中心变1号主变跳闸分析5_主变跳闸分析
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中心变10KVⅠ、Ⅲ段母线失压分析
一、当日运行方式:
110kV1147中姜开关、1150中油开关运行,1149中岭开关热备用,110kV母线通过11001、11002母联刀闸联络运行;110kVⅠ段母线YH运行,Ⅱ段母线YH冷备用;1号、2号主变并列运行;10kVⅠ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ母线通过311、412、100开关联络运行,10kVⅠ段母线YH运行,Ⅱ段母线YH冷备用;0号站用变运行(接于146中宏线);10kV161联斗Ⅰ、133陈仓园、151八里、183开南、123中市、126中山开关热备用,其余10kV开关均在运行中。
二、事故经过:
22:52分运行人员听到爆炸声后,站用系统失电,运行人员立即对全站设备进行检查,10kV配电室浓烟较大,129邮电间隔前柜门冲开;1号主变保护屏保护装臵显示高后备保护动作,1101、101开关绿灯亮,2号主变保护屏保护装臵显示高后备保护动作,1102、102开关指示红灯亮,1号主变1101、101开关在分位,100开关在分位,129邮电、146中宏保护装臵动作,显示过流Ⅰ段保护动作,开关分位,外观检查开关无异常129邮电线电缆头炸裂,线刀闸有烧伤痕迹;146中宏开关无异常,电缆头发白,旁刀闸有烧伤痕迹。
22:57向监控台汇报1号主变高后备保护动作1101、101、100开关在分位,129邮电、146中宏保护装臵动作,显示过流Ⅰ段保护动作,开关分位,开关外观检查无异常,129邮电线电缆头炸裂。23:00将站用变由0号倒至108接地变运行,恢复站用系统供电。23:02分将129邮电开关转冷备用,检查1号主变、10kVⅠ段母线外观无异常。
23:15分100 10kV母联开关加入运行对外恢复供电(Ⅰ、Ⅲ段母线共带19条馈路,0#站用变、199电容器、107接地变);129邮电、146中宏、0#站用变未恢复供电。
23:17向地调汇报1号主变后备保护动作1101、101、100开关在分位,129邮电、146中宏保护装臵动作,显示过流Ⅰ段保护动作,开关分位,外观检查开关无异常129邮电电缆头炸裂。已将129邮电开关进行隔离,100开关23:15加运对外恢复供电,1号主变、146中宏开关在检查当中。
23:19向市区配调汇报1号主变后备保护动作1101、101、100开关在分位,129邮电、146中宏保护装臵动作,显示过流Ⅰ段保护动作,开关分位,外观检查开关无异常129邮电电缆头炸裂。已对129邮电开关进行隔离,100开关23:15加运对外恢复供电,1号主变、146中宏开关在检查当中。
23:20向监控台汇报1号主变后备保护动作1101、101、100开关在分位,129邮电、146中宏保护装臵动作,显示过流Ⅰ段保护动作,开关分位,外观检查开关无异常129邮电电缆头炸裂。已对129邮电开关进行隔离,100开关23:15加运对外恢复供电。
23:25分检查发现146中宏开关旁刀闸支持瓷瓶炸裂,电缆有烧伤痕迹,中宏间隔上部旁母支持瓷瓶炸裂,相邻联斗间隔旁母支持瓷瓶有烧伤痕迹、旁刀闸有烧伤迹象。23:40分将0号站用变转冷备用。23:45分将146中宏开关转冷备用。
23:46向地调汇报146中宏开关旁刀闸支持瓷瓶炸裂,电缆有烧伤痕迹,中宏间隔上部旁母支持瓷瓶炸裂,146中宏开关已隔离,1号主变外观检查无异常。
