AA0011主变跳闸事故的分析及处理_主变跳闸分析
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题目:AA001-1主变跳闸事故案例分析及处理
一、案例介绍
某电厂某年某月某日,新建一回南德线,某电建公司施工,办理了开工通知单和双签发工作票(工作监护人未填,根据厂内工作实际情况,检修部临时指派人员监护,未指定专人进行监护跟踪),编写了施工方案,其中在调试施工组织设计篇“9 危险点分析和风险预控”中有“9.8误通流、通压到运行设备”和“9.11防止误接线或遗漏接线措施”等风险控制要求。某月某日17:00,施工人员在南德线汇控柜(柜内交直流电源已拉电)将00ADA35-1170、00ADA35-1171两根电缆接入端子排I4排编号48、49接点,19:00工作完成。第二天早晨封堵施工人员未经许可私自进入GIS对南德线汇控柜进行防火封堵,当时雷雨交加,天昏地暗,GIS室内光线不够,施工人员私自将南德线汇控柜内交直流电源开关送上。8:38:22NCS发出GIS站110V直流Ⅰ、Ⅱ母线正极接地报警,08:38:26,#
1、#2主变高压侧开关2201、2202跳闸,随即#
1、#2发电机出口断路器开关801、802跳开,#1机组(负荷300MW)、#2机组(负荷250MW)跳闸,厂用电失压,柴油发电机启动成功。运行人员立即紧急停机,随后运行人员到机组电子间、GIS检查未发现发变组保护、母差保护、线路保护动作信号,GIS站110V直流绝缘监测装置显示主变电度表屏接地报警,电阻值为0。
事故调查时,发现GIS直流母线电压波形有突变(约310V左右)且有脉动,见附图1,立即对南德线汇控柜进行排查,当断开报警电源及指示灯电源开关后,直流接地报警立即消失,母线电压波形正常。现场检查汇控柜发现:I5端子排的48、49端子上查线人员核对正确后用黑色油漆笔做好了标记(附图2),但是该端子上未接线,再次检查发现I4端子排的48、49端子上接入新电缆。解开电缆测量电缆端头有220V交流电,见附件示意图2。
直流系统Ⅰ、Ⅱ段同时接地报警,经核查发现在主变电度表屏两路直流合环运行,见附件示意图3。
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1、2机主变高压侧开关2201、2202同时跳闸,但未发现任何保护动作信号,根据设计发变组保护屏安装在机组电子间,而主变出口继电器屏安装在GIS电子间,两个房间距离约350米,#1主变、#2主变出口继电器组屏安装在同一屏内,分别由GIS室直流系统Ⅰ、Ⅱ段供电,该出口继电器BCJ起动功率为1.2W,动作电压有64V。因无原因可查,经电气专业组讨论及综合继电器厂家意见,进行事故还原(保证线路安全运行的前提下),即合上#
1、#2主变高开关,然后再次将南德线汇控柜内解开的电缆接回I4端子排的48、49端子上,经录波(录波图见附件4)发现一合南德线汇控柜报警电源及指示灯电源开关,几豪秒2201、2202开关就跳闸,#1主变、#2主变出口继电器BCJ指示灯闪亮,该继电器动作后无自保持,也无信号报警。经过试验、分析、查找终于找到了跳闸的根源。
附件1:直流母线电压波形图
附件2: 核线标记图
附件3: 端子排示意图3
附件4:主变电度表屏直流供电示意图4
附件5:试验录波图5
附件6: 事故前运行方式接线图6
二、考核要求
根据案例内容、主接线图及主变保护配置情况,请回答以下问题:
1、主变跳闸的原因分析?
2、该事件暴露的问题?
3、防止该类事故发生的整改措施?
