北仑公司 节能技改_工厂节能技改
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北仑公司 发布日期:2011-06-29 字体大小:大 | 中 | 小
6月21日,浙江省电力试验研究院提供的性能试验报告显示:国电北仑发电公司7号百万千瓦机组完成汽动引风机改造后,在脱硫脱硝装置运行前提下,厂用电率实测数据小于
2.3%,创造目前国内同类型机组的最好水平!
火电厂引风机一般采用电动定速式,机组规模越大引风机功率也越大,运行过程中电耗也随之增加。早在2007年,北仑公司就着手考虑如何通过引风机改造,降低电耗。2008年该公司对60万千瓦机组逐步实施引风机变频改造,节约电耗约30%。随着2台百万千瓦机组陆续投产发电,北仑公司成为区域最大热源点,技术人员研究发现,百万千瓦机组实施引风机汽动改造大有可为。
百万千瓦机组回热式汽动引风机节能技改属于国内首创,对于大型火电厂推进节能减排有着积极意义。国电集团专门组成技术攻关领导小组,北仑公司多次与华东电力设计院商讨改造方案,并邀请国内知名专家对方案进行评审、优化、修改,力求达到最佳效果。
经过反复研究分析,北仑公司决定取消原有电动机,改为回热式背压汽轮机驱动,同时将增压风机与引风机合并,这样不仅可以提高引风机效率,更能大幅度节约厂用电,提高上网电量。在改造中取消原来由冷再节流对外供热,由背压机做功后乏汽向热网进行供热,有效地消除了原先存在的供热节流损失,实现能源梯级高效利用,提高了供热的经济性。今年3月24日,北仑公司利用7号机组首次检查性大修时机,对额定功率7200千瓦的引风机实施技术改造。60天的大修工期,北仑公司仅用42天恢复发电,确保7号机组在运行状态下完成一系列试验。北仑公司完成汽动引风机改造后,引风机效率由原先的50%左右提高至80%以上,厂用电率一下子降低1.2%。按照北仑公司现有发电量计算,每年仅7号机组就可增加上网电量约6000万度,增加经济收益超过2200万元。由于消除了原有的供热节流损失,7号机组加权平均供电煤耗率减少约1.81克/千瓦时,每年可节省标煤约9815吨。(
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