能源管控技术总结_能源管理工作总结优秀
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本钢能源调度系统六加压站水系统改造
一,本钢能源调度系统
本钢能源调度系统又名本钢EMS系统是对本钢供配电系统、给排水系统、动力系统(含氧氮氩系统、热力系统、煤气系统)数据实行集中监控和管理。通过对能源系统实行集中监测和控制,实现从能源数据采集──过程监控──能源介质消耗分析──能耗管理等全过程自动化、高效化、科学化管理,使能源管理与能源生产、使用的全过程有机结合起来,提升能源管理的整体水平。集中监控和管理的介质包括:电力、高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、氧气、氮气、氩气、氢气、蒸汽、工业水、生活水、污水、除盐水、软化水等。
二,六加压系统现状 六加压包含两部分:六加压站本体系统和煤气柜系统,六加压站主要是对8#/9#焦炉煤气进行加压,它拥有一套PLC:S7-400,六加压站各需要的信号已经引入PLC;煤气柜系统主要包括16.5万高炉煤气柜和10万焦炉煤气柜,这两个煤气柜共用一套PLC:S7-300。
本钢EMS系统对六加压要求:1.将现有PLC站的相关信号引入能中;2.需要监控而未接入现有PLC的设备,需增设远程I/O,对设备进行监控。
下图为对现有PLC的改造方式
RTUEMS 工业网络交换机工艺单元PLC系统PLC改造方案
图中的PLC为六加压现有PLC,RTU为远程终端设备起到信号隔离和传输作用。
现有PLC对所需信号进行采集后发送到RTU,RTU对信号进行隔离通过以太网传输到六加压新增的交换机,六加压新增交换通过光纤传输到能源调度中心,能源调度中心通过对信号判断,对六加压设备进行相应的控制。
下图为对新增远程I/O改造方式
新增远程I/OPROFIBUS-DP工艺单元PLC系统新增远程I/O改造方案
新增远程I/O通过PROFIBUS-DP协议接入到六加压现有的PLC中再通过PLC连接到能源调度中心。
在六加压中,六加压站水系统新建比较早,以前改造时,未把六加压站水系统纳入改造范围,而能源调度中心又需要对水进行集中监控和管理,所以这次需对六加压站水系统进行改造,以满足其需求。三,六加压站水系统改造
凉水塔凉水塔凉 水 池热 水 池1#水泵阀门 DN502#1#水泵3#1#水泵阀门 DN504#1#水泵阀门 DN321#油冷却器2#油冷却器3#油冷却器4#油冷却器 上图为六加压站水系统工艺图,凉水池的冷却水通过1#、2#水泵经水管流入1#~4#油冷却器内,和油进行热交换,流出油冷却器的温度比较高,经水管流入热水池,热水池的水通过3#、4#水泵送到凉水塔,对水进行降温处理,水降到合适温度,流入到凉水池。水的流量是通过各管道上的阀门控制。
六加压站水系统现状:4台水泵,4台水泵出口阀;4台油冷却器冷却水入口阀;水泵只缺水泵电流信号没进PLC;4台水泵出口阀和4台油冷却器冷却水入口阀为手动阀门。改造方法:
1:水泵主回路增加电流互感器和变送器。如下图:
改造部分已用水纹线画出,在电机主回路B相增加一电流互感器TA把主回路电流变为交流1~5A,再通过电流变送器BSQ把电流变为4-20mADC送至远程I/OAI模块。
2:4台水泵出口阀和4台油冷却器冷却水入口阀由手动阀门改为电动阀门,增加阀门主回路和控制回路。具体如下图:
上图为阀门电气主回路图,主回路设备一次为断路器QF1,正反转接触器ZM、FM,热继电器FR及阀门电机M,考虑经济因素QF1选用电磁脱扣器(即长延时脱扣器),根据电气设计手册脱扣器额定电流I=>1.25Ie(阀门额定电流),正反转接触器ZM、FM额定电流=>脱扣器额定电流,热继电器FR选用0.7~1.2Ie。
上图为阀门控制回路原理图,FQ2:控制电源的空气开关,ZA:转换开关,SQ1、SQ2:阀门限位,SQ3、SQ4:过力矩限位,SB1:停止按钮,SB2:正转按钮,SB3:反转按钮,ZM、FM:接触器线圈,HY、HK、HG、HL:指示灯,KA1~KA3:中间继电器。阀门控制方式为现场操作箱/PLC,现场操作箱控制:ZA打到中间停止位,合上断路器QF1,合上空开FQ2,ZA打到1位置即现场控制,按下SB2按钮,ZM吸合,阀门正转,运行指示灯HY亮,到开限位SQ1时,ZM恢复,KA1吸合,开到位送至远程I/O,阀门停止;按下SB3按钮,FM吸合,阀门反转,运行指示灯HY亮,到关限位SQ2时,开到位指示灯HK指示灯亮,KA2吸合,关到位信号送至远程I/O,FM恢复,阀门停止; ZA打到2位置即PLC控制,EMS正转输出,ZM吸合,阀门正转,运行指示灯HY亮,到开限位SQ1时,ZM恢复, 开到位指示灯HG,亮,KA1吸合,开到位送至远程I/O,阀门停止;EMS反转输出,FM吸合,阀门反转,运行指示灯HY亮,到关限位SQ2时,KA2吸合,关到位信号送至远程I/O,FM恢复,阀门停止;当关到位或开到位出问题时,阀门到达过力矩位置时,阀门停止,过力矩指示灯HL亮,KA3吸合,过力矩信号送至PLC。
总结:六加压站水系统改造新增远程I/O采集4台水泵的电流信号,八台阀门:开到位、关到位、过力矩信号。并对八台阀门进行控制输出:停止,正转,反转信号;共计3X8=24输入DI点,3X8=24输出DO点,4X1=4模拟输入AI点。远程I/O需配置2块16DI点模块,2块16DO点模块,1块8AI点模块,系统还剩8DI、8DO、4AI为备用。
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