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工作动态简报(内刊)
第21期
公司总经办(党办)2013年4月 7 日
节省人工成本、改善操作环境、优化清洁生产、提高产品质量
公司AC气力输送项目实施效果好
(本刊讯)从技术开发部、项目组、生产部等有关方面发明获悉,公司AC1厂成品气力输送至精品厂深加工项目,运行两个多月以来一直平稳,取得节省人工成本、改善操作环境、优化清洁生产、提高产品质量的好效果。到目前为此,成功实施AC成品气力输送在AC发泡剂行业还没有先例。
一、成效显著
1、项目实施后AC1厂和精品厂安全清洁文明有保障
项目实施两个月来,AC1厂和精品厂现场操作环境改善有目共睹,清洁文明生产提升了公司形象。改善了生产装置电气仪表所处的环境,生产安全更可靠。
2、项目实施后精品厂产品质量有保障
项目实施后省略了AC1厂成品包装、复磅、扎口、缝包工序,省略了精品厂转运、吊装、投料、套内袋等一系列中间环节,杜绝了这一系列中间环节引发的质量事宜(泥土脏物、线头、扎带、手套等)。另输送阶段,压缩空气对AC1厂原粉进行加压硫化,粒径相对变小,有利于精品加工。
3、项目实施后有利于AC1厂提升产能
AC1厂成品包装人员多、程序多,特别是振动筛故障率较高,影响干燥系统产能,输送系统运行后,不通过再通过振动筛包装。
4、提高了劳动生产率,经济效益显著。技术开发部算了一笔账,项目实施前车间运行费用需272.4万元/年,实施后需运行费用58.08万元/年,实际节约费用214.32万元/年。壹年可收回投资(含建设期)。对比如下:
实施前需费用272.4万元/年
①编织袋内袋78万元。按3万吨/年加工量,每吨AC用包装内袋40只,0.65元/只;②转运吊装32.4万元。按3万吨/年加工量,从AC1厂转运到精品厂7.2元/吨,精品厂将AC吊装上楼3.6元/吨;③人员工资117万元。其中AC1厂包装人员工资90万元,精品厂投料人员工资27万元。即按3万吨/年加工量,AC1厂原包装人工30元/吨。精品厂投料每班3人(原每班4人,项目实施后留1人),共9人,按3万元/人;④物料耗损45万元。气力输送系统实施后,物料转运和投料等产生的粉尘飞扬给物料带来损失,按1‰的耗损率计算,年损失AC 30吨,每吨按15000元计算,AC损失45万元。⑤其它发生费用(不计)。运输工具维修保养、充电成本;包扎工具和材料、外编织袋耗损;包装人员(共30人)福利保险费用等。
实施后需运行费用58.08万元/年
①装机容量费用28.08万元/年
增加部分62KW:压缩空气(4m3/min)按45Kw计算、螺旋输送机电机7.5Kw、控制系统按7.5Kw、冷冻干燥机2Kw;减少部分12Kw:原振动筛7.5Kw、关风器
1.5Kw、脉冲除尘3Kw;实际增加:50Kw×360天×24小时×0.65元/Kwh=28.08万元。②操作人员工资18万元/年,每班2人,共6人,3万元/人;③系统维护费用12万元/年。
实际节约费用:272.4-58.08=214.32万元/年。
该项目实施后AC1厂包装减员18人,精品厂投料减员9人(吊装和转运不计)。项目竣工结算总金额为1843290.35元,年节约214.32万元,壹年可收回投资(含建设期)。
二、意义重大
公司着眼于产品转型升级,主产品AC发泡剂销售从原来以普料为主转向以超细AC为主。精品厂加工产能快速提升,需要与AC1厂生产能力相匹配。自2011年底开始,AC1厂转运到精品厂的普料AC达到日产80吨以上,转运过程中间环节涉及人员、转运工具、产品质量保证及安全等一系列问题,项目实施迫在眉睫。公司领导决定尽快上这个投资少见效快的项目。
三、生产与技改兼顾
