预制空心板总结_预制空心板工艺总结
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13m预制空心板混凝土施工总结
我项目于2013年7月1日晚间在驻地办和监理单位参与的情况下,在我项目拌合站梁板预制场区对K17+071.753小桥的13m装配式先张法预应力混凝土空心板进行混凝土浇筑施工。2013年7月2日下午,根据测定结果显示混凝土已经达到拆模强度且拆模条件成立,对混凝土空心板进行了拆模工作。结合拆模后混凝体的现场情况和混凝土浇筑施工过程中的各项施工记录,我项目部管理人员会同项目实验室、施工工班队伍对此次混凝土的浇筑施工进行如下总结。
一、内部混凝土浇筑服务工作总结:
1、实验室前期工作不到位,人员安排不合理,与以往安排相比不到位。
2、拌合站操作手混凝土拌制不了解现场通知何时出料,实验员经验不足。
二、实验室李自友总结:
1、施工准备阶段砂石料含水率测定以及外加剂方面关注较少导致外加剂混用和塌落度较大。
2、合站操作系统没有提前进行运行调试,导致施工开始时间延误。
3、施工过程中现场没有控制好混凝土的性能。
4、与拌合站存在沟通问题,应加强与拌合站的沟通。
5、将以前剩余的外加剂另用以防止因为外加剂引发混凝土性能问题。
6、应该在料仓的输料带上方加设雨棚,防止在输料过程中受雨淋。
7、实验室内部要求各岗位人员加强责任心,对工作人员进行培训提高业务能力。
三、拌合站总结:
1、2、设备故障率过高,操作人员很辛苦,设备老化,无法预料。
3、拌合站与混凝土公司、项目部及
4、沟通问题,外加剂和水泥也都存在问题。
5、电工问题
6、材料人员相互制约监督。
四、工班总结:
1、管理人员素质不到位,导致管理混乱和资源利用不合理。
2、工人主动性不强,随意性差,自我意识太强。
3、工班工人分工不明确导致生产缓慢。
4、工人责任心差。
5、调整措施:明确人员分工和生产目标;积极调动工人的生产积极性;采取工序责任到人追究制
五、技术方面总结:
1、施工技能、工序组合、混凝土配制及实验室监控问题,混凝土外观预制及预埋钢筋线型问题,必须办证底板混凝土的密实性。
2、通过技术改进努力改进混凝土配合比和振捣问题。
3、本次混凝土浇筑项目的利益基本没有。
4、要尽快努力统一利益。
六、邹经理关于底模宽度的控制和槽钢与胶管之间的控制的总结:
1、钢筋加工人员需要固定。
2、钢筋绑扎必须严格按照规范和交底进行绑扎。
3、模板使用前必须清理,清理后要用干净的纱布擦拭。
4、模板定位时要划线标识以规范端头板以及底模和侧模的定位。
5、严格控制模板的垂直度。
6、关于混凝土浇筑对于工人冒雨施工的精神是肯定的。
7、施工准备工作不到位,施工安排人员不到位。
8、刷毛及收面工作未安排到位,人员偏少,下次应该将混凝土施工人员分工明确安排到位。
9、由于模板密封处理较差,端头堵塞不严导致漏浆严重,应该安排专人负责密封检查工作。
10、由于压杠未做加固检查导致内膜以及腹板钢筋上浮。
11、照明系统和灯具频繁出现故障,以及振动棒电机频繁出现故障,存在安全隐患。
七、陈总补充总结:
1、必须对张拉槽进行检查,现有张拉槽尺寸存在偏差。
2、下料及张拉基本正常,应保证配套材料尽快到位。
3、钢筋加工是造成现有问题的关键,对于影响较大的保护层厚度以及钢筋绑扎过程要严格控制。
4、项目人员配备不足,交底不够明确,作业人员能力存在偏差也是造成问题的原因。
5、机具设备问题存在隐患。
6、模板安装及锚栓孔开裂,此问题应该设专人负责。
7、混凝土浇筑过程中准备不充分,分工不明确。
8、混凝土浇筑过程中混凝土的自身性能、浇筑工艺。振捣均存在需要改进的问题。
9、混凝土拌合站的外加剂罐要加强检查。
八、施工队总结:
1、混凝土放料的问题。
2、马蹄筋的问题。