关于篦冷机弧形阀技改措施_篦冷机弧形阀自动控制

2020-02-27 其他范文 下载本文

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关于篦冷机弧形阀技改措施

1、改前情况:

公司在03年7月投产以来,由于设计院设计时,只考虑到正常投料时锤破下来料槽式输送机的输送能力,而没有考虑16个弧形阀放料时间歇式打开而增加入料量,致使正常运转时每次弧形阀放料时,槽式输送机都装的满满的,熟料漏到地坑和输送机两侧巡检踏梯上都是熟料粒,巡检时很不安全,而且,弧形阀开度大放料时关闭慢,篦下室风窜到地坑,地坑灰尘非常大,篦下室的风压也不稳定,经常有风短路现象,熟料由输送机漏到地面上,殃及窑头排风机和油库等附近卫生,给清扫卫生带来很大不便,很少有人在下面走,怕砸头。这也是车间及物业公司对这里卫生感到头痛的问题。

2、技改措施:

经过多次理论认证和试验,本人给弧形阀进行了改造,给原弧形阀的接近开关重新进行调整,在传动轴上焊接感应铁,主要是减小弧形阀的开度,从而延长了篦下室的放料时间,也防止了弧形阀关闭慢跑风的问题。(篦下室放料由料位计控制)

3、技改效果

经过弧形阀改造后,运行了半个月,期间没有出现以往漏料现象,熟料地坑也由以前的三个人清料减少到一个人了。输送机周围的卫生也干净了很多,下面走人也不怕砸头了,而且也不用每天都去打扫了,篦冷机漏风现象也没了,同时也稳定了篦下室的风压,对窑内煅烧和熟料冷却也起到了重要作用,一天扫好几遍的“头痛”问题得到了解决,对厂区里的环境卫生改善也起到了促进作用。

制造车间烧成工段马景刚

2004年2月20日

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