气力输送项目实施的目的,是将AC1厂干燥后成品AC发泡剂借助压缩空气,通过管道输送到精品厂进行加工,减少转运中间环节,解决AC1厂和精品厂生产现场环境。与此同时,不能中断两个厂的日常生产。
为保证项目实施,项目起初计划方案只考虑把AC1厂成品AC发泡剂送到精品厂预制的料仓内,料仓放置在三楼位置,精品厂再人工采取其它方法转到加工
料斗。经过项目组与输送系统供应商认真磋商,在多次招标过程中,项目组对输送可靠性和安全性进行反复研究、论证和总结,逐步完善并形成“点对点”输送新方案。新方案将AC1厂成品直接送到精品厂五套加工装置料斗内(预留壹套位置),全封闭自动进料,不再用人工投料,另预留壹大料仓作机动料仓。2012年8月17日签订输送系统合同,2012年10月21日到货,并组织安装,输送系统要求AC1厂干燥出料与精品厂进料连通,两厂一直连续生产,项目组克服了上述困难,在没有影响生产情况下进行系统安装调试工作,并于2013年元月26日一次性试车成功投产。
主编:高中华撰稿编辑:邵恒根打印:熊珍丽
工作动态简报(内刊)
第22期
公司总经办(党办)2013年 4 月 8 日
公司氯化亚砜配套二氧化硫项目成功投产
(本刊讯)2013年3月28日,公司氯化亚砜的配套项目二氧化硫成功投产。据项目组介绍,试车前,已经对操作工进行了多轮安全操作教育。现在基本解决了试车过程中的问题,目前生产平稳。
据项目组现场负责人敖永平介绍,公司领导对这个项目十分关心,总经理汪国清、副总经理汪新泉等领导经常到现场察看,帮助解决建设过程中遇到的困难。
项目组对工艺、设备、安全都做了仔细的优选工作。液态硫纯氧燃烧以后到液化前的工艺路线,选择纯氧送到硫磺焚烧炉中燃烧,热气进入余热炉,加热氯化亚砜送来的蒸汽冷凝水,产生的蒸汽返回到氯化亚砜蒸汽总管供氯化亚砜用。热二氧化硫气体进入铁屑塔拦截部分升华硫,进入冷却器冷却,再进入旋风分离器,分离出硫磺粉,再进入礁碳过滤器、毛毡过滤器对硫磺粉进一步拦截,再进入硫酸塔进行干燥,再进入除雾器分离出液态硫酸,为二氧化硫气体液化作准备。二氧化硫气体液化选择方案,采用加压液化法。
二氧化硫生产采用硫磺(S)作为原料,在熔硫槽中加热熔化后,用泵打入焚硫炉中与来自空分的纯氧(O2)在焚硫炉中燃烧,合成900℃左右的高温二氧化硫(SO2)气体进入余热锅炉,高温二氧化硫
(SO2)气体加热余热锅炉中的水产生低压蒸汽供熔硫岗位、铁屑塔
及管道保温用,多余的蒸汽供氯化亚砜车间使用。高温二氧化硫气体经余热锅炉冷却、铁屑塔过滤升华硫后;进入冷却塔降温至;经分离器、丝网过滤器、焦碳过滤器、毛毡过滤器、硫酸干燥器除去硫磺粉尘和水分进入二氧化硫压缩机;经冷凝器降温到40℃左右液化进入二氧化硫储槽。
主编:高中华撰稿编辑:邵恒根打印:熊珍丽
工作动态简报(内刊)
第23期
公司总经办(党办)2013年 4 月9 日
公司与氯工程就离子膜二期工程召开技术交流会 公司年产30万吨离子膜二期工程项目组技术人员与苛氯工程设备技术(上海)有限公司技术人员,于2013年3月26日—27日在公司南区三楼会议室进行了2天的技术交流,双方在充分交流的基础上形成了《备忘录》。
据介绍,这份技术《备忘录》记载了双方审核并确定的共识。包括:
1、基础工程设计数据;
2、工艺;
3、设备;
4、总图布置;
5、仪表;
6、电气;
7、进度表;
8、其它。双方对提交修改后的基础设计文件、后续管道布置图、开车时间作了具体约定。
据了解,公司本次通过二期工程扩建后,将形成年产15万吨离子膜碱生产能力。
世龙公司总工程师王寿发,生产部丁浩、戴恒文及离子膜项目组其他成员方士明、韩解兵、程文明、孙慧新、付梓风、王银娥、洪新龙、付贞忠等;氯工程(上海)公司桧山宁、付鸿飞、王强、万成、王召军等出席了会议。
主编:高中华撰稿编辑:邵恒根打印:熊珍丽