汽车生产工艺过程中质量的漏洞分析与成因_汽车生产质量问题解决

2020-02-28 其他范文 下载本文

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汽车生产工艺过程中质量的漏洞分析与成因

摘 要

本章节主要介绍汽车底盘生产过程中出现的一些问题描述,以及会产生的后果,利用相关知识进行诊断及查其原因,做出正确的解决方案。关键词:问题描述 问题定义 诊断并查其原因 导致后果 解决措施

目 录

一、汽车后桥车桥减速器未加注桥油

二、后桥半轴磁力线破损

三、车轮支撑凸缘螺母未压封

四、生产过程中如何保证扭矩值能够达到工艺要求

五、如何对生产过程中发现的有缺陷的零部件进行鉴定

六、发动机车间精益管理调整变速箱加注油量

(一)汽车后桥车桥减速器未加注桥油

1问题描述:当车运转时出现异响。

2问题定义:操做者忘记向主减速器内加注桥油,导致其内部一些零件的损坏。

3诊断并查其原因:当车子运转时出现异响,对原因进行分析,直到找出根本原因为止。

车的地盘出现异响----异响来自于后桥主减速器----主减速器内部没有油----操作着忘记加油----操作者是刚调到这个工位的新员工

4导致后果:轴承被损坏,由于未加注桥油,齿轮之间处于干摩擦,造成齿轮的烧灼和磨损,主减速器报废。

5补救方法:更换新的车桥,检查装配线上所有的车桥,并检查库存中的20量份车桥是否有油。

6长期措施:两人协作完成加油的步骤,一人加油后做蓝色标记,另外一人用探棒确认内部是否有油,然后做白色标记。

(二)后桥半轴磁力线破损

1问题描述:轮速传感器故障,指示灯报警。

2问题定义:来件没有仔细检查,半轴在搬运过程中的磕碰导致表面慈利县损坏。3导致后果:导致在总装转毂测试时显示轮速传感器故障,测速不准确。4长期措施:

1)装配半轴前由第一加工人仔细检查半轴表面是否损坏。

2)车轮支撑装配完成后由第二加工人用手电进行仔细观察,确认够做标记。3)轮速传感器插孔上用胶纸贴上,防止掉进异物。

4)胶纸在合装处摘下,第三加工人在安装传感器之前再转一圈半轴,检查一遍表面是否完整。

(三)车轮支撑凸缘螺母未压封

1问题描述:当车子正常行驶时,车轮处出现异响,严重的情况下法兰盘脱落,汽车失控。2问题定义:操作者忘记压封凸缘螺母,导致整个悬挂系统损坏。3导致后果:螺母松动,法兰盘脱落,汽车失控,造成交通事故。4产品安全级别:高。5解决方案:

1)利用防转支架固定法兰盘,使其不能转动,第一加工人拧紧螺母至扭矩并检查,做蓝色标记,第一加工人起到的作用是防止螺母松动。

2)由第二名加工人操作,进行二手力矩恔验,然后做白色标记,第二加工人的作用是确认力矩到位。

3)确认力矩到位后用铜榔头和錾子压封凸缘螺母,并做漆标,另一名加工人进行检查后做标记,确保工作完成。

(四)生产过程中如何保证扭矩值能够达到工艺要求

在生产过程中如何能保证扭矩值能够达到工艺要求呢?其实这是一个很细节,很重要的过程,为了使扭矩值准确,我们做了很多的工作: 1每天上班开始工作之前都要来检查工具,统一由每个工位的负责人利用扭矩仪检测所有扭力扳手的扭矩值,每个扭力扳手的检测必须达到5次,每一次测试值都应该是在误差范围内,否则送去质检部检测。

2公司的质检部做in-line(现场检测),每天质检部都会派一名员工在生产现场进行测量并做记录,检查加工人的操作纪律和扭矩值是否合格。

3质量部门做audit(质量监测),每周做一次抽检来进一步的保证质量。所谓的audit就 是质量部随机的抽取一量份的车桥进行拆捡,记录出整个车桥的全部数据,记入考核评比并录入电脑。

4生产部也会做出相应的规定,督促员工自身做好自检,互捡及终检的工作。

1)自检:同一项工作必须同一工位两人确认后方可算为完成,一人装配加工后做蓝标,另一人检查后做白标,算是自检完成。

2)互检:本工位检查上一工位的工作,下一工位检查本工位的工作,整个生产过程中逐步互检来保证质量。

3)终检:最后一工位做最终检查,确保汽车合格下线。

有些人就要问了,为什么要如此麻烦呢?这么多的步骤难道不罗嗦吗?我们生产汽车的宗旨是:同心携手,共铸非凡。细节决定品质,为了产品质量,细小环节更要注意。

(五)如何对生产过程中发现的有缺陷的零部件进行鉴定

生产过程中往往会发现零件有缺陷,或导致零件缺陷,这就要求员工迅速的做出相应的处理。本节介绍一下处理问题的流程:

1首先要通知班长,由班长通知相关质量人员来对相关零件进行鉴定。

2质量人员鉴定零件可以使用,在质量监督卡上做记录并由相关质量人员签字或盖章确认,继续装配。

3质量人员鉴定零件不能使用

1)如果是在装配前发现的,由班长填写5联单进行抢件,更新一个新的零件继续装配。2)如果是在装配后发现的,需要通知段长来确认问题,并将缺陷件拆卸,由班长填写五联单进行抢件,更新一个新的零件继续装配。4质量人员鉴定零件需要返修后才能使用

1)如果现场可以返修,由返修人员进行翻修,返修完毕后在Q卡上记录,并有相关质量人员签字或盖章确认,然后继续装配。2)如果无法在现场进行返修的,则将缺陷件送交专业维修人员进行返修(已安装的将其拆下),更换一个新的零件进行装配。返修的零件返修完毕后,由返修人员发出返修报告单并有质量人员签字或盖章进行确认,才能再次使用。再次使用时,返修报告单需要与Q卡钉在一起随行。

(六)发动机车间精益管理调整变速箱加注油量

1现状不等于目标

C200的变速箱油工艺要求是手动加注7.1L,但由于变速箱本身自带的残油不确定和加注设备的问题,导致不能精确的控制油的加注量,在总装转毂试验台时常反应油量多,需要抽出多余的变速箱油。

2构建自主改善团

成立了横跨发动机,总装,维修,产品部门由部门经理,车间经理,班长段长组成的自主改善团队。

3设立改善KPI MCG制造部总经理经过缜密的思考,细心的观察,提出由静态加注油位控制动态油位的理念,合理的控制加油量。

4在自身区域找问题

由MCG发动机车间预先精确测量油位,最终确定变速箱合理的加油量。

5着想实施方案

1)在静态测量油尺上增加定位器。2)确定静态加注油尺的上,下限位置。3)确定合理的变速箱油加注量。

6反复论证(测量)

MCG发动机车间组织本车间的工程师,段长,班长,返修人员积极与总装车间,维修车间进行沟通协调,每天派人到总装车间密切关注实验结果,适时的进行分析,调整。

7过程跟踪

经过历时45天,对各种加注量(7.4L,7.1L,7.0L,6.9L,6.8L,6.6L)一千多辆车的试验统计,终于确定了静态加注油位的上,下限位置,和合理的加注量7.0L。8固化改善成果(形成标准)

生产工艺得到了改善,节约了大量的返修工时,一年节省折合人民币5千余元,单车加油量从7.2L降到7.0L,一年节省成本3万余元。

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