节能明星先进事迹_节能工作者先进事迹

2020-02-28 先进事迹材料 下载本文

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节能明星先进事迹

尊敬的各位领导,同事们:大家好!

我是来自公司的一名参赛选手,我叫王文,1982年出生,高中文化程度,于2000年进入集团工作。先后经历了公司二期,三期电解槽安装,验收启动工作,我于2000年底开始担任电解车间维修班班长职务。2003年由于三期投产被调到电解六车间担任工段长,在集团工作九年时间里我结合自身工作实际,对工作中的难点疑点不断进行摸索挖掘,多年来实现了对车间十余项设备的优化升级。在08年公司“精细化管理”活动中共提交技术革新项目六项,设备改进项目五项,合理化建仪三项,并且所有项目已经在公司全面推广。

在目前世界金融危机的影响下,做为基层管理者,深知要想提高生产效益最重要的就是想方设法降低企业生产成本,但这个问题说起来容易做起来难,综合工段作为电解车间的一个特殊工种,担负着全车间设备检查及维护工作,设备能否正常运转,直接影响到生产工艺指标的好坏,生产设备的革新不仅能降低工人的劳动强度,优化车间环境,也能保证设备和人员的安全,于是我走车间,下班组,通过对大量工艺环节的观察和对设备的拆装发现:节能降耗还大有潜力可挖,在电解车间,母线提升机作为阳极转接的唯一设备,她运行的好坏可能造成巨大的经济损失,在某铝厂就曾经发生过设备自身缺陷致使电解槽母线冲断,引起整流柜爆炸,导致整个电厂系列停电,直接损失近千万元的案例,作为综合工段的负责人,不能对潜在的问题视而不见,我通过对设备性能的仔细研究和对其使用功能对比后发现,母线提升机风压系统存在重大缺陷,一旦突然停风后果不堪设想,轻则损坏提升机构,重则造成系列爆炸甚至停产。根据这一发现我先后在提升机上多次做实验,在各项数据都达到工艺要求后,对母线提升机风压系统进行了技术改造,最终,由我自主研发的“母线提升机突然停风系统和除尘系统”荣获公司技术进步二等奖。

在日常工作中,我还发现吸出抬包大包盖密封均采用大包圈,这种大包圈密封效果较好,但价格昂贵,辅料消耗较大,究竟有没有一种材料能够取代大包圈的性能,即能保证密封效果,价格还要适中?通过多种实验材料对比后我发现:采用石棉泥代替大包圈完全能够满足工艺要求,成本几乎为零。仅此一项,公司每年可节约资金近30余万元,此项在公司直至集团铝厂推广。吸铝抬包喷射器一般由原厂自配,但价格较高(约为400-500元)而且由于使用频繁,损坏率较高,我通过对原厂喷射器拆装后,对原理仔细研究,分析,彻底了解构造及使用性能。我利用废料自制了喷射器,使用效果完全能达到工艺要求,经过综合测算,其造价仅为原件的1/10,为公司节约了大量资金。

电解车间产生的烟气是电解铝厂的主要污染源,但由于集气罩本身构造原因,至使烟气捕集率大大降低,通过对车间停槽后集气罩分析发现:造成烟气外溢的主要原因是由打壳下料筒冒出。通过对其改造,使烟气通过打壳下料系统进入烟道,从而使车间内的净化效果大大提高,此项改造无须任何投资,有效的实现节能降耗的总体目标。

在集团公司厉行节约,严抓节能降耗的背影下,我开始对大量不科学,不合理的项目进行了大胆革新。2008年先后实施了地沟自动防水系统升级,气缸润滑改造,破损球阀再利用。非生产用水的二次利用,及角部极维护等十余项技术创新,实现直接间接经济效益过百万元。

“节约不厌其小”革新挖潜永远没有终点,细流汇集终成江河,把每一件简单的事情做好就部简单,大搞技术创新,实现低成本运营将是我们集团永远的目标和任务,我的演讲到此结束,谢谢大家!

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