文丰钢铁公司水资源梯次利用实践_水资源利用实践报告

2020-02-27 其他范文 下载本文

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文丰钢铁公司水资源梯次利用实践

摘要:水资源的日渐匮乏已经成为全球性的问题,严重威胁人类的生存与发展,钢铁企业是用水大户,有责任和义务做好节水工作,文丰钢铁为邯郸民营钢铁的龙头企业,多年来从事企业节水的研究和实践,实现了企业用水的梯次利用,通过实时监测,科学分类疏导,合理调整,提高了水的利用率,在环保和经济上取得了双赢。

关键词:文丰钢铁;梯次利用;水质调配;实践

1前言

钢铁企业是用水大户,文丰钢铁作为一家快速发展的钢铁企业,水资源在生产中的地位尤为重要。公司在武安地区有两处厂区,使用不同水源,近年来从以水养水角度出发,量身制定了按水质调配、梯次利用节水方式,并科学应用于生产实践中,经过几年运行,我们在节水、环保和生产方面都受益匪浅。

2.1 水资源运行概况

主厂区地处武安市区南部,内设发电厂、制氧厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂六个生产工序,用水由市政供应,2008年12月份前水源为地表水城西水和地下水城南水两种,新水用量约780m/h,2008年12月份,城西水源改为东河湾铁矿疏干水,对新水源化验后,依水质重新布置供水顺序。

表1主厂区新水水质数据

2主厂区实施梯次利用实践

东河湾水 城南水 城西水

PH值 8.10 7.48 7.60

电导率(us/cm)硬度(mmol/l)碱度(mmol/l)氯离子(mg/l)

991 1384 330

4.8 6.0 1.8

2.7 4.4 2.3

164 9

2.2 改造实施方案及收益成效

对水系统进行改造要考虑水的利用率,还要顾及设备安全,对此我们根据设备用水要求划分用户等级,城南水做生活用水,余量供生产;发电厂、制氧厂和轧钢厂因冷却设备材质对水质要求高列为一级,优先考虑,在源头、中端和末端按水质具体分配。

⑴ 电厂凝汽器铜管材质为锡黄铜HSn70-1A,对水中氯离子敏感,所以在水处理药剂的选择上很是重视,既要保证设备安全,循环水也要达到高浓缩、低水耗,在实际操作中通过做静态试验

来检测,从实验现象和数据综合评价药剂质量,多年来用此法选择的水处理药剂在运行中效果良好,平时倍率控制在2.2倍左右,水量紧张时可达3.5倍左右。

东河湾水各项指标低,对电厂冷却设备有利,于是安排电厂循环水大量补东河湾水,不足时补城南水,使得电厂全部补用新水,循环水排水补入厂区消防水池,同东河湾水和城南水一起作为生产用水,既增加了原水总量,在很大程度上也调整了电厂水质。此改造于2008年5月份实施,铺设DN400管线40米,费用约5000元,以自流方

式运行,利用排水平均量约120m/h,按我市现行工业水价2.2元/m计算,年节约费用231.26万元。

⑵ 2005年建立废水站对厂区排水回收处理,设沉淀池和多介质过滤器,出水供渣场、烧结和带钢一次性用水,利用量约50m/h。随着生产规模的扩大,厂区排水达150m/h,废水站已不能满足现状,2010年8月份开始进行二期改造,加大一次水用水量,增设陶瓷微孔过滤系统和阴阳床设备,依照过滤器、阴阳床两种处理后水质分配使用,利用水量达100m/h左右,年节约水量87.6万立方米,年节约费用192.72万元。

⑶ 机修厂动力软水站再生、反洗排水原先排进地沟,改造中便将这些排水接到炼铁水冲渣池,减少水量直排,年利用水量约4.38万立方米。

西厂区地处二环外大贺庄村东,在用水上为自给自足,2010年10月份前厂区内有3口水井,6#、8#、9#井供应生产生活用水,另接附近宏盛铁矿矿井水做补充,总水量约350m/h,原水水质差,2009年跟踪化验4种水源混合水质,硬度为16mmol/l,氯离子达380mg/l,水源和水质波动较大。此时厂区内设制氧、烧结、炼铁、炼钢四个工序,总用水量为300m/h。2009年12月份,新建余热发电机组即将投产,最初计划用水120m/h,在水量供应上存在很大的欠缺,这时10#新井打建工作刚开始,水成为发电机组能否投产的关键,我们实施梯次利用节水方式使电厂顺利投产;2010年4月份竖炉复产;10月份,10#新井出水,刚开始水质不如人意,2011年夏季6#水井不出水废弃,10#水井水质逐渐好转,水量充足,宏盛铁矿水停止供应,西厂区水源由8#、9#、10#自备井水供应。

