轧钢厂降本增效方案_降本增效方案措施
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轧钢厂“降本减耗、堵漏增效”专案
通过对莱钢、济钢运营转型的学习,轧钢厂对2014年1—4月份分别进行了认真分析,排除外部影响因素外,发现了轧钢厂内部成本方面存在的问题,多次开会分析对轧钢厂运营中的因素分析如下(见附表),并制定具体提升方案:
一、通过对1—4月份各种消耗的分析发现煤气消耗第一季度平均为194.95m³/t,在4月份对热送进行技改后,提高了热送钢坯的使用量,增加了炉内温度,煤气用量虽比第一季度平均值高6.275m³/t,但存在客观因素,4月份高线进行维期10天的检修,单加热炉自身升温就需要2天的时间,需消耗煤气1000000m³左右,这样就增加了煤气用量,但通过分析、研讨,分厂决定结合计划部,二炼钢厂增加钢坯热送量,减少冷坯使用,以节省煤气用量,减少煤气消耗,同时希望公司稳定煤气压力,由于煤气压力不稳定,忽高忽低也造成加热炉温不稳定,延长了停机时间,增加了钢坯的烧损,望公司稳定煤气压力,稳定值在7-9公斤。
二、从成材率上入手,并且当做轧钢厂“降本减耗、堵漏增效”的重中之重,因为成材率的高低,从1-4月份的分析来看,成材率并不理想,提升空间很大,1月份为96.7%,2月份为97.09%,3月份为97.48%,4月份为97.76%,都低于98%,达不到同行业标准,虽然存在轧钢厂为新建单位,但从1-4月份的数据中可以看出成材率呈逐步上升趋势,也就是说通过设备的进一步磨合,人员操作技能的提高,轧制的调试、调整,生产的逐步稳定,使降低成本,增加产量,效益开始显现,但仍未达标,上升空间较大,着重从以下4个方面提升成材率。
1.提高操作技能和责任心,减少堆钢、飞钢和圈形的调整,避免因此而造成碎断、轧废,因为每出现一次堆钢,就有一到两支进行砕断,造成成材率较低。
2.提高设备运转率,减少设备事故,要求机电工对设备加强巡检,发现问题及时处理,避免出现故障而造成轧废,同时提高换辊换槽的质量,确保一次成功。.3.减少切头,提高盘圆重量,减少消耗,同时对剪头尾处的修剪要求在外观质量允许的前提下,尽量少剪,将1#飞剪的剪头控制在200mm以内,2#飞剪控制在200-300mm之间,3#飞剪控制在500-700mm之间,减少切头,提高成材率。
4.提高产量,结合公司领导计划部尽量安排生产同种规格的盘圆,避免频繁更换规格,特别是夜间更换,因为夜间人员较少,外包工具准备不齐,并存在较大安全隐患,减少换规格的频次与时间,就能提高产量,达到降本减耗得目的。
三、电耗
1.由1-4月份数据分析,1月份吨耗156.113kWh/t、2月份吨耗151.51kWh/t,3月份吨耗138.77kWh/t,4月份吨耗140.19kWh/t;从以上数据看出,电耗也呈下降趋势,(4月份检修10天,造成电耗上升),随着技术、技能的提高,电耗逐步下降,但远远高于120kWh/t,同样存在较大的提升空间。
2.减少设备空运转,每次停机时确定停机时间高于5分钟以上的停机要将大型设备进行停机断电,降低电耗,同时减少浪费,做到开源节流,及时关闭射灯,对于不必要使用的行车,要减少使用。
四、维修费方面
1、加强对各类物资使用的监督,减少浪费,像备件的维修,更换下的轴承、轧辊,对能进行二次利用的要二次利用,对不能使用的要适当处理。
2.对备件的申报,每月申报备品备件计划,对备件要严格审核,避免造成长时间库存占压,做到尽快使用。
五、树立全员“降本减耗、堵漏增效”的意识,做到全员总动员,通过对成本控制的学习和一些降本增效的事例对全员进行培训。以提升轧钢厂效益,减少成本投入,并且要与各个岗位的职工工资进行挂钩,对于做出较大成绩(技改)的要实施奖励,对于违规造成损失的要严厉考核,树立“降本增效,人人有责”的思想意识,做好本职工作,发扬节俭,反对浪费。
轧钢厂
2014年5月27日