09技术科降成本措施_降低成本技术措施
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2009年技术科降成本措施
为了确保全年成本任务的完成,根据铁厂的实际情况,我科对各项指标进行了细化,并制定了以下措施、管理办法与考核办法,请各单位严格执行。
一、耐火材料成本负责人为彭欣,降成本措施及考核办法如下: 计划:1925万元,目标:1925万元1、6#高炉在不影响炉况顺行的基础上,减少出铁次数,平均每天由13.5炉减少到每天12.5炉以下。
2、加强小高炉铁水沟的维护,做到每炉铁后就进行检查,发现有坑马上修补,龙沟预制块必须使用6个月,高炉更换龙沟预制块必须经技术科认可。小高炉龙沟不及时修补,扣20元/次以上。
3、小高炉预制砂坝加强修补,要求使用3个月或通铁量大于70000吨以上,预制砂坝非质量问题寿命低于3个月,扣主任100元,扣炉前大班长100元。
4、尽快完成大高炉无水炮泥、浇注料的整体吨铁包干模式来降低吨铁消耗。
5、加强生产协调和管理,杜绝结死罐子。高炉每冻死一个罐子,扣1000元,按分析会考核到人。
6、每次施工前对耐火材料消耗进行准确预算,减少浪费。同时要求操作人员按规定进行耐材的使用,反对丢弃行为和浪费现象。
二、管氧和富氧成本负责人为梁南山,降成本措施及考核办法如下: 计划:4432万元 目标:4432万元
1、各单位的氧气包各自负责,严禁外单位使用我厂的管氧,否则考核该单位100元。
2、技术科加强管氧泄漏的检查,严格执行有关考核制度。
3、高炉富氧必须在全风状况下进行,否则扣工长50元/次。
三、转炉煤气等煤气成本负责人为朱智艳,降成本措施及考核办法如下: 计划:2451万元 目标:2451万元
1、当高炉不需要风温时,严禁使用转炉煤气。否则扣热风炉操作工50元/次。
2、加强热风炉操作工的烧炉技术,在不同烧炉阶段及时调剂转炉煤气的配比,最大限度地多烧高炉煤气。
3、各热风炉班加强节约煤气意识,其煤气成本超标则扣50元/人,班长扣100元。累计完成可补回。
4、6#高炉要加强烤主沟和摆动流咀的管理工作,不得浪费焦炉煤气火焰。否则,扣50元。
5、准备车间加强节约煤气意识,铁水罐烧烤完成后,要适当减少煤气用量,维持罐底温度在800度即可。其煤气成本超标则扣300元,月累计完成可补回。
6、为了提高热效率,热风炉每班换炉应不低于5次,否则,每少一次扣工长10元,扣热风炉操作工10元。
四、氮气成本负责人为彭欣,降成本措施及考核办法如下:
计划:4580万元 目标:4580万元
1、将小高炉的三根氮气总管合并,减少管损。
2、高炉炉顶放散阀用氮气停用。
3、高炉炉顶气密箱用的事故氮气停用。
4、各重力除尘器遮断阀用氮气停用。
5、1#、2#、5#高炉下阀箱用氮气安装气动开关,采用自动或手动控制。
6、各高炉下阀箱温度按不高于120度控制,气密箱温度按不高于70度控制。
7、各炉顶摄像仪用氮气适当压少。
8、各高炉N2安装流量计,使N2的使用处于可控状态,减少不必要的浪费。
9、喷煤的流化、补气、充气有计划性地使用压风。
10、将烟煤集中制粉,布袋反吹用气有计划性地用压风代替氮气。
11、控制好原煤水分,保持磨机出口温度正常,减少用氮气保安的时间和次数。
12、中速磨因故停机时,一定将反吹氮气关闭。否则扣50元。
13、技术科加强N2泄漏的检查与考核。
14、加强各单位节约氮气、降低氮气成本意识,其月消耗氮气吨铁成本和小时流量同时超计划时,则扣300元,且每超1%,再加扣50元。月累计完成时可补回。
五、压风成本负责人为龚国球,降成本措施及考核办法如下:
计划:3680万元 目标:3680万元
1、当3#铁口出铁,且东渣未提渣时,将1# 2#皮带压风关闭。否则扣50元。
2、当皮带上无水渣时,及时关闭压风。否则扣50元。
3、将部分用压风吹扫的点改用高压水冲洗。
4、轮法内过滤网吹扫用高压水冲洗。
5、技术科加强压风泄漏的检查,严格执行有关考核制度。
6、6#高炉要加强节约压风、降低压风成本意识,若吨铁成本和小时用量同时超计划,则扣6#高炉300元,且每超1%,再加扣50元。月累计完成时可补回。
六、水成本负责人为梁南山,降成本措施及考核办法如下: 计划:11193万元 目标:11193万元
1、控制1#、6#高炉软水进出水温差在合理科学范围(暂定4度),以此调节水量。
2、其它小高炉风口、冷却壁、热风炉用水就在合理范围,其水量据此进行调节。
3、加强长流水的检查,严格执行有关考核制度
七、烧结片煤气成本负责人为刘石生,降成本措施及考核办法如下: 计划:1810万元 目标:1810万元
1、加强工艺指导和管理,减少停机时间和停机次数。
2、抓好原料预热,提高原料温度,减少煤气用量。
3、增加料层厚度,提高利用系数。
4、对点火炉进行适当改进。
八、烧结片用水、压风成本的负责人为刘联富,降成本措施及考核办法如下: 计划:879万元 目标:879万元
(1)火车生石灰生卸车:大车皮控制在50分钟内,小车皮40分钟内,质量差的车皮不予卸车,退回供应商。
(2)加强操作责任心,缩短卸车和送灰的时间,确保输送量,降低压风消耗。(3)岗位禁止使用压风吹扫卫生。
(4)火车、汽车漏气的及时通知供货单位整改,没有整改的禁止卸车,并从严考核。
(5)杜绝常流水,发现问题及时处理好。
(6)区域和岗位卫生规定每周只能用水冲洗一次。
(7)烧结机的单辊、点火炉、竖炉的大水梁、各高压风机的冷却水根据气温合理调节流量降低水耗。
(8)各循环水处理系统要合理平衡好本区域的用水,节约用水。
九 技术科内部考核办法
1、各负责人要建立日成本台帐。否则扣100元。
2、所负责的成本发生异常时要及时分析,查找原因,并向科长汇报。
3、每月按成本降低百分比进行打分排名,第一名10分,第二名9分,第三名8分……,以此类推。并做为业绩考核和奖罚的依据之一。
技术科
2009.01.02