23:48向配电调汇报146中宏开关旁刀闸支持瓷瓶炸裂,电缆有烧伤痕迹,中宏间隔上部旁母支持瓷瓶炸裂,146中宏开关已隔离。23:50向调调申请150旁路开关热备用转冷备用。
23:51地调魏学敏通知魏字1号令150旁路开关热备用转冷备用。23:52执行魏字1号令150旁路开关热备用转冷备用。
23:53分向地调魏学敏汇报1号令150旁路开关热备用转冷备用执行完毕。
23:55向监控台汇报146中宏开关旁刀闸支持瓷瓶炸裂,电缆有烧伤痕迹,中宏间隔上部旁母支持瓷瓶炸裂,146中宏开关已隔离。1:30分向配调申请129邮电、146中宏开关冷备用转检修,线路接地;150旁路开关冷备用转检修。
2:31市区配调下令129邮电、146中宏开关冷备用转检修,线路接地;150旁路开关冷备用转检修。
7:15-7:43分执行129邮电、146中宏开关冷备用转检修,线路接地;150旁路开关冷备用转检修命令,并汇报配调。9:22向地调申请1号主变热备用转检修,1号主变试验。9:25地调下令1号主变热备用转检修。10:06执行1号主变热备用转检修,并汇报调度。
10:20许可电缆公司129邮电、146中宏线路电缆事故抢修单开工。10:30许可检修公司1号主变检查试验工作开工。
11:15许可检修公司开关二班129邮电、146中宏开关检查、消缺试验工作。
12:50向配调申请161联斗Ⅰ开关检查工作 13:25 1号主变检查、试验工作结束 13:30配调授权161联斗Ⅰ检查工作安措
13:44执行授权将161联斗Ⅰ开关热备用转检修、161联斗Ⅰ线路接地
13:50汇报地调1号主变工作已结束,设备具备带电条件,地调下令:1号变压器检修转热备用
14:20将1号主变检修转热备用,并汇报地调 14:23地调下令:1号变压器热备用转运行 14:45将1号变压器热备用转运行,并汇报地调 14:55终结129邮电、146中宏开关检查试验工作 15:00许可161联斗Ⅰ开关间隔一次设备检查试验工作 16:05终结161联斗Ⅰ开关间隔一次设备检查试验工作 16:42拆除161联斗Ⅰ线路接地,161联斗Ⅰ开关检修转热备用 16:45向配调汇报161联斗Ⅰ开关工作已结束, 线路接地已拆除, 161联斗Ⅰ开关已转热备用,150旁路开关支持瓷瓶损坏,旁路不具备带电条件 17:05向地调刘彦汇报: 150旁母支持瓷瓶损坏,150旁母不具备带电条件,共6个,3组旁刀闸已拆除 17:20终结146中宏电缆故障排查工作
17:25汇报配调:中心变146中宏开关所有工作已结束,设备具备带电条件,129邮电间隔不具备带电条件, 17:48配调下令:150旁路开关检修转冷备用 17:54将150旁路开关检修转冷备用,并汇报配调
17:57配调下令:拆除146中宏线路接地,146中宏开关检修转运行 18:09执行配调令,拆除146中宏线路接地, 146中宏开关检修转运行,并汇报配调
18:20通知监控: 146中宏开关已转运行,161联斗Ⅰ开关已转至热备用,129邮电开关在检修状态,线路接地,不可投,150旁路开关在冷备用状态,不可投。
6月13日11:32许可129邮电电缆抢修工作开工。6月13日18:20 129邮电电缆抢修工作结束。6月14日20:43 129邮电开关加运。
三、设备损坏情况:
1、10kVⅠ、Ⅲ段母线失压23分,(22:52-23:15)10kVⅠ段母线失压后甩负荷1.2万KW。损失电量6418.32KWH;
2、设备损失:
1)146中宏间隔:线刀闸触头烧伤,A相烧伤严重,旁刀闸支持瓷瓶3只炸裂、触头烧伤。(6月12日更换线刀闸、拆除旁刀闸)。2)129邮电间隔:出线电缆爆炸、旁刀闸触头烧伤,后间隔旁母支持瓷瓶有烧伤痕迹。(6月12日拆除旁刀闸A相)。
