东胜公司为防止磨煤机振动损坏,先后将磨煤机加载压力下限由9.0MPa下调至3.0MPa和1.5MPa,彻底消除了磨煤机在低负荷时振动。

2.2启动过程中如何防止汽包壁温差大 2.2.1等离子体启动点火特点:

燃油炉在点火初期,其燃尽率高,在95%以上,其放热量也是一个连续的过程,随燃油增加,其放热量也在逐步增加。区别于燃油炉,等离子体点火初期,投入煤量少、燃尽率较低,导致初期升温、升压率慢。但随着炉膛温度的不断升高,其燃尽率跃升,尤其是启动第二台磨煤机后,其燃尽率呈阶跃性变化,最终导致升温、升压率变化不规则性,控制不当将会造成汽包壁温差超限。2.2.2锅炉汽包壁温差变化特点:

对于锅炉汽包,锅炉点火后,炉水温度逐渐升高,产生蒸汽,但是,由于点火初期燃烧较弱,产生蒸汽量较少,此时,汽包内水流动很慢,由于水对汽包壁的放热系数小,汽包壁下半部金属温度升高并不多,而汽包壁的上半部与饱和蒸汽接触,蒸汽遇到较冷的汽包,壁面会凝结成水,由于蒸汽凝结放热系数比水对汽包壁的放热系数大很多,所以汽包上半部壁温上升较快,产生上、下壁温差。控制汽包内外、上下壁温差的关键是控制工质升温速度。升压速度越快,对应工质温升速度也越大。在低压阶段,升压速度应控制的慢些,而在高压阶段则其升压速度可以快些。

2.2.3控制汽包壁温差上主要采取:

冷态启动点火前,投入炉底蒸汽加热系统,(蒸汽参数:压力1.0~1.2MPa,温度300℃),通常需要4小时左右,汽包下壁温由50℃加热至85~92℃,上下壁温差控制在30℃以内。

控制初期点火后燃料量,锅炉点火后燃料量控制在8~12 t/h以内,连续运行2~3小时,汽包压力升至0.3MPa,在此过程中,汽包压力未达到0.3MPa,禁止增加燃料量。

通常在3~4小时后,汽包压力达到0.4MPa以上方允许启动第二台磨煤机(第二台磨煤机为非等离子体点火时,要求控制磨煤机入口一次风温在110℃以上,方允许启动)。

2.3低负荷稳燃、滑参数停机特点: 东胜公司#

1、2炉在2008年168小时试运后,每周一、三、五上白班进行A、B层等离子体发生器拉弧试验,每次2~5分钟,以保证等离子体点火设备可靠备用。公司曾多次发生辅机故障、低负荷消缺事件,最低负荷减至60MW,投入一层等离子体即可达到稳燃效果。2009年11月9日,#2炉因汽包水位调节异常发生锅炉MFT保护动作,锅炉灭火事件。从锅炉吹扫、汽轮机减负荷,到汽轮机带负荷正常,耗时10分钟,期间再

热蒸汽温度最低降至480℃,发电机未解列。2008年~2010年,#

1、2机组滑参数停机共计16次,汽轮机中压内缸高点金属壁温通常降至300℃以下,2009年4月21日#1机组滑停,缸温最低降至274℃,给检修预留了充足时间。

总结多次滑停成功经验:

 锅炉燃烧工况稳定,热负荷降低均

匀;

 磨煤机煤量调整范围大,可少煤量

长时间运行;

 滑停过程中经济成本低,无燃油,消耗等离子体发生器的阴阳极材料。

滑停主要操作:最终保留两台磨煤机运行,保持一层或两层等离子体(A或B磨故障时),维持50t/h左右煤量,机组负荷在50MW左右,降低汽缸温度。

存在问题:滑停过程中,两台磨煤机运行中,其中一台磨煤机跳闸、或不出力,导致燃料释放热量大幅降低,使汽包水位发生大幅变化,调整不及时容易造成MFT保护动作。

总结:东胜公司自2008年1月24日#1机组移交生产,6月28日#2机组移交生产发电,两年来,在等离子体点火启动、低负荷消缺、辅机故障稳燃,锅炉灭火处理过程中,等离子点火系统着火稳定,稳燃效果好,启动投运快,故障率低,经济性好,得到充分证实。公司锅炉采用四角切园燃烧、固态排渣煤粉炉;制粉系统采用冷一次风、正压直吹式、液压变加载中速磨煤机;及两层等离子体点火燃烧器系统;在300MW机组中是一种非常典型组合,其适应低负荷、掺烧劣质煤能力好。结合当前环保、经济、可持续发展的要求,东胜公司锅炉配置、机组启动方式值得大力推广。

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