主井换首绳工作总结_新主井更换钢丝绳总结
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机运队主井更换首绳工作总结
主井2#提升机在2014年9月发现2#、3#(从南向北依次编号1、2、3、4)钢丝绳各有一处一个扭矩内断丝达11处,并且断丝数量日趋增多,为保证公司安全生产,经公司领导和我队技术人员调研,确认需对其进行更换。
本次检修时间预计为2014年10月15日公司全面停产,经公司零点班全面停产验收后,15日八点班8点开始作业,预计2014年10月17日18点全面完成,实际于2014年10月17日20时全面完成。
此次换绳为中煤三建十五项目部机电安装处作业,机运队主井检修工配合,圆满完成了此次换绳作业。通过此次作业锻炼了我队检修职工的实际动手能力,检修组员工和队干进一步熟悉了换绳工艺,尤其是部分优秀员工能掌握换绳步骤的关键环节,能提出合理的建议并被安装处采纳,为下次主井换首绳打下了基础,同时也为集团兄弟矿同等设备的换绳提供了诸多的经验。
一、前期准备
换绳工作是此次检修工作的重点,准备时间紧,任务重。机电部、机运队、安装处把组织安全检修当作重要举措来抓,高度重视,周密安排,及时研究制定下发了《主井2#提升机更换首绳安全技术措施》,编制过程中机电部领导、我队技术人员、安装处领导在现场充分调研,对以前换绳的方法综合比较,制定了此次换绳安全技术措施。
措施编制完成后,安全部、运输部、总工办等部门的领导进行会审,针对措施的关键环节和作业过程中的危险源,制定了相应的解决办法,确保施工顺利完成。
我对组织全队队干、作业人员参加措施培训学习,保证所有培训人员考试合格方可持证上岗。
二、现场操作时的主要问题:
第一是在前期准备工作中:
①由于准备时间短,导致施工措施、单项工程开工单和开工许可票未能按期完成。
②特殊长度的螺栓准备不齐全。
第二是在新绳带旧绳时,产生了如下问题:
①新绳和旧绳位置绑扎不合适,新绳过下天轮时和旧绳稍微打扭。
②新绳在脱离和进入天轮绳槽时,由于倒链悬挂位置不合理和绳套长度不合适,造成了西箕斗在上提过程中,新旧绳有摩擦的地方。
第三是天轮旧绳割断的位置不合适,导致下放旧绳时绳卡卡到井架上,延误了作业时间。
第五是旧绳从车房拖出时,准备不充分,延误了施工时间。
第六是计算钢丝绳长度时为考虑到绳槽误差和新旧绳直径误差,最后调整时延误了一定时间。
三、解决方案及经验总结:
根据现场操作所暴露的问题,总结出以下解决方案: 准备工作:
措施在编制前,要进行实地考察,对施工所使用工器具的大小、固定方式要考虑充分,使工器具安全满足施工及安全要求,并写入措施中。
所有作业人员在以后的换绳及检修作业中,必须做到充分熟悉作业内容及危险源。
新旧绳连接时,新绳应该牢固绑扎到旧绳的同一侧,并在新绳过天轮时及时拆除绳卡,并调绳新绳的位置使新绳和旧绳不产生扭花,交错。
新旧绳分离时,要把新绳固定牢固至合适的地方,保证在西箕斗在上提时,不会对新绳产生摩擦。
割断旧绳时,要尽量使调度绞车绳头和旧绳绳头连接,防止出现绞车绳头连接到旧绳中间部分出现旧绳头突然下落情况。
新绳更换完毕后,提升机以2m/s速度上下跑两趟,等新绳均匀受力后,再量出箕斗实际的装载位置,并对新绳的长度调整。