牵引变电所主要电气设备常见故障浅析_电气设备常见故障分析
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供变电课程报告
牵引变电所主要电气设备常见故障浅析
北京铁路局宋志刚
牵引变电所主要电气设备常见故障浅析
北京铁路局宋志刚
摘要:本文以牵引供变电基础理论结合现场实践及行业经验,针对牵引变电所主要电气设备常
见故障进行了归类分析,为提高牵引变电所主要电气设备运行维护提出建设性意见。
关键词:牵引变电所电气设备 故障
前言
随着电气化铁路的飞速发展,牵引变电所电气设备安全可靠供变电越显重要,特别是变压器、断路器、开关、互感器及并补装置等设备日常正常运行为列车提速发挥着举足轻重的作用。因此牵引变电所主要电气设备日常运行维护必须到位,同时必须明晰常见设备故障根源及表征,尽可能消除或缩小设备故障,提高牵引变电所供电质量。现以牵引供变电基础理论结合现场实践及行业经验,浅析如下:
1牵引变压器
故障判断是一个综合过程,需通过现场直观判断、详细测量及综合分析等几个环节。其中,现
场直观判断最直接、最简捷。对变压器故障而言,直接判断可通过声音、气味、颜色、体表、渗漏油及温度的异常来进行。
1.1 声 音
变压器正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果变压器出现故障或运行不正常,声音
就会出现异常:
(1)电网发生过电压,例如中性点不接地电网有单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖
锐;
(2)变压器过载运行时,音调高、音量大。如带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,因负荷变
化大,又因谐波作用,变压器会瞬间发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声,监视测量仪表指针发生摆动;
(3)个别零件松动(如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧)或有零件遗漏在铁芯上时,变压器会发出强烈
而不均匀的“噪音”,或有“锤击”和“吹风”之声;
(4)变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;
(5)变压器高压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;
(6)变压器铁芯接地断线,会产生劈裂声;
(7)变压器内部局部放电或电接不良,会发出“吱吱”或“劈啪”声,且次声音随离故障部位
远近而变化;
(8)变压器绕组短路,将有“劈啪”声,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火;
(9)变压器绕组高压引出线之间或它们对外壳闪络放电时,有爆裂声音;
(10)变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触时,会产生连续的、有规律的撞击或摩擦声。
1.2 气味、颜色
变压器内部故障及各部件过热将引起一系列气味和颜色的变化:
(1)瓷套管端子的紧固部分松动,接触面过热氧化,会引起变色和异常气味;
(2)变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,引起涡流,会使油箱局部过热引起油漆变色;
(3)瓷套管污损产生电晕、闪络会发出奇臭味;
(4)冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味;
(5)吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿计变色。
1.3 体 表
变压器故障时都伴随着体表的变化。主要有:(1)呼吸口不灵或内部故障可引起防爆膜龟裂、破损。(2)大气过电压,内部过电压等,会引起瓷件、瓷套管表面龟裂,并有放电痕迹。
1.4 渗漏油
变压器运行中渗漏油的主要原因是:
(1)油箱与零部件联接处的密封不良,焊件或铸件存在缺陷,运行中额外荷重或受到震动等;
(2)内部故障使油温升高,引起油的体积膨胀,发生漏油或喷油。
1.5 温 度
变压器的很多故障都伴随着急剧的温升:
(1)由于涡流或夹紧铁芯用的穿芯螺栓损坏会使变压器油温升高;
(2)绕组局部层间或匝间的短路,内部接点有故障,二次线路上有大电阻短路等,均会使变压
