尿素改造的经验教训_尿素改造的经验教

2020-02-28 其他范文 下载本文

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2010年大修和尿素装置技改工作中吸取的教训

根据2010年技术改造项目规划,公司于2010.10.26安排了年度大修和550吨/年尿素技术改造项目。合成氨系统检修历时9天,尿素系统由于受节能减排的影响于12月4日原始开车。本次大修和技改合成氨系统共计实施了20项大修和小改小革项目,尿素系统技改涉及的内容较多,仅设备即更新了17台(套),除高压合成、压缩机及动力设备立足现有设备未作改动外,其余都做了改动。

大修技改结束投入生产运行后,合成氨系统虽然消除了安全隐患、实现了安全自动化,生产运行也比较平稳,但是原料煤消耗不但未达到预想指标,反而高于大修前。尿素系统先后经过8次大大小小的整改,目前仍存在尿素成品质量不稳定缩二脲超标、消耗高的问题。静下心来认真地进行思考和反思,我觉得主要有以下几点教训: 一是大修期间部分检修项目质量较差,开车后未达到预期效果。造气工段检修投入资金260多万元,新上了联合废锅、D500风机、彻底检修了余热锅炉,并且搞了一些小改小革,重新调整了煤气管线减少了阻力,但是煤气炉的发气量不但没有增加反而减少,原料煤消耗和蒸汽消耗不但没有降低反而生高。二次脱硫实施的一些改造项目总体来讲效果也不理想,被迫两次局部停车整改,至今脱硫效率仍未恢复到大修以前。脱碳岗位检修后同样也没有检修前效果好。之所以出现这种现象,暴露出我们部分管理干部心浮气躁、急于求成、对一些成功的技术采用后没有很好的消化吸收。原料煤消耗始终是我公司的一大心病,为此我们在大修前多次外出考察学习、请专家会诊,并聘周生贤教授为我们的技术顾问。在这次大修中,对造气岗位实施了小阀加氮和内防流改造,由于在技术和操作上没有真正掌握要领,并且有些技术脱离我们公司的实际状况,导致原料煤消耗上升。净化车间在大修过程中把大量精力和时间放在小改小革上,忽视了正常的设备检修,小改小革没有达到预想的效果,检修质量也没有得到保证。二是尿素技改由于缺乏经验和受能力水平的限制,反复整改,造成重大损失。日产550吨尿素改造项目是公司2010年两大技术改造项目之一,从考察论证、方案确定、设备制作到安装开车,经历了近一年时间,并且整个过程还不断得到集团公司的技术支持,就是在这种情况下,在整个的试车过程中,先后8次停车整改,大大小小改动了21部位,影响生产长达两个月,使企业蒙受了重大损失。暴露出我们部分领导和干部本领偏弱、平平庸庸,技术人员盲目自信、缺乏严谨细致的科学态度。本次尿素改造原计划是由宁波远东实施交钥匙工程。但我们盲目自信,觉得没什么问题,在方案制定、流程及设备图纸设计等方面完全由公司技术部门自主完成,未通过专业设计部门进行计算和核算,在方案设计上欠科学、不系统,特别是具体细节的考虑上不够周全,造成反复的停车整改。例如:开车准备工作做的不好,吹除、试压没有严格按规程去做,导致开车后多次堵塞阀门管道:蒸发系统部分管线采用直角弯头,从配管的角度达到了横平竖直的美观但影响了尿液流速及过料;对新技术的应用缺乏考察论证,一吸塔设置多孔板不成功;一分塔塔板安装前调整泡罩高度不尽合理,两次进

行拆检;;一分加热器与预蒸馏塔之间的位差不够,造成预蒸馏塔内尿液不能全部入一分加热器,造成缩二脲超标等等。

三是作风飘浮、基础不扎实、不牢固,业务素质不强、缺少发现问题和解决问题的能力。生产系统部分管理干部,平时不爱学习、不下功夫钻研业务,不注重出主意想办法,提高解决问题的能力,关键时刻冲不上去。在造气的降耗攻关过程中,对问题吃不透、看不准采取措施不得力,职能处室与车间步调不统一,工艺调整多次出现反复造成炉矿不稳、消耗上生。

四是高素质的工程技术人员和管理干部匮乏、一线生产骨干年龄偏大。由于前几年公司生产经营困难、效益较差,员工的工资福利较低,一些有技术、懂管理、会管理的人才大量流失。企业人员虽然不少,但很大一部分是七十、八十年代的老工人,这部分人年龄大、学历低,接受新知识的意识差,而专业对口的学生和年轻人又不愿来公司,造成目前生产一线骨干青黄不接,出现了严重的断层。企业维持现状人员上已感到不能满足,如要加快发展新上项目和技术改造、实施新技术、新工艺、新设备、新材料则更是力不从心。这也是这次大修和尿素技改失误较多的重要原因。

