11年冬季反事故演习_1机跳闸厂用电中断供热管线泄漏_厂用电中断反事故演习

2020-02-28 其他范文 下载本文

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锡林热电厂反事故演习方案

批 准:

审 定:

审 核:

编 制:运行部

锡林热电厂 2011年十二月六日

锡林热电厂反事故演习方案

一、反事故演习目的1、为了强化“安全第一,预防为主的意识”,推动我厂各级生产人员岗位技能培训工作,切实提高全体生产人员的反事故能力。在安全生产的前提下保障我厂11年度各项任务的全面完成。提高生产人员的责任心。

2、按照《内蒙古国电能源投资有限公司关于开展2011年冬季百日岗位大练兵活动的通知》,为坚决贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。本着安全生产人人有责,组织实施“2011年冬季百日安全知识大练兵活动”,组织本次反事故演习。

3、配合内蒙古能源发电投资有限公司关于开展2011年冬季百日岗位大练兵活动,加强值班员的培训,尤其现场实际操作的培训,针对现场设备运行状况和可能出现的问题,进行此次反事故演习,提高每个值班员操作技术水平,保证机组的安全、运行和供热安全运行,并做好机组故障情况下空冷防冻工作。

4、进一步提高运行人员对规程、系统的理解和掌握,提升对事故判断的准确性和正确处理能力。增强运行值班员的全局观念,提高各专业间及值长与上级调度的协调、配合处理事故能力。

5、针对我地区冬季气候特点,通过开展此次联合反事故演习,从而指导实际运行工作,锻炼和提高生产队伍在机组以及供热突发事故情况下快速反应能力,正确有效地处理应对机组冬季运行工况下事故出现的防冻工作,保证在异常情况下能够安全

6、保证厂用电源良好,确保发电机组安全停运;

7、通过此次反事故演习,找出存在的问题,有的放矢,做到举一反三,提升培训水平。

二、反事故演习的组织机构

1、领导小组:

组 长: 马 刚 程海涛

副组长:孙启 刘舒平 栗志强 孙志远

成 员: 唐文全 张再生 郭刚 刘 青 王保国

2、演习指挥部:

总 指 挥:马 刚 程海涛

副总指挥:孙启 刘舒平 栗志强 孙志远 成 员:唐文全 张再生 郭刚 杨桂利

刘 青 王保国 各专业主管 值长

3、演习及监护组:

演习 一值 值长马强 及运行人员,监护 二 值值长高庆欣 及运行人员。

时间: 12月 9 日 下午 15 时

4、观摩组:值长及各专业班长

5、安全监督组:

组长:刘舒平

成员:安监部及相关成员

6、生产配合组:组长:孙志远

成员:生产部各专业主管及相关成员

三、对反事故演习准备及实施的要求

1、参演各专业结合自己的实际情况,做好充分准备,认真对待。

2、观摩组及其他同志一律站在工作台后,不得影响和干预演习正常进行。

3、演习过程中,运行系统发生故障时,立即停止演习,演习人员撤离现场待命,由当值人员组织处理事故。

4、演习结束后,召开评比会,将各专业在本次反事故演习中暴露的问题,提出整改意见并制定出相应措施。

四、事故演习前运行方式:

220KV系统:

I、II母线运行,母联212合环;#1机、浩塔I线、启备变上I母;#2机、浩塔II线上II母;母线电压230KV。高周切机保护投#1机。单元工况:

#1机有功250MW,无功80MVar,保护正常投入。6KV厂用自带,400V PC段、直流自带;A、B引、送、一次风机,A、B、C、D、E磨运行,F磨备用;#1凝结泵、#

1、2给水泵运行,#

1、#3辅机循环水泵运行,#3给水泵、#2凝结水泵、#2辅机循环水泵备用;锅炉#

1、#

3、#4空压机运行,#2空压机备用;#2机有功260MW,无功70MVar,保护正常投入。6KV厂用自带,400V PC段、直流自带;A、B引、送、一次风机,A、B、C、D、E磨运行,F磨备用;#1凝结泵、#

1、#2给水泵运行,#2凝结水泵、#3给水泵备用;

环境温度-20度,空冷运行正常,辅汽联箱由#2机接带。

供热运行工况:

#

1、2机正常供热,供热站#1、2、3、4加热器,#

1、#

2、#

4、热网循环泵,#1、2、3、4热网疏水泵运行,#

3、#5循环泵备用,供水压力0.72MPa,回水压力0.33MPa,供水温度102℃,回水温度51℃,供水流量4400吨/h,回水流量4400吨/;

外围系统运行情况:

输煤皮带均备用,斗轮机备用,#2供油泵运行,#

1、3备用; 除灰电除尘投运;#

1、2脱硫系统运行。

五、题目:#1机组跳闸厂用失电供热管线泄露

总指挥下令演习开始:

(一)电气: 现象:

1.事故音响报警,#1发电机的有功、无功回零,出口开关201跳闸,灭磁开关跳闸;6KVIA、IB段工作电源进线开关跳闸; 2.6KVIA、IB段电压回零,集控室事故照明连投;3.#1发电机保护跳闸I、#1发电机保护跳闸II、发电机热工保护、快切装置异常、快切装置闭锁、故障录波器启动光子牌亮 处理:

