破解瓶颈 稳定生产_突破生产管理瓶颈
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带压攻难关合力破瓶颈
-乙烯厂高压聚乙烯车间长周期稳定生产攻关项目纪实
内容提要:在公司“”理念下,高压聚乙烯装置长周期稳定生产攻关组率领厂部干部员工攻坚克难、变压力为动力,变被动为主动,以“高标准、严要求”的精细管理下,直线管理,层层落实,在“稳”、“盯”兰州石化公司新建属大乙烯聚烯烃三套主要装置之一。装置操作压力高、工艺连锁多、控制难度大。只要其中的一个联锁点出现问题,就会造成整个装置停车。2010年“二次压缩机段间压差高”、“高压循环气系统夹带过多高聚物”两大生产瓶颈问题突如其来,导致装置长期开开停停,连续运行“不满月”成为家常便饭。广大干部员工工作压力和信心不言而喻。为此攻关项目组变压力为动力,变被动为主动,对比国内同类茂名石化装置连续运行120天的巨大差距,广部及车间领导干部员工倍感压力。一致认为必须找准差距、奋起直追、攻坚克难,打好长周期运行翻身仗。为此以公司牵头,厂部、车间专业技术人员成立技术攻关小组立即成立,提出“攻关一期装置连续运行60天的明确目标”。乙烯厂干部员工上下一心,带压攻关,从车间管理、操作运行、设备维护、技术指标等方面全面与茂名对标,盯问题,稳生产,合力破解制约装置长周期安全生产的瓶颈问题。12月23日,装置一期连续运行突破60天目标,装置生产能物耗大幅降低,均达公司二档指标,长周期技术难题取得显著效果。干部职工畏难情绪逐渐消失,信心和决心被激活,掉上二斤肉。
。他们实施单人包机、隐患排查追踪制、大机组监控、预知性维修、在线抢修、提高操作精确度、多工种联合巡检等卓有成效的保运措施,成立攻关小组,破解技术难题。2011年以公司牵头,厂部、车间专业技术人员成立技术攻关小组立即成立,提出“攻关一期装置连续运行60天”的明确目标。2010年7月装置生产进入不稳定生产状态,“二次压缩机段间压差高”、“高压循环气系统夹带过多高聚物”两大生产瓶颈问题突如其来,致使装置进入频繁开停车时期。为此公司、厂部及车间技术人员立即成立公共小组,定期召开专题攻关会,梳理瓶颈问题,落实攻关责任人,逐项攻关。2月份,二次压缩机的内部油更换为矿物油,解决了二次压缩机段间压差问题;7月份大检修对高压分离器S1401安装进料喇叭口,提高分离器的效率,解决了高循系统排蜡夹带问题。两大瓶颈问题终于破解,消除了安全隐患,发挥车间骨干和模范带头作用。最大限度减少了非计划停车。装置整体受控生产上了一个台阶,重新打造“高压高动力、高压高水平、高压高标准”的优良传统。
转变工作思想,提升技术指标。装置检修完转入生产时期,高压聚乙烯车间领导班子不断深入班组生产一线,紧紧围绕乙烯厂“4321”生产组织思路,将重点精力放在安全生产、稳定长周期和队伍建设上,树立严格管理工作思想,持续技术攻关,不断深化指标提升,稳定关键机组运行,努力降低装置成本,提高产品质量。在生产受控方面,严格执行大型压缩机组工艺卡片指标,建立技术员、班长和运行工程师三级动态指导和监督机制。有效保障1810D、2426H等六种牌号产
品顺利生产,产品质量合格率100%,专用料比率为32.27 %。并成功开发了开发2320D高透明料1184.3吨,提升35KV2240H电缆料品质,不断满足市场的需求。
强化“三基”管理,优化设备工艺生产。装置进入生产中期,车间领导班子根据车间实际情况,不断完善、细化管理制度,依靠制度和专业规范来抓好管理,在工作中做到有章可循,不断激励从而保证了车间各项工作的顺利开展。利用每天例会和班前班后会以及出班学习时,及时将公司、乙烯厂的各类会议精神认真传达给班组员工。在节日期间,做到“班班见领导,落实责任好”。通过深入现场,及时掌握装置的生产、设备运行和安全环保等情况,及时解决生产中安全、质量、工艺、设备出现的隐患;加强安全巡回检查,确保了生产运行的正常,现场员工坚守岗位,精心操作,呈现出“安全、稳定、有序”的良好生产氛围,产品质量和消耗都控制在较好的水平。
深化属地责任,落实长周期保障措施。装置进入稳定生产后期。为保障装置冬季连续生产目标,车间结合冬季生产特点,将公司岗检、厂部岗检、车间自检有效结合,在装置上开展了拉网式安全生产大检查,通过强化班组员工自查、互查和复查的方式,对岗检中发现的问题制定出整改或者防范措施,同时要求员工克服松懈麻痹的思想。同时,对照“八十字”方针整治现场跑冒滴漏、捆绑吊挂和防冻保温的缺损。每周侧重当班班组检查,全月覆盖检查内容,不走形式,不走过场,明确责任人,目标分解,细致讲评,分析归纳,制定措施,帮扶整改,消除隐患。通过周检验证装置现场“低、老、坏”逐步减少,提高寒冷气候下装置连续运转的保险系数。
(高压聚乙烯车间:李勇)
2012年12月7日