整改措施

一是统一思想,克服畏难发愁、悲观失望的情绪,坚定信心、攻坚克难,对生产中出现的这些问题找准原因,对症下药。

二是推进“人才强企”战略,对内完善动态管理,对外积极引进人才,全力推进学习型企业进程。

三是完善机制、理顺职能、健全制度、严格考核。四是多措并举进一步节能降耗和降本增效。2011年企业的总体发展思路及目标

2011年是“十二五”开局之年,也是公司在2010年打下的良好基础上应该加快发展的关键一年。总体思路是:以国家产业政策为指导,以市场为导向,以提高经济效益为中心,突出“转方式、调结钢”的主线,通过改造提升现有合成氨、尿素装置,研制开发橡胶助剂产品,整合资源、拉伸产业链条发展下游产品,实现结构优化调整,真抓实干,务实创新,全力推进企业又好又快发展。奋斗目标:实现销售收入4.3亿元,利润680万元,氨醇11万吨,尿素15万吨,碳酸氢铵1.8万吨,液体CO2 1.84万吨,工业氨水1.1万吨;助剂产品RT 2500吨、4020 3700吨、FAO-7 300吨、其它100吨。为此,将主要抓好以下工作:

(1)、立足主业做优化肥,做到化肥“保吃饭”。依托原料煤的优势从节能降耗,降低成本上下功夫。

化肥是企业做了40多年的产品,其他后续产品都是依托化肥而做的,这是我们的根,是我们的立足之本。作为尿素这个产品,质量没有多大的差别,品牌效应也不是很明显,拼的就是价格,看谁的成本低。2011年我们将依托原料煤的优势从节能降耗,降低成本上下功夫。对现有装置填平补齐,挖潜改造,消化吸收行业内最先进的技术,不断完善合成氨和尿素产品的低成本竞争的各项措施,将现有的装置能力发挥到极致,吨合成氨煤耗1.16吨、综合电耗1480KWH;尿素

单耗液氨580Kg、电140KWH、蒸汽1200Kg,尿素成本下降100元,实现真正意义的“做优化肥”目标。

(2)、借助我们的优势和经验,调整产品结构,完成2万吨/年橡胶助剂产品。

我们的橡胶助剂产品品种比较多,但规模比较小,主要是受中间体的制约,通过与南京理工大学合作,依托我们的原料优势,开发橡胶助剂的中间体,将橡胶助剂系列产品做到20000吨/年。

(3)、整合资源,优势互补,拉伸产业链条,形成上下游结合的循环经济。

循环经济是今后经济社会发展的方向,是化工行业发展的必然趋势,而与公司毗邻的几个厂家基本上形成了典型的“减量化、再利用和资源化”的循环经济产业链条模式。硝酸是我们合成氨产品的下游产品,在一个厂区内合成氨装置和硝酸装置属于两个企业,资源浪费巨大。液氨和硝酸都属危化品,给运输和公路交通增大压力,又浪费大量能源。通过整合全部由管道输送,靠两装置之间工艺存在的压力差和反应热使资源达到最优化的配置,大大降低硝酸成本,提高竞争力。降解塑料是二氧化碳的下游产品,将降解塑料装置,合成氨装置和二氧化碳装置三套装置整合在一起,相互之间形成完整的产业链,装置之间相互依托,一套装置的排放废气是另一套装置的原料,使资源达到最充分的利用,既节约了资源减少了排放,又大幅度的降低了成本。一是收购华阳迪尔现有4万吨/年浓硝酸装置,新增销售收入8000万元,利润500万元。二是探讨整合金明热电,新增280吨供

热,4.5万Kw的发电能力,实现互补双赢。三是进一步考察论证10000吨/年降解塑料项目。

(4)、依托基础,走边缘化战略。

在氮肥行业我们的装置能力小,工艺、设备落后,怎么赶都赶不上那些单套能力上百万吨的新装置。在橡胶助剂行业,我们也没法与圣奥等大企业相比,但是他们这些大企业都是一门心思的发展单一产品,做成行业老大,全国老大。有很多相关的小产品他们根本不屑一顾,这些产品被他们边缘化。我们下一步就是搞那些被大企业边缘化的产品。

张大涛 2011年1月30日

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