化工装置试车试生产过程中的案例分析_化工装置试车四个阶段
化工装置试车试生产过程中的案例分析由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“化工装置试车四个阶段”。
1.山东德州市某化工厂氨醇改扩建生产线试车过程中爆炸
2007年7月11日23时50分,山东省德州市平原县某化工集团有限公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目试车过程中发生爆炸。事故造成9人死亡,1人受伤。
一、事故经过和危害
1.事故单位概况
该公司成立于2004年,系原地方国有的平原县化肥厂改制后成立的民营股份制企业。主要产品年生产能力为:合成氨75万吨、尿素100万吨、甲醇30万吨、碳酸氢铵24万吨、三聚氰胺3万吨。
事故发生在一分厂16万吨/年氨醇改扩建生产线试车过程中,该生产线由造气、脱硫、脱碳、净化、压缩、合成等工艺单元组成,发生爆炸的是压缩工序2号压缩机七段出口管线。
2.事故经过
该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。7月10日,2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,1人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,1人轻伤。事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。
事故发生时先后发生两次爆炸。经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸点是在2号压缩机七段出口油水分离器之后、第一角阀前1m的管线,另一处爆炸点是在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线(第一角阀处于关闭状态,第二角阀处于开启状态)。
二、事故原因分析
1.事故发生的直接原因
据分析,此次爆炸为物理爆炸。事故发生的直接原因是2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压等问题。
2.管理上存在的主要问题
(1)建设项目未经设立安全审查。该公司将16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目(总投资9724万元)拆分为“化肥一厂造气、压缩工序技术改造项目(投资4868万元)”和“化肥一厂合成氨及尿素生产技术改造项目(投资4856万元)”两个项目,分别于2006年4月26日和5月30日向山东省德州市经济委员会备案后即开工建设,未向当地安全监管部门申请建设项目设立安全审查。
(2)建设项目工程管理混乱。该项目无统一设计,仅根据可行性研究报告就组织项目建设,有的单元采取设计、制造、安装整体招标,有的单元采取企业自行设计、市场采购、委托施工方式,有的直接按旧图纸组织施工。与事故有关的2号压缩机由沈阳金博气体压缩机制造有限公司制造,并负责压缩机出口阀前的辅助管线设计。项目没有按照《建设工程质量管理条例》有关规定选择具有资质的施工、安装单位进行施工和安装。试车前没有制定周密的试车方案,高压管线投入使用前没有经过水压试验。
(3)拒不执行安全监管部门停止施工和停止试车的监管指令。2007年1月,德州市和平原县安全监管部门发现该公司未获得建设项目安全设立许可后,责令其停止项目建设,该公司才开始补办危险化学品建设项目安全许可手续,但补办手续过程中没有停止项目建设。7月7日,德州市安全监管局组织专家组对该项目进行安全设立许可审查时明确提出,该项目的平面布置和部分装置之间距离不符合要求,责令企业抓紧整改,但企业在未进行整改的情况下,擅自进行试车,试车过程中发生了爆炸。
3.防范措施
(1)汲取事故教训,建立和健全工程管理、物资供应、材料出入库、特种设备管理、工艺管理等各项管理制度。
(2)基础建设要按程序进行,接受国家监督,杜绝无证设计、无证施工。
