静设备工作总结1_设备管理工作总结1
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2005年度静设备工作总结
2005年度化学品事业部进行了一苯酚车间装置完善、二苯酚车间停车大检修、锅炉车间两台锅炉检修及罐区车间密闭罐装系统改造项目。
1、根据公司安排,按《压力容器定期检验规则》要求于3月至5月间对事业部193台在用压力容器进行了年度检查,并进行了审核检查,检查情况总体较好,对在年度检查中发现的问题进行了处理。
2、组织学习《特种设备安全监察条例》等特种设备管理法规,在工作中认真贯彻执行,按制度要求加强特种设备的管理工作,保证特种设备安全经济运行。
3、根据特种设备属地管理的要求,调整工作方法及程序,作好压力容器的施工告知、注册登记、停用、注销登记等管理工作。根据北京市质量技术监督局燕山分局2005年3月16日发的《关于燕山地区变更特种设备注册代码工作的通知》,组织对特种设备变更换证数据的审核确认,数据无误后到燕山质量分局办理压力容器换证工作,共换压力容器使用证296台,锅炉使用证2台。
4、对所有在用安全阀进行了校验,今年共完成安全阀定压252台,因一苯酚车间今年没有停车任务,有25台因底阀内漏等问题无法按期完成检测,现对安全阀所属管线或压力容器监护运行,等适宜机会尽快完成检验定压。
5、针对两酚装置冷换设备换热效果差,对一、二苯酚装置部分冷换设备进行了高压水清洗,保证装置高负荷运行。对泄漏换热器进
8月对PE-28、37、48、107四台换热器进行了更新。
10、7月份进行二苯酚车间检修。检修中,完成设备更新9台,85台换热器检修,进行容器全面检验26台,清理储罐29台,安全阀校验86台。305E脱烃塔进行了部分更换,材质改为2205双相钢,塔盘全部更新。4台氧化塔进行全面检验,201-DA/B/C均不锈钢内衬大面积鼓起,磁粉检测发现201-DA/C封头与筒体连接焊缝处有细小裂纹,经中国特检中心作安全评定定位3级,检验周期为2年。换热器检修发现5台泄漏,堵管处理,记录泄漏部位,填写检修记录。
11、2005年度化学品事业部设备更新项目5项,211-CB、316-C、304-C、304-LC、302-LC。设备更新总费用为220万元。更新设备于7月9日全部制造完成,更新安装工作在7月25日~30日完成。
12、二苯酚302-LC在今年检修更新后在不到半年的时间里就发生筒体泄漏,11月从新制造一台,材质提高为316L,等停车机会再更换。另外新增一台冷却水回水罐364-F。
13、锅炉车间2#炉于11月14号进行了停炉抢修,对φ51炉管和上汽包下侧烧焦的翅片进行的打磨、更新,并在翅片上焊接保温钉以加强筑炉强度,脱落的筑炉进行修补,护板更新;同时对炉门进行了更换,炉内局部筑炉修补,外部保温局部更新,吹灰口进行了清理。2#炉抢修于18号晚进行了40kgf/cm2水压试验,19号上午抢修前面完成,20号开炉。1#炉24号停炉对10台未定压安全阀进行了检验,并对内部脱落的筑炉进行了修补,更换了炉前墙泄漏的φ76水冷壁管约200mm长一段,换完后探伤,筑炉;外部检查了吹灰门,更换了-