QC发表稿_qc发布稿

2020-02-28 其他范文 下载本文

QC发表稿由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“qc发布稿”。

QC发表稿

尊敬的各位评委,各位来宾:

大家好!我是来XXX“XXQC小组”的XX,今天我发表的课题是《XXXXXXXX》。★

XXX有限公司是集工业设计、产品开发,塑胶模具设计制造、注塑、表面装饰、整机代工和技术服务于一体的综合性模塑企业★国家高新技术企业★。

接下来我将从以下几个方面汇报我们的成果。★

XXQC小组成立于2014年5月,由工程科长、制造部部长、自动化等骨干人员组成,共组织活动11次,本次活动的课题类型为创新型。★★

在新业务玻璃搁架产品引进以来,我们发现:人工嵌件导致劳动强度大、玻璃破碎等问题,对生产稳定性产生严重影响,存在提高效率、减人降耗等多方面需求。首先是周期优化。★

小组抽取12月的玻璃搁架生产情况进行统计。★从柱状图中看出,该产品平均生产周期46.3秒,日产量1635件,距离目标值存在较大差距。★为进一步分析生产周期与日产量相关性,小组成员绘制出散点图,并计算出相关系数r为-0.736,具有负强相关性。因此,周期对日产量影响很大,降低周期迫在眉睫。★通过抽取10模产品深入分析,发现周期延长主要发生在人工辅助操作部分,因此存在辅助周期优化的迫切需求。★

第二是提高嵌件位置精度需求,小组统计得出2017年1月1到10日玻璃破损平均高达4.85%,★研讨提出对玻璃原片抗冲击性能以及玻璃嵌入位置进行检测,发现玻璃抗冲击性能达标但嵌入位置始终不能持续达到±0.15mm的嵌入标准。因此存在提高嵌件位置精度需求。★

第三,按照公司薪酬体制改革内容,需将2人降为1人,存在提升人效需求。★

根据现状,我们急需研制一种全自动精确镶嵌与拿取玻璃的系统,降低生产周期和玻璃破损率,并提高人效。

小组成员通过寻找课题创新思路分析发现:使用全自动机器代替人工,是提高人效最有效的途径。★通过对课题创新思路进行提炼,实现课题需求技术已经具备,通过整合上述提效和保产方法,进行玻璃搁架全自动生产的研究。★

接下来我们在中国知网等多个数据库进行查新,查新发现仅有玻璃搁架封边注射模设计,而我们研究内容为玻璃自动嵌入与成型成品的自动取出,小组认为有必要进行该项目的研究★

因此,我们确定课题为:玻璃搁架全自动生产的研究。★

这是本次活动的计划表,按照计划进行活动开展。★★我们将目标制定分为定性和定量,定性目标为:降低生产周期,提高产量与人效★;定量目标则为:①总周期48秒降低至38秒;②玻璃破损率≤1%。★

目标制定完成,那是否具有可行性呢?小组经过模拟实验,初步推算出全自动生产所需总时间为35秒,小于我们设定38S的目标。评估整个实验过程,均在小组能力控制范围内,且小组具有丰富的机器人改造调试经验。因此目标1可行。★

其次进行理论分析,小组对生产方式相近的同行业玻璃搁架生产情况进行统计,发现H分公司玻璃破损率为0.63%。通过前面分析破损主要由于精度不能达到技术要求±0.15mm,计划引入嵌件机器人精度高达0.1mm以上。因此,目标二可以实现。★

接着小组对全自动嵌件流程梳理论证,玻璃搁架生产可以实现自动化,且生产周期可控,因此,可以促进我们的目标实现。★与此同时,小组技术实力雄厚、具备成功研制设备的经验;★事业部拥有先进的注塑机群,且领导给予创新技术5万元的研发经费。★我们坚信,本次活动具有可实现性。★★

小组成员运用头脑风暴法,提出初选方案,★并运用亲和图进行了整理,★将方案从可靠性、经济性和技术难度等多个维度进行评估,★最终选定:方案二基于机器人为执行中心的自动嵌件方案。

