节能降耗材料(集输)_稠油集输节能
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节能降耗材料(集输)
2009年采油二厂集输系统以“优化简化、节能增效”为主题,确保老油田集输系统实现高效、安全运行;重点围绕站点关停并转、站库优化调整改造及采出水有效回注改造等开展节能降耗工作。针对地面流程与产效不配比,系统效率低,工艺流程及设备腐蚀、老化严重,生产运行成本高,安全隐患增大等系列问题进行了集输系统优化简化及配套等改造。
一、站库概况
目前全厂共建有各类集输站点153座,其中联合站9座,转油站57座,增压点20座,计量站19座,拉油站33座,卸油站12座,加温站3座。设计处理能力3.7×104m3/d,实际处理液量1.65×104m3/d;总库容13.0×104m3/d,安全储存能力11.0×104m3/d,满足全厂油量8天安全储存。大部分站库分布于马岭、城壕及华池等老油田,由于原油含水不断上升,运行效率降低,损耗严重,导致生产运行及维护成本增加。
二、节能降耗的主要工作及成效
一是开展老油田的优化、简化工作,提高老油田系统效率,降低生产运行成本;二是加大环保隐患治理力度,降低采出水系统运行风险,提高采出水有效回注率。从地面优化调整、采出水处理与回注两大系统着手,大力推进节能降耗工作。
1、低效高能耗站点关停,降低生产运行成本,节约人力资源。通过高含水油井计关,实施站点关停及站库优化调整改造。09
年计划关停站点13座(目前已关停5座),提高系统运行效率,降低生产运行成本;节约人力资源34人,年减少设施维护费用30万元以上。
(1)元1计关停
元1计建于1985年4月,管辖油井14口,日产液176m3,日产油38t。该站位于龚河水坝下游,水坝大堤为土质结构,坝身已出现多处裂缝,安全保障系数较低,汛期易发生决堤事故。关停元1计,所辖油井配套移动存储计量装置,单井来油自压至元首站;及消除重大安全隐患,又实现无人值守,精简人员4人。
(2)低效区块关停
结合我厂生产实际,对低产低效区块实施关停,达到节能增效的目的。华200、里
29、樊东、樊西、环
47、中二区等6个区块,单井产液平均含水98%,已无开发潜力。2009年上述6个低产高耗能生产区块实施关停,涉及站点11座(目前已关停3座)。
中12转投运于1998年,管辖油井7口,日产液120m3,日产油
1.3t,其中6口油井含水100%。经过前期论证,对中一区实施地面布局优化,对6口低效井及中12转实施关停,剩余1口单井原油拉运。
上述站点关停后,可精简操作员工30人,降低系统能耗,年减少设施、管网维护费用20万元以上。
2、采出水系统配套改造,提高采出水利用率,节约清水资源。2009年,以提高采出水有效回注率为重点,围绕采出水有效利用开展治理工作,通过南联站、城壕老油田配套改造,全厂有效回
注率提高18%,年节约清水资源50×104m3,年节约清水费用135万元。
(1)南二注有效回注配套改造
南联站位于庆城县阜城乡环江河附近,采出水厂于2000年投运,管辖回注井4口,日回注水量1300m3。目前该站4口无效回注井满负荷运行,存在较大的环保隐患,且采出水得不到有效利用。
南二注投运于1978年,承担着南二区的注水任务,日注水量660m3。由于该站注水系统设施服役年限长,站内、外注水管网腐蚀破漏严重,维护工作量大,维护费用高。
采取清污交替的思路,联合站采出水输至上游注水站,实现南联站采出水有效回注,消减无效回注井运行风险。主要改造工作量:南联站新建缓冲罐及采出水外输系统,并敷设供水管线至南二注(采用玻璃钢防腐管材),采出水外输至南二注有效回注。对南二注实施采出水有效回注配套改造,新增采出水过滤装置、新建稳流阀组及高压防腐注水管网。660m3/d实现采出水有效回注,节约清水24×104m3/a,年节约清水费用65万元。
(2)城壕老油田优化调整改造
城壕老油田位于甘肃省华池县城壕乡,于1975年正式投入开发,目前管理着城壕区、城55区、城65区、城21区、悦22区5个生产区块;日产液量1020m3,日产油186t,注水井日配注1365m3,日实注1365m3。其中悦22区日产液量670m3,日产油量110t,日产水540m3,注水井日配注清水885m3,日注885m3,城55区日产液270m3,日产油40t,日产水220m3,注水井日配注清水210m3,日实注210m3,原油外输至西岔口加温站,再加温转输至城一转。城壕新油田为2008年开发建设的西259区,位于城壕乡城壕村,日产液量490m3,日产油量212t,综合含水49.1%;日配注量1740m3,日实注量1740m3。城一转与西259站仅2km距离,地面布局相互重叠,不利于高效运行管理。
自2004年城壕老油田实施采出水回注以来,回注管网及注水设施腐蚀破漏频繁,严重影响注水时率;城一注下辖2口无效回注井均位于城壕川河流附近,日回灌水量达650m3,潜在环保隐患较大,目前2口无效回注井满负荷运行,无法进行检串维护,若套破,该区采出水后期将存在水量回注不及的问题。
采取上游区块采出水就地有效回注,低含水油拉运的思路,对城55区及悦22区实施采出水有效回注配套改造,提高采出水有效回注率;关停下游站点及外输管线,降低系统能耗。主要改造工作量:悦一转新建三相分离器、沉降除油罐、注水泵房、拉油栈桥,配套注水泵等相关设施。城55转新建三相分离器、拉油栈桥,并进行储罐防腐。敷设西259综合站至城一注注水干线,配套4井式分水器。敷设城一转所辖5口油井进西259综合站系统管线。
上游悦一转、城55转配套改造后,710m3/d采出水实现有效回注,年节约清水资源26×104m3,下游城一转、城一注、西岔口加温站、城壕卸油台、城壕基地锅炉班等5个站点关停,优化人力资源37人,停用29km输油管线,年节约生产运行费用1057万元。
改造后城壕油田集输流程图
三、取得的几点认识
1、通过站点关停并转和站库优化调整改造,降低集输系统运行能耗,提高运行系统效率,优化、精简人员配置,节约生产运行成本。
2、实施采出水有效回注配套改造,不仅可以实现采出水有效利用,而且节约大量清水资源,实现生产与环保的和谐发展。
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