(3)对本次事故所在的改扩建项目中的压力管道,要由有资质的设计单位对其重新进行复核;对所有焊口进行射线探伤检查,对不合格 焊口由具备相应资质的施工单位进行返修;对所有使用旧管线的部位拆除更换;要查清管线、弯头的来源,对来源不清的管线、弯头应更换;对所有钢管、弯头进行硬度检验,发现硬度异常的管件应更换;分段进行水压试验以校验其强度。(4)新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施等建设项 目,其安全设施应严格执行“三同时”的规定,依法向发改、经贸、环保、建设、消防、安监、质监等部门申报有关情况,办理有关手续,手续不全或环评、安评中提出的隐患、问题没整改的,不得开工建设。
(5)新的生产装置建成后,要制定周密细致的开车试生产方案,开 车试生产方案要报安监部门备案。同时,制定应急救援预案,采取有效救援措施,尽量减少现场无关作业人员,一旦发生意外,最大限度的降低各种损失。
2.昆明市安宁齐天化肥有限公司“6.12”硫化氢中毒事故
2008年6月12日19时40分,云南省昆明市安宁齐天化肥有限公司(以下简称齐天公司)在脱砷精制磷酸试生产过程中发生硫化氢中毒事故,造成6人死亡、29人中毒。
1.企业概况
齐天公司位于昆明安宁市连然镇保兴社区杨柳庄,属于法人独资的有限责任公司,2007年1月取得危险化学品生产企业安全生产许可证。主要产品为过磷酸钙,生产能力10万吨/年。
2.事故经过
2008年6月初,齐天公司因市场原因,经过实验室试验后,决定自行将过磷酸钙生产装置改为饲料磷酸氢钙生产装置,自行设计、自行安装、改造设备,进行试生产。生产磷酸氢钙首先要对磷酸进行脱砷精制。其工艺过程是用硫化钠溶液与磷酸中的砷反应,生成硫化砷,经沉淀脱水去除,生成精制磷酸。脱砷精制磷酸过程伴有硫化氢气体产生。
6月12日18时30分,操作人员在硫化钠水溶液配置槽配置硫化钠水溶液后,打开底部阀门,向磷酸槽加入硫化钠水溶液。19时30分,操作人员在调节阀门时,发现该阀门不能关闭,由于没有采取应急措施,硫化钠水溶液持续流入磷酸槽,使磷酸槽中的硫化钠大大过量,产生的大量硫化氢气体从未封闭的磷酸槽上部逸出,导致部分现场作业人员和赶来救援的人员先后中毒,造成6人死亡、29人不同程度中毒(其中2人伤势较重)。
3.事故原因分析
(一)直接原因:脱砷精制工艺设计存在缺陷,硫化钠水溶液配置槽出口管道没有配置能够自动显示和控制硫化钠水溶液流量的装置,只能靠作业人员观察液位下降的速度,通过手动调节阀门来控制硫化钠水溶液的流量,而正是由于这个阀门失控,导致硫化钠水溶液配置槽中的硫化钠水溶液全部流入磷酸槽,产生大量硫化氢,是这起事故的直接原因。
(二)间接原因:
1.齐天公司直接将实验工艺用于工业生产,对伴有硫化氢气体产生的危险工艺在没有进行安全论证的情况下直接建成化工装置并组织试生产。试生产过程安全管理混乱,在没有完成全部设备安装、没有制定周密试车方案的情况下,边施工、边组织试生产。没有对试生产过程中可能产生的危险因素进行辨识,没有任何安全措施,没有应急预案,贸然组织试生产。磷酸槽顶未封闭,没有配备有害气体收集处理设施和检测(报警)仪器;向磷酸槽加入硫化钠水溶液的管口安装在磷酸槽液面的上部,致使反应产生的硫化氢气体迅速在空气中扩散,是这起事故的重要原因。
2.齐天公司改建项目在没有正规设计、未经安全许可、没有安全设施的情况下,自行组织设备制作、施工和安装,属非法建设项目。
3.齐天公司现场操作人员安全意识差,缺乏对工艺技术危险性的认识和应急救援相关知识,在阀门失控后,没有采取应急措施。救援人员在施救过程中,未采取防范措施,盲目施救,导致伤亡进一步扩大。
4.事故教训与预防对策措施
1)严把危险化学品建设项目安全准入关。按照有关法规、文件的规定和要求,切实抓好危险化学品建设项目安全许可工作。化工企业要针对工艺特点,对试生产过程中可能产生的危险进行风险辨识和分析,制定应急预案。齐天公司未经安全论证,直接将危险化学品“实验室”工艺放大用于工业生产,工艺设计上的缺陷为事故埋下了隐患。
