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2020-02-27 其他工作总结 下载本文

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2011年TnPm工作总结

我车间因为成立时间短,装置交接过来时设备存在的问题很多,所以推行TnPm管理工作也具有很大的难度。但是车间克服重重苦难,从以下几个方面着手进行设备的改善工作。

一、制定规范的设备管理制度加强日常管理,并根据班组执行情况进行在月奖中考核,设备管理制度包括以下内容:

1.设备日常使用和维护保养制度。

2.设备盘车制度。

3.设备卫生管理制度。

5.材料计划、材料领用、发放及库房管理制度。

二、2011年大修期间对干气脱硫和硫磺回收进行技改,设备状况得到了较大改善。

1.空气鼓风机K8408AB放空口加消音器,降低鼓风机放空运行时噪音污染。

2.真空泵P8414密封水集合罐放空加消音器,降低真空泵运行时噪音污染。

3.大修期间增加四台水密封泵的密封水回收利用系统,解决了除盐水白白排掉的水源浪费问题。

4.真空泵密封水加水回收系统,解决了真空泵密封水浪费问题。

三、平常设备运行中,根据设备发生故障频率,对设备发生故障进行分析,采取有效措施降低设备故障率。

1.因氧化器鼓风机K8408AB进口过滤器没有自清理功能,因而经常需要请修清理,非常麻烦,后来在氧化器鼓风机入口过滤器前加上一

层过滤网,在发现风量下降入口堵塞时只需要用刷子将入口刷干净即可,大大减少了请修率。

2.浆液泵P8411AB和溶液循环泵P8406AB故障率高,经过分析研究发现时浆液中硫磺含量过高时,浆液泵和溶液循环泵密封易损坏。后来车间严格控制浆液中硫磺含量,并形成制度纳入车间考核内容。现在浆液泵和溶液循环泵请修率大大降低。

3.锅炉给水泵P8430AB因为设备工艺运行条件差,故障率较高,车间根据这种情况,制定锅炉给水泵操作规程,规范锅炉给水泵工艺操作方法,对不按规定操作的,车间将严厉考核。

4.对故障率较高的废气增压机,车间也是绞尽脑汁想解决办法,因为本身废气进入机组前所携带的水分和本身废气组分皆带腐蚀性,少量废气顺着机体平衡管进入轴承里,使润滑脂失效。进而在继续的运行中造成轴承损坏。车间根据这种情况进行平衡管改造,大大降低了故障率。

2011年就要过去了,马上我们就会迎接新的一年,车间一定会在今后的工作中运用TnPm的先进管理模式,积极做好TnPm的管理工作。

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