器油温升高;
(3)过负载、环境温度过高,冷却风扇和输油泵故障,散热器阀门忘记打开,渗漏油引起油量
不足等原因都会造成变压器温度不正常。
以上所述仅能作为对变压器故障的现场直观的初步判断,因为变压器的故障不仅仅是某一方面的直观反映,它涉及诸多因素,有时甚至会出现假象。因此,只有进行详细测量和综合分析,才能准确可靠地找出故障原因,判明事故性质,提出较合理的处理办法,使故障尽快得到消除。
2断路器、开关设备故障
随着铁道电气化的发展, 高压断路器设备的装用量将大幅度上升, 了解高压断路器设备的故障
原因, 采取积极的防范措施, 对提高牵引变电所供电的可靠性是很有帮助的。
2.1 绝缘事故
绝缘事故的主要原因: 一方面是高压断路器的绝缘件设计制造质量不符合技术标准的要求, 拉
杆拉脱,使运动部分操作不到位。另一方面是高压断路器在安装、调试、检修过程中工装工艺不到位。所以, 严格高压断路器工装工艺流程、外购件检验、装配环境清洁度以及必备的检测手段等是杜绝绝缘事故发生的重要措施。必须引起设计、制造和应用部门的高度重视。
2.2 拒动、误动事故
拒动和误动事故是指高压断路器拒分、拒合和不该动作时而乱动。其中拒分事故约占同类型事
故的50% 以上, 是主要事故。分析其主要原因是因为制造质量以及安装、调试、检修不当, 二次线接触不良所致。因此, 使用部门应该和制造部门有机地结合起来, 尽可能使高压断路器的设计定型、材质选择、必备的备品备件、工艺要求、调试需知等合理、实用, 将人的行为过失可能发生的事故局限在先, 做到防患于未然。
2.3 开断与关合事故
开断与关合事故是油断路器在开断过程中喷油短路、灭弧室烧损严重、断路器开断能力不足、关合速度后加速偏低等所致。因此, 在高压断路器的安装、检修、调试过程中, 重视油断路器的排气方向、动静触头打磨、灭弧室异物排除、断路器开断能力的核定与选型、合分速度特性的调整等, 以遏制开断与关合事故的发生, 切勿疏忽大意。
2.4 截流事故
截流事故发生的主要原因多数都是由于动、静触头接触不良引起的, 主要原因是动静触头或者
隔离插头接触不良, 在大电流的长期作用下过热, 以至触头烧融、烧毁、松动脱落等。所以, 对于高压断路器触头弹簧的材质选择与热处理、触头压力的调整, 是防止截流事故发生的重要技术措施。
2.5 外力及其它事故
外力及其他事故主要是指操动机构的漏油、漏气、部件损坏以及频繁打压、不可抗拒的自然灾
害、小动物短路。主要原因是密封圈易老化损坏, 管路、阀体清洁度差, 接头制造及装配质量不良等。此类问题, 多年来一直是困扰国产高压断路器可靠运行的老大难。
2.6 真空断路器的事故
高压真空断路器以自身优越的开断性能和长周期寿命的优势, 普遍得到了使用部门的认可。随
着高压真空断路器的广泛应用, 改进之后的新一代真空断路器普遍使用纵向磁场电极和铜铬触头材料, 对于降低短路开断电流下的电弧电压、减少触头烧损量起到了积极的作用;但是, 由于灭弧室及波纹管漏气, 真空度降低所造成的开断关合事故, 呈上升趋势,不容忽视。此外, 对于切电容器组出现重燃、陶瓷真空管破裂仍时有发生, 同时当前真空断路型号繁杂、生产厂家众多, 产品质量分散性大, 给使用部门的设备选型和运行造成了一定的难度。
2.7 SF6 高压断路器的事故
SF6 高压断路器以良好的绝缘性能及优越的灭弧介质而被广泛的应用于电力系统的各类电压
等级的开断设备中。国产SF6 高压断路器存在的共性问题是: 漏气、水分超标、灭弧室爆炸、绝缘拉杆脱落、断裂、击穿、水平拉杆断销等。拉杆脱落必然要发生重大事故, 必须重视;罐内灭弧室内的异物或者零部件的脱落, 都将引起高压断路器内部绝缘的击穿、闪络。所以, 努力提高SF6 高压断路器装配环境的清洁度和严格工艺过程的控制, 对于确保设备安全运行至关重要。
2.8 隔离开关的事故
隔离开关由于触头接触不良、局部过热烧融、绝缘子断裂和机构卡涩等问题, 是长期以来困扰
隔离开关安全运行的问题, 据有关资料介绍, 当前此类问题仍很严重。这就需要从设备设计、制造、运行、维护、管理等各个环节齐抓共管, 标本兼治, 从根本问题上着手来克服这一被动局面。互感器
3.1电流互感器在工作时二次侧不得开路
电流互感器在正常工作时,由于其二次负荷很小,因此接近于短路状态。根据磁动势平衡方程
