超长厚筏板大体积砼温控施工总结_大体积筏板施工总结

2020-02-27 其他工作总结 下载本文

超长厚筏板大体积砼温控施工总结由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“大体积筏板施工总结”。

因看到大体积砼的资料较少,故发一个大体积砼温控总结,目的是为了和大家相互交流,以增长见识,请多提意见,不胜感谢。认为好的帮我顶一下啊

一、工程概况……………………………………………………....31、工程概况……………………………………………………32、施工概况………………………………………………...….33、工程质量情况………………………………………….……4

二、超长大体积砼温控措施……………………………………….41、砼最高温升及内外温差计算……………………………..4(1)砼块中心最高温升计算……………………… …….….4(2)内外温差计算………………………………… ………..62、控制砼最高温升………………………………… ………..6(1)优化配合比,减少水化热温升措施…………………….7(2)采取降温措施,尽量降低砼出机温度和浇灌温度……..73、砼中掺加微膨胀剂(UEA)……………………………….84、蓄热保温,控制内外温差………………………………….8

三、温度监测系统及成果……………………………………… 101、测温点位置………………………………………………..102、测温系统…………………………………………………...103、温度监测成果…………………………………………… 11

四、几个问题的探测…………………………… ………………121、砼最高温升的计算………………… ……………………122、降温速率的控制………………………………………… 123、蓄热保温…………………………………………………..134、关于“超长钢筋砼结构无缝设计”……………………….13

附件:

1、4#测点测温曲线图…………………………………………152、8#测点测温曲线图…………………………………………153、9#测点测温曲线图…………………………………………164、公寓楼底板砼温差控制情况表……………………………175、测温点平面布置图…………………………………………186、测温点系统图………………………………………………197、砼级配单……………………………………………………208、水化热检测表………………………………………………21

一、工程概况

1、基础底板设计:某工程地下室底板,在二幢公寓楼,二幢写字楼基础部分,设计采用2 m厚钢筋砼筏板结构。公寓楼底板设计宽38.6 m、长52.4 m,二幢连在一起长104.8 m。底板上下各配双层双向Φ25间距120钢筋,砼设计标号为C45S8。

公寓楼基础筏板设计要求连在一起浇灌,中间不设施工缝与后浇缝。采用中国建材科学院“超长钢筋砼结构无缝设计”专利技术。为防止超长基础厚底板开裂,设计规定砼中掺加微膨胀剂(UEA),并在块长度中间设计一条2 m宽微膨胀加强带(掺加15%UEA)。即在底板砼收缩拉应力最大部位,用微膨胀加强带进行补偿收缩,防止产生结构性裂缝。

2、施工情况:公寓楼底板大体积砼施工正赶上六月份高温季节。基坑开控四月底完成,五月开始施工基础垫层砼及底板浇灌准备工作。底板外侧模板采用24 cm厚砖模,块中心电梯井坑及集水坑均采用木模板。与裙房分开的后浇带使用永久不拆模板。钢筋数量较大,面层钢筋绑扎采用L50×5的钢支架支撑。砼使用省构生产的商品砼,用12-15台6 m3/次搅拌车运送工地,三台砼泵输送下仓。

仓内布置三条ø125砼导管(每条间距10 m左右)顺块长方向布置,从北侧短边方向开始平行向南浇灌。仓内用斜面薄层浇灌法进行。砼浇灌从五月二十九日开始至六月一日结束,历时100个小时,浇灌砼7100 m3。由于省构商品砼厂基本上按浇灌方案配置搅拌车和砼泵,砼供应强度达到了70-100 m3/小时,保证了仓内连续浇灌。整个浇灌方案是正确的,组织也是好的,虽然砼浇灌时日气温达400C,但仓内没有出现初凝冷缝。浇灌质量是好的。

3、质量情况:该基础底板厚2m超长大体积砼,又正值高温季节浇灌,加上施工采用泵送商品砼,设计砼标号也高,因此温控难度较大。施工前各方面都很重视,在建设、设计、监理等单位指导下,我们认真编制了温控方案,并请有关专家进行了咨询论证。最后确定的温控方案是正确可行的。达到了尽量降低砼最高温升、控制好内外温差(

二、2m超长大体积砼温控措施

1、砼最高温升和内外温差计算:

根据TBJ224-91技术规程要求,应对大体积砼的温度、温差、温度应力进行计算,确定控制指标,制定相应的技术措施。(1)砼块体中心最高温升计算:

