钢管厂生产二线员工工作总结_生产一线员工工作总结

2020-02-28 员工个人工作总结 下载本文

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时光飞逝,自20xx年x月进进天津市xx钢管厂以来已一年多了,这段时间我始终都是在专用管分厂进行实习的。在这里我学习到了很多东西。在领导的安排下我先是在电工工段实习,然后于今年3月份调进电气组。在这段时间里,我在老师傅的带领下,结合之前在学校学习的理论知识,对我厂的钢管生产基础理论有了更深层次的了解,对生产工艺流程有了更进一步的熟悉,对外围装备和基础电路也越发熟习了。20xx年x月,我正式进进无缝钢管厂专用管分厂,直接进进电工工段进行实习,由于刚进厂的时候对装备和线路还不是很熟习,所以主要是跟随师傅熟习环境,了解外围的电路及电气装备,和轧制的工艺流程的各个细节。在经过了长时间的实习以后,今年3月份我以优秀的表现进进了电气组继续我的工作和学习。在部分领导的关怀和带领下,也为了确保生产和进步效力,我们常常要做一些小的改造和创新。在参与这些项目的同时我也在不断的积累经验、增长见识。

比如说,穿孔p1操纵台和操纵室间隔其实不远,但是在生产进程中一线操纵工常常要两边跑,就是由于p1操纵台根本没法实施控制,而只能在操纵室进行控制。为此我在部分领导的带领下,对p1操纵台的故障进行了排查,终究发现是连接两真个网线被废弃轧制工具砸断了,正好仓库还没有这个型号的网线,因而我们尝试用红黑麻花网线替换它,终究实现了p1操纵台的正常使用,保证了生产的效力。

再有,水压机操纵台,停料处有料的时候被测料是不能翻料的,可是相反的结果出现了,只有停料处有料的时候才能翻料否则就不能翻料。测水压的进程是用plc和接近开关控制的,可是在程序上找不到任何毛病,因而我们便在接近开关处进行查找,终究我们发现翻料处有一个接近开关坏了,在更换了以后终究恢复正常。ASSEL作为轧制进程中最重要的步骤之一,与终究成品品质有着莫大的关系。所以我们在此处的改造也是比较多的,常常要根据具体情况做出相应的调剂。最近的新产品219系列是以往我们历来都没有生产过的,在工艺组做出计划和改革方案以后,我们也对轧制进程做了细致的分析,我们一改平常的轧制速度,将轧制速度下降,避免速度过快造成毛管过弯而造成卡管现象,以保证钢管可以顺利的通过主机。

在轧制出来以后,要用地滚把高温的钢管带到常化链床上,可是由于温度太高常常会对钢管造成创伤,影响管子的品质。针对这一题目,我们特别在ASSEL主机的一侧加了两台风扇,轧制完成以后,略加冷却后再将其用地滚拖出来,保证了管子的质量。

辊道作为生产进程中的基础装备常常会被损坏,特别是减速箱和机电都很轻易损坏,这就要求机电是极为稳固的,不能伴随着运转而大幅度摆动,为此我们研究在机电下面加一个底座并用支座与其焊接,这样就能够到达固定的效果,减少机电因摆动而酿成的损伤了。作为生产二线的一员,尽自己最大的努力保证生产,看到生产进程是如此的红红火火,心里自然是布满了喜悦和自豪感。在今后的工作中,我会更加努力的工作,进步本身技术水平,为企业多做一些贡献。

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