三、考试方式:笔试
四、考核时间:60min
五、参考答案与配分
1、主变跳闸的原因分析:30分
1)根据跳闸的现象、事故调查内容及相关附图,施工人员在南德线汇控柜内接错线,误将交流回路接入直流回路,在封堵人员送上汇控柜电源时导致GIS直流系统Ⅰ、Ⅱ段都串入了220V交流电(主变电度表屏处Ⅰ、Ⅱ段合环),引起发变组继电屏保护出口继电器(BCJ)动作,造成主变跳闸,这时直接原因。(10分)
2)设计有缺陷,未满足继电保护反措是要求:发变组继电器屏保护跳闸出口继电器BCJ的动作功率在连线长、电缆电容大的情况下应选用大启动功率(不小于5W)跳闸出口继电器,防止直流正极接地时误动作。由于发变组保护屏(机组电子间)与发变组继电器屏(GIS电子间)相隔较远(约350米),同电缆内并排两电缆芯线正负间存在分布电容,当交流电窜入直流系统时,分布电容放电导致发变组继电屏保护出口继电器(BCJ)动作,是造成主变跳闸的根本原因之一。(10分)
3)工程验收把关不严,直流系统定期接地报警试验不认真,未及时发现GIS直流系统Ⅰ、Ⅱ段合环的隐患,合环后直流Ⅰ、Ⅱ段绝缘监测的平衡电阻桥破坏,合环处设备电阻值下降,在正极接地时就发出报警。这时造成2台主变同时跳闸的根本原因之二。(10分)
2、该事件暴露的问题:30分 1)、两票三制执行力度不够,特别是工作票制度,每天工作结束后工作票应收回,第二天开工应经运行许可,施工人员不能私自进入GIS。(5分)2)、安全管理不到位,风险分析及控制措施存在薄弱环节。对承包商人员进行了入厂安全培训,制定、审批了施工方案,但执行不严,未认真落实作业现场“五想五不干”的安全理念。(5分)3)、承包商内部管理存在严重漏洞,未严格执行相关管理制度及未按施工方案进行作业。在调试施工组织设计篇“9 危险点分析和风险预控”中有“9.8误通流、通压到运行设备”和“9.11防止误接线或遗漏接线措施”等风险控制要求,且调试单位已对2399开关核线完毕,需接线的48、49端子已在柜内作好标记,但接线人员未通知调试单位就私自接线,且未认真对线,导致了接错线,为后面的事故发生埋下了隐患。(5分)4)、运行管理不到位。未严格执行门禁出入管理规定,无电厂监护人的情况下允许承包商人员进入GIS室。(5分)
5)设计及工程验收把关不严,导致设计不符合反措要求,直流合环隐患未及时发现。(5分)6)、发变组出口继电器屏报警不完善,导致事故发生后处理事故、分析事故困难。(5分)
3、防止该类事故发生的整改措施:40分
1)、加强对对承包商的管理,严格执行施工方案,严禁施工人员私自拉送电操作,认真落实作业现场“五想五不干”的安全理念。(5分)
2)、加强运行管理,严格执行门禁及出入管理规定。对进出设备区域人员权限、资质进行检查,确保设备和机组运行安全。(5分)3)、进一步严格执行工作票制度,加强监管,做到监护人不到场工程决不开工,每天工作结束后应押票,第二天开工应经运行许可,施工人员不能私自进入施工现场。(5分)4)、解开南德线2399开关汇控柜内的错误接线(I4端子排上48、49端口)并进行包扎。并停止建设工程,进行整改。(5分)
5)解开GIS直流系统Ⅰ、Ⅱ段合环,并对其他直流系统进行排查。(5分)6)注重本质安全,消除设计、工艺及施工遗留缺陷。(1)、将#
1、#2主变保护A屏、B屏、C屏至GIS站内发变组继电器屏同电缆内并排正负两电缆芯线分布到不同电缆,减少同一电缆长线路并排正负芯线间的电缆分布电容。(5分)(2)、#
1、#2主变保护出口中间继电器(BCJ)换型,选用大动作功率(不小于5W)跳闸出口继电器。(5分)(3)、完善主变高开关出口箱报警信号,保证出口继电器BCJ动作后记录,方便事故分析。将新增出口中间继电器动作信号引入NCS监控系统和录波装置。(5分)