计算数据按照经优化后的砼配合比、水泥用量、粉煤灰用量及经长办试验测定的水化热值。主要用了三种计算公式: a、理论计算公式: △T(t)=WcQ(t)/cρ

式中:△T(t)—不同天数的最高温升值,0C; Wc—砼级配中水泥用量:(Kg)取380 Kg; Q(t)—不同时间的水化热值,Kj/Kg,三天取224; c—砼质量密度(Kg),取2400 Kg/m3;ρ—砼热比,取0.96j/KgK。△T(3)= 380×224/2400×0.96 =36.9 0C b、经验公式: △Tmax= Wc /10+FA/50

式中:FA—粉煤灰重量(Kg),以100Kg计算; 则: △Tmax =380/10+100/50 =400C

C、按王铁梦《工程结构裂缝控制》书中,根据最近几年来的现场实测数据,经统计整理水化热温升状态,直接应用类似工程进行计算。

查表3.3.91,当块体厚2m,夏季施工(30~350C)时,水化热温升值为200C; 查表3.3.92,计算各项调整系数: K1=1.13(水泥标号修正系数)K2=1.0(水泥品种修正系数)

K3=380/275=1.38(水泥用量修正系数)K4=1.4(木模板修正系数)

则: △Tmax =20×1.13×1.0×1.38×1.4 =43.60C 作温控方案时,取用了较大值:43.60C(2)内外温差计算:砼内外温差指块体中心最高温度和砼表面温度之差,表面温度无保温措施时,可按外气温计算。

本底板浇灌砼期间(6月上旬)日平均气温300C左右,日平均高气温(指白天)350C,低气温(夜间)250C左右。

内外温差计算应取日平均低气温值250C。

砼入模温度按250C-350C计算,计算砼最高温度应取350C,则砼最高温度Tmax(t)= △Tmax×ξ+T0

式中:△Tmax(t)—不同龄期水化热最高温升值; ξ—2m厚砼筏板散热系数,取0.84; T0—砼入模温度,取350C。砼最高温度Tmax =43.6×0.84+35 =71.60C 内外温差为:砼最高温度-日平均低气温。=71.60C-250C =46.60C 以上计算均为三天龄期时温差,砼三天时达到最高温度。

经过以上计算,内外温差大大超过了允许标准值250C。因此必须采取温控措施。

2、尽量降低砼最高温度

(1)优化砼配合比,尽量减少砼最高温升: 温控计算表明,温控的关键问题是严格控制砼在硬化过程中,由于水泥水化热而引起的内部温升过大,以减少内外温差。因此,首先要优化砼配合比,选用低热水泥,减少水泥用量并在砼中掺加粉煤灰及减水剂(双掺)。

A、筏板砼设计标号为C45S8,为尽量减少水泥用量,设计标准强度采用60天龄期。使用525#低水化热矿渣水泥(3天水化热为224Kj/Kg),水化热比普硅低10%左右(普硅三天水化热251 Kj/Kg)

B、掺加粉煤灰:砼中掺加粉煤灰可以提高砼密实度和增加砼流动度利于泵送砼施工。同时由于它们早期不参与水化反应,因此可降低水泥早期的水化热。本工程要求掺入10~15%粉煤灰。

C、掺加高效减水剂:砼中要求掺加萘系高效减水剂MF-5R,掺量为水泥用量的1.5~2%。减水剂标准应符合GB8076-97标准。加入减水剂减水率可达到15%左右,并可延长砼凝结时间。

按以上要求配制的砼,称“双掺”砼,有利于泵送施工,减少水泥用量,亦有利于大体积砼的温控。

(2)采取降温措施,尽量降低砼出机温度和浇灌温度。

商品砼厂生产的砼,要采取粗骨料遮阳及淋水,以降低骨料温度。拌和时用冷水(深井地下水)或冰水拌和,以降低砼出机温度。砂、石、水、水泥每升10C会使砼出现温度升高0.250C、0.340C、0.310C、0.080C。石子比热较小,但占的比例较大,水的重量虽只占8%左右,但比热大,二者都是影响内部温升的主要因素。所以采取对石子进行喷水降温,拌和加冰水的办法,能有效降低砼的出机温度。要求砼出机温度不得大于300C。

3、砼中掺加UEA膨胀剂,制成补偿收缩砼。本基础筏板设计要求砼中掺加12%微膨胀剂UEA(水泥重12%内掺)是有利于裂缝控制的,砼中掺加微膨胀剂UEA后生成膨胀性结晶水化物(钙矾石),使砼产生微量膨胀。膨胀砼在钢筋及邻部约束下,在结构中产生0.2~0.7Mpa予压应力。该压应力可抵消砼在硬化过程中产生的收缩拉应力,从而防止或减少砼收缩开裂。