1.汇报值长,通知机、炉厂用电中断;

2.确认#1柴油机联启,得值长令抢合6KVIA、IB段备用电源开关 3.通知机、炉厂用电恢复

4.停运柴油机,检查厂用电系统,直流、UPS 5.退高周切机装置,核对保护动作情况,通知检修检查厂用电快切拒动原因;6.调整启备变分接头,维持厂用电压稳定 7.检查#1发电机、主变、厂变、励磁系统 8.退出发电机热工保护,投突加电压、启停机保护 9.检查发变组启动条件 10.发变组升压、并网;

11.检修交代快切故障已处理,#1机负荷90MW,切换厂用电。

(二)锅炉: 现象:

1、事故音响告警,#1机负荷到零,火检、火焰电视指示无火,所有运行转机跳闸,#1炉安全门动作;

2、MFT动作报警,首出汽机跳闸 处理:

1.确认MFT联锁动作正常,确认安全门回座,密闭炉膛2.电气通知厂用电恢复

3.启动A、B空预器主电机,火检冷却风机

4.关炉前进、回油手动门,关主给水电动门,关所有加药、取样、排污一次门;

5.检查、复位跳闸转机,恢复一次风机、送风机油系统,磨煤机油系统

6.核对汽包水位、壁温,检查上水系统,7.(水位计无水位指示请示总工程师批准),控制水温与壁温差小于28度,锅炉上水至点火水位;

8.启动引、送风机,维持30%风量炉膛吹扫;复位MFT 9.开炉前进、回油手动门,开燃油跳闸阀、回油快关阀,维持燃油压力3.0Mpa;

10.调整炉膛风量、负压,投AB层油枪点火,确认油枪火检,投空预器吹灰;

11.启动两台一次风机,控制母管风压7KPa,启动密封风机确认密封风一次风差压正常;

12.检查热风温度,投等离子启A磨

13.控制升温、升压速度,主蒸汽温升率不大于2℃/min,控制汽包壁温差≯50℃;主、再热气温升温至500℃;

14.主汽压力8MPa,主、再热气温500℃,汇报值长已达冲车参数 15.机组定速,增加煤量,发电机并网,升负荷至30MW;

16.启B磨升负荷至90MW,控制主汽压力10MPa,主再热气温510℃;17.给水倒主路,核对减温水流量变化,防止气温大幅度波动 18.启C磨升负荷至130MW,控制主汽压力11MPa,主再热气温520℃; 19.确认火检,炉膛温度,停等离子,撤油枪

20.启D磨升负荷至150MW,控制主汽压力11MPa,主再热气温530℃; 21.升温升压速度严格执行规程规定,控制好各部温差、膨胀在规定范围。

(三)汽机: 现象:

1.事故音响告警,#1机组功率至零,机组转速下降; 2.#1机所有运行转机跳闸

3.汽机跳闸I、汽机跳闸II、DEH故障光子牌亮 处理:

1.汇报值长,#1机跳闸首出“DEH故障” 2.检查直流润滑油泵、氢、空侧直流密封油泵联启

3.确认转速下降,高、中压主汽阀、调阀、高排逆止门,各段抽汽电动门、逆止门联动关闭,高压通风阀联开,供热调门全开,供热抽汽快关阀、逆止阀联关,本体、管道疏水联开;

4.倒交流润滑油泵,启顶轴油泵,倒空、氢侧交流密封油泵运行 5.核对辅汽温度,投辅汽供轴封,轴封疏水倒无压;

6.关进入排气装置所有疏放水,关各列蒸汽隔离门,启空冷风机润滑油泵,投电加热;

7.通知热工检查系统DEH,检查复位跳闸转机8.恢复定冷水、闭式水、疏水泵、凝结水系统运行,凝结水系统投运后及时投入低压缸喷水减温,轴封减温水 9.除氧器上水,投辅汽至除氧器加热 10.启动给水泵锅炉上水

11.热工交代DEH故障已处理,恢复EH油系统

12.锅炉已点火,启真空泵维持背压30 Kpa,开本体管道疏水 13.参数达冲车参数,汇报值长,对机组进行全面检查,准备冲车。冲车参数:

缸温450℃,主再热气温500℃,主汽压力8 Mpa 润滑油压0.23 Mpa,油温40℃, EH油压13.8 Mpa, 背压30 Kpa, 高、中压缸上下缸温差正常 DEH正常;

14.启动高压密封备用油泵#1机挂闸,确认左、右侧中主门全开 15.选择IV方式,目标转速600 r/min,速率100r/min升速 16.确认盘车脱开,检查机组振动、胀差、轴向位移、金属温度、上下缸温差

17.转速600 r/min确认各参数正常,切TV方式,目标2950 r/min速率300 r/min升速,临界区监视检查机组振动、胀差、轴向位移,各轴瓦温度;