2)加强对危险化学品建设项目安全监管。危险化学品建设项目要严格执行“三同时”制度;新建、改建和扩建危险化学品建设项目要严格执行设立安全审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收和试生产(使用)方案备案等制度。危险化学品建设项目必须经过有资质的设计单位设计,施工和工程监理必须由具有相应资质单位承担。要加强危险化学品建设项目试生产过程中的安全监管工作,建设单位应当将试生产方案报相应的安全监管部门备案,有条件的安全监管部门要对试生产方案进行安全审查。齐天公司自行设计、自行安装、改造设备实现危险化学品建设项目的改建,对产生剧毒气体硫化氢工序未采取任何处理、检测、报警、防护措施,在进行试生产过程中造成了事故的发生。
3)加强安全教育和培训,进一步提高从业人员的安全意识和操作技能。化工企业要结合本企业实际和国内外同类企业事故案例,制定培训内容和计划,认真组织企业员工和临时进厂作业人员进行安全和应急救援教育培训,增强作业人员的安全意识和安全知识,提高遇险时的自救和互救能力。进行特殊作业前,要进行专门的安全教育,务必使作业人员了解作业场所可能存在危害和危险,掌握防范事故的技能、应急措施和自救互救方法;遇险时科学施救,减少伤亡事故的发生。
3.天津油漆厂树脂车问反应釜外溢爆燃火灾事故
1990年10月18日11时45分,天津油漆厂树脂车间在试制新产品过程中发生爆燃事故,进而引发火灾,造成9人受伤。
一、事故经过天津油漆厂树脂车间热炼三组在试制丙烯酸改性醇酸树脂过程中,于10月17日往10#树脂反应釜(3m3)中投入醇酸树脂、脱水蓖麻油醇酸树脂(两种原料中均含50%的200。溶剂汽油),投入二甲苯,为18日试生产备料,准备于第二天热炼。10月18日8时,点燃了10#反应釜的加热灶,由厂涂料所一助理工程师与3名操作工按工艺要求进行二次投料,将甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、过氧化苯甲酰混合溶液,向10#反应釜内边搅拌边滴加,滴加完毕,未发生异常情况。10时30分,第二次向釜内滴加混合液时,釜内物料发生外溢现象,关闭滴加阀门以后,外溢现象得到了控制。在第三次往10#釜内滴加混合液时,釜中突然剧烈反应,物料大量外溢,在关闭了滴加阀门后,外溢并未停止。因物料外溢,无法开冷却水阀门,即到三组办公室叫人处理。第三次加料的工人听到女工叫人后,与该女工跑到炉前关闭了煤气阀门停止加热。此时,大量含有溶剂的高温树脂溢流到临时存放在10#釜操作台下的质量约15 kg左右的过氧化苯甲酰的桶内,引起爆燃,由厂消防队及厂职工将火扑灭。市消防队赶到时,火已经完全扑灭。在发生火灾时有9人分别受到程度不同的化学灼烫,其中1人重伤,烧伤面积40%,2~3度;其余8人为轻度烧伤。
二、事故原因分析
1.工艺设计有缺陷。滴加过氧化苯甲酰(一级有机强氧化剂)的数量、流速没有严格的定量标准,尤其是第二次滴加之后,发生了溢料现象,在没有认真分析原因的情况下,草率处理之后,又盲目进行第三次滴加,致使事故发生。
2.组织、管理方面的缺陷。
(1)在试生产时,没有进行安全生产教育,没有采取安全措施。
(2)在试生产岗位上,由1名调岗的新职工单独顶岗,没有经验丰富的老职工指导,由于缺乏实际操作经验与事故处理能力,酿成了此次事故。
(3)物料管理混乱,将强氧化剂过氧化苯甲酰随意放在反应釜下,因此导致爆燃。
三、事故教训与防范措施
1.在开发新工艺、新产品或试生产过程中,必须进行严格的工艺设计、工艺分析,以及分析可能发生的意外情况,并制定切实有效的安全措施。
2.要重视安全生产,防止麻痹大意,防止蛮干,尤其是在出现事故预兆的情况下,更不能盲目蛮干,以防造成更严重的事故。
3.新工人、新调入的职工、换岗的职工,必须在经验丰富的老职工的带领和指导下工作,然后经过较长时间熟悉本岗位工作。
4.淄博中轩生化有限公司“6.16”火灾事故
2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技 术员李国奕进行检修完毕,试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成 7人受伤,直接经济损失12万元。
1. 事故经过