在大体积砼施工中,由于砼中心温度与外温差较大,引起的温度收缩应力大,加入UEA后砼的微膨胀对温差收缩进行补偿,减少砼由于温差引起的开裂。理论上讲,掺加UEA的砼,可以适当放宽内外温差控制的标准。但本工程由于属于超长大体积砼,温控仍按不大于250C为标准,亦不计算利用补偿温差。

4、蓄热保温,控制内外温差:

采取上述措施后,内外温差仍大于250C,最后一个措施是,蓄热保温,控制内外温差。即砼浇灌完成后(终凝)在砼表面覆盖一层塑料薄膜,上部盖二层麻袋(或二层草袋),顶上再盖一层塑料膜。对砼块进行蓄热保温,达到控制砼表面温度,控制降温速率,减少温度梯度(温度梯度控制,按JBJ224-91规程规定,砼浇灌块体的降温速度不宜大于1.50C/d。因为砼总体降温缓慢,可充分发挥砼徐变特性,减低温度应力)。使砼表面温度与砼中心温度差始终控制在250C以内。为达此目的,要及时对砼温度进行测量,随时测量内外温差,以调整覆盖保温层厚度。当内外温差少于250C时,则可以逐步拆除保温层。(1)覆盖保温材料厚度计算: δ=0.5λH(Ta-Tb)K/λ1(Tmax-Ta)式中:δ—保温层厚度(m);λ—保温材料的导热系数(W/MK)草袋为0.14;λ1—砼导热系数(W/MK)取2.3;Tmax—砼最高温度,取72.10C;

Ta—砼与保温材料接触面的温度,取470C; Tb—大气温度(可以按平均气温)取250C; K—传导系数修正值,取1.3; H—砼板厚度(m)δ=0.5×2×0.14×(47-25)×1.3/2.3×(72.1-47)=4.004/57.7 =0.06m =6cm 采用二层塑料布,二层麻袋可以。(2)蓄热保温时间计算:

按砼最高温度72.10C计算,砼浇灌好后半个月内日平均低气温(夜)250C计算,拆除保温层时间以砼块中心温度与外气温差小于250C标准。则:块体中心最高温度应降到:250C +250C =500C以内 最高温度降低数为:72.10C-500C =22.10C 按平均日降温1.50C计,则22.1 /1.5 =14.6天

故保温时间不得少于14天,具体应以实测温度计算温差后决定。

鉴于本工程的重要性,底板超长体积厚大,又正值高温季节浇灌。因此建设、设计、监理、施工等单位都对温控方案十分重视。曾经考虑过埋设冷却水管、搭保温棚、通蒸汽和电热、及砼面上蓄水保温等几个方案。经过技术可行性、节省投资、现实性比较,最后决定选用覆盖蓄热保温,基本上达到了温控目标。覆盖层按温度监控数据,还可按实际温差进行调整,易操作和花费少。取得了一定的经验,是成功的。

三、温度监测及测温成果:

1、测温点布置:

(1)在整个底板砼中埋设9根测温电缆。每根测温电缆配有三个温度传感器(测温点),块体中心一只,距表面200mm处一只、距底部500mm处一只,总共27个测温点。(2)在砼表面放置三根测温电缆,每根设一个温度传感器,用于量测砼表面温度(放在覆盖保温层下面)。

2、温度监测系统:

(1)用三个CWS-901A控制器对12根测温电缆进行检测。用一台CWS-901网络控制器和一台KD电源进行网络通讯。用一台PⅡ计算机带485通讯卡配合自动温度检测软件对砼进行24小时不间断的自动测控。

(2)系统的温度传感器是采用进口传感器与集成电路为一体的器件。它将传感器与放大器合二为一,其传输的信号电压无须经过中间环节,便可直接进入控制器。因此各传感器之间互不影响。不会因为一个传感器损坏而影响其它传感器正常工作。系统的精度和可靠性高,误差小,线性度好,而且不需要校正。

CWS-901控制器是一个标准的密封型金属外壳,外部接线采用密封接头,达到IEC529标准中的IP68等级,不仅便于安装和拆卸,而且具有防水、防腐、防粉尘功能,适宜于室外安装。系统采用模块化设计,其内部可以根据需要安装不同性能模块,实现不同精度要求的温度测量。

详见测温系统方案框图(附后)。

3、温度监测及成果:

测温从底板砼浇灌开始,24小时连续不断监测,每间隔10分钟计算机自动打印一次各测点温度。总共连续测温21天,积累了大量的测量数据,随时提供各点最高温度与砼表面温度值,为作好温控工作提供了非常有用的数据。

从4#、8#、9#三个测点整理出的测温曲线分析,砼中心最高温度内外温差基本上与温控计算接近。砼表面温度线基本居中,温差控制比较理想。只有6月3-4日降大雨气温骤降5-80C,保温层没及时加厚,造成局部温差超过250C,但对砼结构没造成影响。详见附录:三点测温曲线图。

四、几个问题的探讨:

1、砼最高温升计算:砼最高温升受砼强度等级、平面尺寸、浇灌厚度、散热条件、浇灌气温等多种影响。最高温升计算,现在一般使用理论及经验公式。

(1)当使用理论公式时,块体最高温升须乘以散热系数(ξ)。砼厚度、砼平面尺寸、砼散热条件及浇灌温度均对散热系数有直接影响。因此取散热系数比较困难。如当采用覆盖蓄热保温时,事实上控制了散热速度。因此现用的散热系数不适用。因此当用理论公式计算最高温升时,会产生差异。

(2)经验公式中,没有考虑到块体各种砼厚度及散热等条件,属只能参考性数据。重大工程作温控方案时,只宜作参考。

(3)我们的经验认为:王铁梦“工程结构裂缝控制”书中堆荐计算最高温升式,基础是统计了大量实际资料,计算出成果更符合实际温度值。是值得推荐的实用公式。本工程温控实测温度再次证明了这一点。

2、降温速率控制:按JBJ7224-1规程规定,砼浇灌块体的降温速度不宜大于1.50C/d。因为砼总体降温缓慢,可充分发挥砼徐变特性,减低温度应力。事实上控制降温速率比控制内外温差不大于250C更困难些。尤其是在高温季节浇灌的砼,温升很高开始降温前几天,降温快,容易大于1.50C /日。本工程6月2日砼温度达到峰值,3月开始降温前五天平均2.10C/日。统计15天平均日降温1.770C。详见下表:当降温速率在20C 左右。早期强度较高的砼不会开裂。

日期 6月3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 日降温数(0C)

1.7 2.4 2.6 2.7 1.5 3.5 1.2 1.6 2.3 1.2 0.9 1.3 1.2 1.3 1.23、覆盖型蓄热保温:

蓄热保温通常有二种型式,一是搭设保温棚,在棚内设置电热(如大碘弧灯)或通热蒸汽,提高棚内养护温度(按内外温差不大于250C进行控制)但费用较大。像本工程块体面积3500m2,搭保温棚费用较大,加温费用也较高。面覆盖蓄热保温则省钱。只要有测温设施,能及时掌握内外温差则可以及时调整保护层厚度,可以取得同样效果,是个省钱易行的好办法。须要注意的一个问题就是要注意蓄热保温和浇水养护的关系。当养护水温较低时,养护浇水必须在白日气温较高时,掀开覆盖层淋水后及时覆盖好。

4、关于“超长钢筋砼结构无缝设计”

二幢公寓楼底板总长104.8m,设计采用“超长钢筋砼结构无缝设计”专利技术。整个底板砼掺加12%UEA。取消底板后浇带,用UEA膨胀加强带代替后浇带。即在结构收缩应力最大的地方,多掺加UEA产生相应较大的微膨胀(膨胀率4-6×10-4)来补偿结构的收缩。加强带位置设计在浇灌块中间部位(原设计后浇带位置上)宽度2m,加强带增加4Ф20间距200温度筋。加强带设计要求掺加15%UEA。施工时底板连续浇灌,先浇带外侧砼,浇到加强带时改换成掺加15%UEA配合比砼,为防止不同砼混淆,在加强带二侧,用ф6钢筋 网分隔。

采用“超长钢筋砼结构无缝设计”专利技术,对砼的温度控制、设计要求保证砼内外温差控制在250C之内。确保砼施工养护时间不少于14天,以保证超长钢筋砼结构的安全和使用功能。

超长结构无缝设计核心技术,一是砼中掺加UEA,利用砼微膨胀进行补偿收缩控制砼开裂。二是加设大膨胀剂的加强带扩大补偿效果。理论上是可以说得通的,也已有些工程进行了实践。但加强带应设多少?效果到底如何?如何进一步从理论上说的更清楚。某国际会展中心地下室大底板加强带按40m间距设计。本工程设计一条后浇带,请专家咨询时建议设二条后浇带,最后只设了一条。应该通过多个工程实践进一步探讨。

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