可知,互感器一次电流产生的磁动势的绝大部分被二次电流产生的磁动势所抵消,所以总的磁动势很小,通常激磁电流只有一次电流的百分之几。但二次开路时,二次电流为0。而一次电流等于激磁电流,此时的激磁电流被迫突然增大几十倍,将产生如下严重后果:1铁芯由于磁通剧增而过热,并产生剩磁,降低准确度,长时间甚至会烧毁铁芯。2二次绕组因其匝数远超过一次绕组匝数,所以可感应出高电压,危及人身和设备的安全。电流互感器在运行时其二次侧所接测量仪表或继电器需要测试、检修时,可先将电流互感器二次侧线线圈短接,再拆下该仪表或继电器。在安装时,电流互感器二次侧的接线一定要牢靠和接触良好,并且不允许串接熔断器和开关。
3.2电压互感器在工作时二次侧不能短路
电压互感器的一、二次侧都是在并联状态下工作的,二次绕组工作时接近于空载,即开路状态。如发生短路,将产生很大的短路电流,烧毁互感器,甚至影响一次线路的安全运行。因此,电压互感器的二次侧都必须装设熔断器以进行短路保护。
3.3电流和电压互感器的二次侧有一端必须接地
接地是为了人身和二次设备的安全。如二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高电压,将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容形成分压,将高电压引入二次回路,其值决定与二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容为零,从而达到了保证安全的目的。
3.4电流和电压互感器在连接时要注意其端子的极性
在安装和使用互感器时,一定要注意端子的极性。否则,其二次侧所接的仪表、继电器中流过的电流就不是设计时的电流,因此引起计量和测量不准确,并可能引起继电保护装置的误动作或拒动。
4并联补偿装置
4.1合闸过渡过程问题
由于电容器和电抗器都是能量元件,在合闸过程中会有充电及励磁的过程,致使电源中产生除工频(50 Hz)信号以外的非周期(直流)分量及高次谐波分量。这些非周期分量及高次谐波分量在一定时间内衰减完毕,系统达到稳态。非周期分量及高次谐波分量的大小取决于合闸时电源的状态、电容及电感的容量。在电容及电感的容量固定不变时,合闸瞬间电压的高低决定了非周期分量及高次谐波分量的大小及其衰耗所需时间。非周期分量的衰减主要通过电容,而高次谐波分量的衰减主要通过电感。若在交流电压波形的峰值时合闸,将产生最大的高次谐波分量,这是因为电容和电感在这种条件下感受到的电压变化率为最大,电容相当于短路状态,电感将承受最大电压。最大的电压变化率所产生的能量,将用最长的时间被消耗掉,系统达到稳态的时间也最长。电压在交流波形的过零点时,电压变化率为最小,此时合闸,负载两端的电压逐渐上升至最大,使系统达到稳态所需的时间最短。牵引并补装置设计上2 L /C = 2 XL ·XC , 其中, XL /XC = 12% ,其值为200Ω 以上,远大于回路的电阻值R ,故合闸投运并补装置的过程为振荡充电过程。uC =Em(sinωt +ψ)+(U0-Em sinψ)cosω0 t-ωEm cosψ/ω0 ·sinω0 t
式中, uC 为电容器电压, Em 为电源电动势最大值,U0 为合闸前电容器上的残压,ω为角频率,ω0 为谐振角频率,ψ为合闸初相角。一般情况下,电容器本身并联有经特殊设计的放电线圈FD,在5 s之内可把电容器的残压降至50 V以下,同时电容器系统跳闸再合闸时,供电调度一般掌握间隔在10min以上,故合闸投运并补装置时为零初始状态(U0 = 0)。据i = C ×duC /dt可得, iC90(90°合闸时的冲击电流)≈ 2 iC0(0°合闸时的冲击电流)。在图1所示电路、电容器采用4串8并3 200 kVar补偿时,电源电压初相角为0°,合闸产生的冲击电流约为电抗器额定值的3倍,初相角接近90°合闸产生的冲击电流约为电抗器额定值的6倍。另据资料研究表明,在考虑变压器、放电线圈的电抗值和27.5 kV母线对地电容值的情况下,冲击电流更要大些。
4.2运行中着火问题
在磁县变电所发生电抗器着火事故后,我段与原石家庄铁路分局供电水电分处有关人员共同核对了各保护装置整定值、测量了电容器组、放电线圈各项指标均未发现问题,另在线避雷器也未动作,排除了外部过电压袭击和保护拒动等原因。经与生产厂商共同确认,最后将原因归结于电抗器累积效应造成的绝缘破坏,但通过进一步的分析发现,若在电抗器绝缘受到损伤而未发展到着火事故前,甚至初期着火后,有关保护动作及时将故障切除,就完全可以避免这起事故的发生。
通过以上对牵引变电所主要电气设备常见故障分析,我们必须不断提高设备维护水平,同时要求专业设备厂家不断采取新技术提高设备质量,从而确保牵引变电所安全可靠不间断供变电,为中国铁路高速化做出更大的贡献。