3西厂区实施梯次利用实践

3.1 水资源运行概况

表2西厂区水源水质数据

8#井 9#井 10#井

PH值 7.02 6.83 7.20

电导率(us/cm)硬度(mmol/l)

2080 1434 960

9.2 7.6 5.0

碱度(mmol/l)氯离子(mg/l)

5.5 6.1 4.4

244 132 80

3.2 改造实施方案及收益成效

西厂区发电余热机组为环保节能性质,电厂用水为一级,改造中以它为核心按水质依次分配,水的循环利用率达到最大。

⑴ 电厂设有反渗透设备,处理恶劣水质经济,2010年初电厂生产后,化验一级反渗透淡水氯离子为5mg/l, 硬度极小,将一级反渗透淡水供应制氧循环水和炼钢汽包用,这两厂用钠离子交换器制备软水,只去除硬度,原水氯离子含量高

却无法处理。改造后制氧用自制软水做循环水补水主力水源,反渗透淡水缓解水质,循环水质好转,设备运行平稳,新水用量下降了5m/h;炼钢汽包向电厂供应蒸汽,原来蒸汽品质差,改用反渗透淡水供应炼钢汽包后,使炼钢供应电厂蒸汽品质好转,同时炼钢软水制备量由1800m/天降至1200m/天,炼钢用新水总量平均下降了30m/h。

⑵ 建立废水站,安装多介质过滤器对厂区排水回收处理,出水供渣场、水冲渣用,利用废水

3量平均为40m3

/h,年节约新水约35万立方米。

炼钢软水站反洗再生排水约10m3

/h,原先供炼铁水冲渣用,废水站投运后将这部分排水补到了自厂渣跨冷却用,年节约新水8.76万立方米。

⑶ 炼铁厂也用钠离子交换器制软水供循环水用,水处理效果不理想,在操作上也繁琐,耗盐耗水耗人工,同期改造时将其列为中心点,谨慎把控,高炉冷却壁为碳钢材质,较电厂凝汽器管材不锈钢TP304水质要求低,便对炼铁循环水处理方式进行彻底改变,停止软水交换器供应循环水补水,把电厂循环水排水补到炼铁水池,补充少量新水加水质稳定剂处理,改造后扭转了水紧张局势,也易于调控循环水质。

软水站运行时用新水85m3

/h,月平均耗盐70吨,全年用盐费用约55万元,更换树脂年费用2.5万元;改造后,利用电厂排水平均58m3

/h,年节约水费127.6万元;加水质稳定剂年费用51万元,改造管路1.5万元,不计人工、维修,仅物料上年节约费用为132.6万元。从整体系统看此项改造成为梯次利用方案实施的关键环节,改变了炼铁厂多年来循环水处理方式,简化了程序,改善了水质,为以后水综合利用工作奠定了基础;更重要的是,废水站和炼铁厂这两项改造省出了98m3

/h新水,使得电厂顺利投产。

⑷ 从化验结果看,炼铁厂排水水质较好可再利用,竖炉炉体设备同高炉相近可以通用,烧结混料打水可用废水。于是在2010年9月份再次改造,将炼铁排水通到竖炉水池加水质稳定剂,供到竖炉炉体冷却设备、烧结混料用;竖炉风机和润磨机冷却用新水,这两部分冷却后排水补到水池缓解水质,改造后,烧结、竖炉新水用量共减少30m3

/h。上下有序的改造管路使新水从电厂到炼铁再到竖炉和烧结,达到三级梯次利用,每级梯次水都加水质稳定剂,各阶段药剂性能全部发挥并在下一段保留,水的循环利用率达到100%。4结论

两厂区不同程度地采用了梯次利用方式节约了用水量,降低了成本,改造后,主厂区节约新水约185m3

/h;西厂区是梯次利用实施的典型,在厂内、厂际间广泛应用,节约新水约170m3

/h,现在主厂区新水用量为500 m3

/h,西厂区新水用量为300m3

/h,8#自备井成了备用。公司在整体水系统上年节约新水310.98万立方米,按公司内部计算方法,只计新水,减去电厂用水,计算吨钢耗新水,2008年为2.54m3,2009年为2.12m3,2010年为1.73m3,2011年为1.51m3,2012年1月份至10月份为1.49m3,在改造中实现了一水多用、增产不增水。

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