我们对整体方案进行逐层分解,首先是总体一级分解;分为传动系统,电路控制系统,定位装置,机器人专

用治具和控制中心智能处理单元五个部分★;传动系统二级分解中,气压传动以功能性强、成本低、开发周期短、难度适中等优势而被采用;★对换向阀进行三级分解中,直动式电磁换向阀以安全性高、成本低、可靠性高而被采用;★②电路控制系统二级分解中,加中间继电器隔离启动,成本适中、无干扰性和安全系数高被最终采用;★时间继电器+限位开关控制从功能、经济、可靠性等方面被评估为最优方案;★③定位装置方案二级分解中,自动定位方式从自动化程度和功能性方面进行评估为最佳方案;★接下来,小组从4种备选材料优选出ABS和硬铝材料来制作我们定位装置★;④机器人专用治具经过对比最后选择铝板作为主材料;★取放装置则选择了功能性和抗干扰性更好的吸放式★;⑤控制中心的智能处理单元,小组则根据公司现有条件确定使用DX100控制系统★。

通过以上方案优选分解,我们将其归纳整理制作了树图, ★并绘制出工作流程图。★★根据5W1H原则制定了对策表,明确了对策、目标、措施、实施地点、负责人以及完成时间,并逐一进行实施。★★★

实施一:定位装置制作:小组根据玻璃原片的形状尺寸,绘制定位装置结构图;并进行加工,接着对产品进行人工调试与试生产,检测多件玻璃原片定位后的位置差值,玻璃原片经定位后位置差值均小于0.5,分目标达成。

实施二:制作机器人专用治具:首先利用UG绘制出3D结构图模拟装配情况;确定可行后进行机器人专用治具制作;将组装好的治具调整水平与垂直度,保证整个过程零件与吸盘亲和接触,无二次废损。经过测试,零件取放合格率达100%,分目标达成。

实施三:传动系统设计及改造:小组成员设计气路改造图,对照图纸,对每一个安装原件和节点进行检查,随后通气检测得出安装准确率100%。分目标达成。

实施四:电路控制系统设计及改造:小组成员根据整机运行方式设计出注塑机、机器人及辅助工装联机图;并通过加定位装置上的时间继电器、限位开关等元器件重新定义输入/输出点,达到控制与协同注塑机和定位设备工作,检测得出机器人启动成功率100%、定位装置合模动作准确率100%、取放件工装允许取放率100%。分目标达成。

实施五:控制中心程序二次开发:首先小组成员根据动作流程图进行程序编写,确定无误后开始单步运行,程序运行故障率为0。分目标达成。

实施六:整机测试与运用:在其他分项关键目标达成后,我们对其进行了整机测试,开机运行2h后,小组成员连续抽取50件玻璃搁架成品检测其嵌入位置偏差,并对设备过程能力进行分析,测试结果显示:设备过程能力指数CMK=3.99>1.67,产品嵌入位置偏差≤0.3mm,我们的目标达成。

所有措施实施完毕,那么效果如何呢?小组统计了2017年6-8月产品的生产周期和玻璃破损情况,从图中可以看出:玻璃搁架的生产周期从48秒降到了36.6秒,玻璃破损率从4.85%降低至0.25%,均达到我们制定的目标,活动取得圆满成功。

经过核算,本次活动共取得了12.57万元的经济效益;更重要的是玻璃搁架生产实现了自动化,降低了成本,不良率的降低,直接减少原材料浪费和能源消耗,在环境保护方面起到了良好效果。

为巩固本次QC活动所取得的成果,小组将实施中行之有效的措施加以固化,以便于能够长期的运行。为了使本次QC活动的标准化成果取得更大的价值,我们将玻璃搁架无人化生产推广至分公司四类产品使用,推广数量总计5项。

本次活动中,通过对玻璃搁架无人化生产研究,结果满足设定目标,同时,小组成员的各项综合能力均都得到了增强和提高。

接下来,我们将继续本着严谨的工作作风,脚踏实地地开展技术创新工作,以提高工厂自动化为努力方向。下一步我们将以“全自动汽车流水线的研究”作为课题,争取为工厂提效降本贡献我们的一份力量。

我的发表完毕,请各位专家评委点评指正。★

《QC发表稿.docx》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
QC发表稿
点击下载文档
相关专题 qc发布稿 QC qc发布稿 QC
[其他范文]相关推荐
    [其他范文]热门文章
      下载全文