18.机组定速3000r/min,停运高备泵、顶轴油泵、交流润滑油泵 19.退调排比保护,#1机并网,负荷25MW 20.确认高排逆止门打开,投调排比保护 21.投高低加汽侧

22.机组负荷30MW,关本体疏水

23.机组负荷50MW,倒除氧器加热汽源,停运轴封供汽 24.升负荷至150MW,切单阀控制 25.投#1机城市供热

(四)供热: 现象:

1.供热站#

1、#2循环泵跳闸,循环泵入口发生水击并伴有振动声响,供热水温、压力、流量下降;

2.#1机供热抽汽压力回零,#

3、4加热器出口温度下降,加热器振动; 处理:

1.立即汇报值长;#

1、2循环泵跳闸,#3循环泵联动。

2.值长通知#1机组跳闸#1机厂用电中断,解列#

3、4加热器汽侧;保证#

1、#2加热器汽侧液位正常;

3.检查#3热网循环泵联动,调整循环泵频率,调整系统供水、回水压力;

4.供回水压力突降,开大系统补水门,联系化学增大除盐水流量进行补水,立即汇报值长,通知外网巡线;监视并调整供回水压力及温度正常。

5.外网巡线发现供热北线1.5公里处供水母管伸缩节泄漏,关闭北线供热供回水总门,调整供水流量在2500t/h,供水压力0.5mpa。7.待外网漏点处理后,投北线供热,增启一台循环泵。调整供水压力至0.72mpa,流量4300t/h。

8.#1机组启动正常后,接值长令投入#1机供热;

(五)值长组织全厂事故处理:

1.立即汇报中调及各级领导#1机组跳闸,首出DEH故障,#1机厂用电中断,快切装置故障; 2.命令各专业做如下处理:

1.确认#1柴油机联启,手动抢合6KVIA、IB段备用电源开关 2.确认跳闸联锁,就地核对转速,检查直流润滑油泵,空、氢侧直流密封油泵联启;

3.确认MFT联锁,确认安全门回座,密闭炉膛;

4.确认#3循环泵联启,维持供水流量,解列#

3、#4加热器,全开#

1、#2加热器进气门;

5.停运柴油机,全面检查厂用电系统、直流、UPS 6.倒交流润滑油泵,启顶轴油泵,倒空、氢侧交流密封油泵运行,投辅汽供轴封,关进入排气装置所有疏放水;

7.启动空预器主电机,火检冷却风机,启动#2空压机; 8.退高周切机自动装置,通知保护班检查厂用电快切装置

9.关各列蒸汽隔离门,启动空冷风机润滑油泵投入电加热,投空冷所有伴热装置,通知热工检查DEH,检查复位跳闸转机

10.解列所有加药、取样、排污、关进、回油手动门,关各角角阀,关主给水电动门;11.城市供热供回水压力突降,加大系统补水,关小#

1、#2加热器进气门,防止加热器振动,令化学启双套系统制水,通知外网巡线; 12.检查跳闸设备,调整启备变分接头,维持厂用电压稳定 13.恢复定冷水、闭式水、疏水泵、凝结水系统运行,凝结水系统投运后及时投入低压缸喷水减温,轴封减温水

14.检查锅炉跳闸转机,恢复一次风、送风、磨油系统运行 15.供热北线1.5公里处供水母管伸缩节漏水,令供热站降低供水流量维持2200t/h。防止加热器振动,隔离北线,通知天津鑫晨供热抢修;

16.检查#1发电机、主变、厂变、励磁系统 17.除氧器上水,投加热,检查给水泵 18.检查上水系统,核对汽包水位、壁温

19.退出发电机热工保护,投突加电压、启停机保护

20.热工交代DEH故障已处理,启动给水泵打循环,恢复EH油系统 21.给水旁路上水至点火水位,检查引、送风机

22.北线已隔离,开大#

1、2加热器进汽门,维持南线供热参数 23.电气检查发变组启动条件 24.核对转速、缸温、上下缸温差; 25.启动引送风机炉膛吹扫,复位MFT, 26.启真空泵抽真空,维持背压30KPa 27.恢复燃油系统控制油压3.0MPa,#1炉点火

28.启一次风机、密封风机、投等离子启A磨,控制参数主汽压力8MPa,主再热气温500℃

29.检查冲车条件,启高备泵#1机挂闸冲车

30.定速后停运高备泵、顶轴油泵、交流润滑油泵、退调排比 31.发电机升压并网,投热工保护,退突加电压、启停机保护 32.升负荷至30MW,投高、低加汽侧,关本体、管道疏水,根据背压变化,开启各列蒸汽隔离门

33.升负荷至45MW,倒除氧器加热汽源

34.检查启动B磨升负荷至90MW,控制参数9MPa,主再热气温510℃ 给水倒主路

35.切换厂用电由#01高厂变供电

36.启C磨升负荷至120MW,投高周切机,控制参数10MPa,主再热气温520℃,撤油枪;

37.启D磨升负荷至150MW,#1机供热抽汽暖管,投#1机供热。供热站增启一台循环泵,调整流量至4300t/h。供水压力0.7mpa。

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