3)161联斗Ⅰ间隔:旁刀闸触头有烧伤痕迹,旁母3只瓷瓶烧伤。4)10kV旁母:116中宏后间隔旁母支持瓷瓶3只炸裂;161联斗Ⅰ、129邮电后间隔顶部旁母母线6只支持瓷瓶有烧伤痕迹。
3、设备参数和修试情况:
1)129邮电开关型号:ZN30-10型(一体化开关),2006年6月9日投运;保护型号:CSL216B型北京四方,2008年10月15日保护检查合格;
129邮电电缆ZLQ216B-3×240(2010年11月3日绝缘测试合格)。2)146中宏开关型号:ZN30-10型(一体化开关),2006年7月26日投运;保护型号CSL216B型北京四方,2008年10月15日保护检查合格;
146中宏电缆YJV22-3×300(试验日期2000年11月26日结论合格)。3)1号主变SZ10-40000/110,投运日期:1999年9月29日。2008年10月15日保护检查合格。
四、原因分析:
1、129邮电电缆头出线电缆运行已20年,虽2010年11月进行绝缘测试合格,但未进行耐压试验,电缆绝缘油干枯,绝缘强度下降,三相短路,爆炸引起开关过流Ⅰ段保护动作,开关跳闸。
2、10kV129邮电出线电缆爆炸后,电弧引起相邻146中宏后间隔设备短路,开关跳闸。
3、短路弧光造成10kV母线短路故障,1、2#主变后备保护动作,1101、101、100开关动作跳闸,10kVⅠ、Ⅲ段母线失压。电流越限值为IA 4228.877、IC 4801.61。
五、暴露出的问题:
1、当值人员遇事慌张,事故处理欠妥,在检查完10kVⅠ、Ⅲ段母线及设备无其他异常后,用100母联开关强送10kVⅠ、Ⅲ段母线,如果再有故障点没有隔离,将造成2号主变跳闸,扩大事故。还有在事故发生后,没有记录避雷器、消谐器动作情况。
2、未按工区要求及时调整站用系统运行方式,0号站用变(在146中宏线)运行,146中宏线路跳闸后造成站用系统失压,恢复站用电用时较长。
2、设备异常检查不详细,对10kV旁母支持瓷瓶炸裂以及相邻间隔旁母支持瓷瓶烧伤没有在第一时间及时发现、汇报。
3、安全隐患排查工作不深入,对10kVGG-1A开关柜老旧设备间隔之间无封闭式隔离措施未引起重视,电缆短路危及相邻设备安全运行造成事故扩大。
4、与集控站沟通不畅,站用系统的运行方式与集控站掌握的方式不一致。
5、对专业班组的现场监督不力,事故发生后,各相关班组到达现场后,值班人员没有对班组在现场的行为进行监督,使个别班组人员单独在主控室滞留。
五、整改措施:
1、组织全队人员学习《宝鸡地区电网调度规程》、《宝鸡电网2011年运行方式》,修编本队事故预案,并组织学习。
2、对所辖站站用系统运行方式进行排查,按照工区规定站用电源,有接地变使用接地变做为站用电源。
3、设备异常时必须详细,检查开关动作情况,以及出线侧所有设备,将检查情况及时汇报调度。
3、对所辖中心、玉涧、福临堡、塔稍变10KVGG-1A开关柜老旧设备间隔之间无封闭式隔离措施进行排查,统计上报工区安排进行改造。
4、对老旧充油式电缆进行排查统计,投运年限、试验超期情况,6月20日上报工区,安排进行试验。
5、与集控站核对本队所辖站运行方式,尤其是对本队调管的站用变、YH的运行方式在操作前后,均应向市区集控站汇报,保持设备实际运行方式与集控站掌握的一致。
6、遇有设备异常、障碍、事故后,监督专业班组在站内的活动情况,未办理工作票前,不得触及设备或单独滞留在设备区(含主控室)。
中心操作队 2011年6月23日