淄博中轩生化有限公司位于临淄区东外环路中段,法定代表人史正富,总经理杜金锁,现有职工人400人,主要产品黄原胶。该公司6000 吨/年黄原胶技改项目于2007年7月5日取得设立和安全设施设计审查手续,2007年12月21日取得试生产方案备案告知书。事发时正处于试生产阶段。
2.事故原因
(1)据调查分析,浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕,违反离心机操作规程,对检修的离心机各进出口没有加装盲板隔开,也没有进行二氧化碳置换,造成离心机内的乙醇可燃气体聚集,且对检修的离心机搅龙与外包筒筒壁间隙没有调整到位,违规开动离心机进行单机试车,致使离心机搅龙与外包筒筒壁摩擦起火,是导致事故发生的直接原因。
(2)淄博中轩生化有限公司未设置安全生产管理机构,配备专职安全管理人员;未落实设备检修管理规定,未制定检修方案,未执行检修操作规程;未落实对外来人员入厂安全培训教育;主要负责人杜金锁未履行安全生产管理职责,未督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,是导致事故发生的间接原因。
3.防范措施
(1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生产环节安全监管。企业严格按照《山东省化工建设项目安全试车工作规范》,规范试生产环节的工作程序,落实试生产前和试生产过程中的各项安全措施,确保试生产环节的安全。
(2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教育。企业严格执行化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯学习《化工企业安全生产禁令》和《化工企业安全生产禁令教育读本》,提高员工的安全意 识,减少和杜绝“三违”现象,规范生产经营行为,不断提高安全管理水平。
(3)借鉴国外大公司的先进经验,积极探索应用危险与可操作性分析(HAZOP)等技术,提高化工生产装置潜在风险辨识能力。
(4)逐步拓展行业的专业技术培训。建立企业异常活动报告制度,突出异常活动(检、维修作业、停复产、开停车、试生产、废弃物料 处理和废旧装置拆除)等重点环节监管。
5.某化工厂动火措施不完善 气柜方箱着火事故
1.事故经过
×××厂3#气柜于1985午8月建成,1987年2月投用,1992年5月8门停用大修。在施工作业前已对气柜内可燃介质作了氮气置换十天(兼换水槽水二次),8月6日,拆开Dg500进口阀,从该处给蒸汽吹扫(并用 水垫油流出),三天后停蒸汽,交检修进行防腐和其他项目施工作业。8月25同上午又拆开Dg600阀门,并清扫干净积存物,16:30时用蒸汽 从Dg500法兰处再吹扫,同时用水垫油流出。8月26日上午8:30时,会同检修公司、油厂安全处、车间有关人员到现场研究进出口方箱打开清扫动火措施,根据现场情况研究决定:①垫出来的少量油及聚丙 烯粉末要清扫干净;②动火时继续用水冲洗,并加蒸汽掩护。措施落实后,l4:30时施工人员边入现场,15:30时正式动火,先存方箱南边用火焊割开一个Ф200的孔,没有发现任何异常情况。15:38时,当用火焊在方箱北边开孔时,箱内着火,看火人和存现场的车间安全 员用蒸汽及灭火器灭火,未能扑灭,即通知消防队,消防人员于16:20时将火扑灭。火灾烧坏导气管、方箱防腐层及气柜壁、气柜顶部分防腐层。
2.事故原因
(1)事故直接原因:方箱内仍有凝缩油:在没有确认方箱内是否存在可燃物的情况下未做气体分析)违章动火。
(2)事故间接原因:方箱设计、制造不合理,没有任何开口可以清箱内积存物;对气柜防腐层、方箱内积存物分析不够;在上特殊容器特殊条件下动火,采取的措施不够完善。
3.防范措施
(1)气柜、方箱要置换合格,沉积物要清扫干净,动火前必须采样气体分析合格。
(2)导气管口要用石棉布盖住,减少导气管抽力。
(3)动火前先往方箱内灌一层泡沫或通入蒸汽掩护。
(4)动火时,气杠内和气柜顶不能站人。
(5)要有专人监控看火。
(6)在特殊容器特殊条件下动火,要申请消防中心派消防车监护。