4号机低压加热器疏水泵安装改造总结_水泵及水泵站复习总结
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4号机低压加热器疏水泵安装改造总结
2012年10月中旬我厂4号机低压加热器两台疏水泵安装改造工作开始,在汽机部领导的关心和支持下,经过汽机部“青年创争队”队员们两个多月紧张有序的施工和相关部门的密切配合,全部工作于近期基本结束。现将此次安装改造工作总结如下:
火力发电厂机组的回热系统采用疏水逐级自流时,冷源损失加大,热经济性差。采用疏水泵连接方式,排挤的回热抽汽压力相对较高,其热经济性要比疏水逐级自流的好,所以电厂机组在实际运行中,应尽量采用疏水泵将低压加热器的疏水打入凝结水中,以提高机组整个回热系统的热经济性,更有利于节约能源。火力发电厂安装低压加热器疏水泵的原因:
如果低压加热器是#5 至#8 逐级自流的话,两台低压加热器疏水泵会安装在#7低压加热器的疏水管上,然后把疏水打到#7低压加热器出口的凝结水母管上。两台低压加热器疏水泵一用一备,出口泵的出口母管上装有调节阀,用来调节疏水量以控制#7低压加热器的水位。也有采用变频的低压加热器疏水泵,会更经济点。
低压加热器疏水泵提高热经济性的原因如下:
第一,低压加热器的疏水是抽汽加热产生的高品质的水,如果没有疏水泵,低压加热器疏水就要导到凝汽器内,低压加热器疏水的温度是很高的,这样对机组的真空会有影响,有可能导致真空下降,降低机组运行效率。
第二,低压加热器疏水到了凝汽器之后,又被凝结水泵打回来,再到轴封加热器、低压加热器中被加热,这对抽汽是一种浪费,是一种重复加热。
第三,采用疏水泵后疏水进入加热器出口的主凝结水管道,提高了加热器出口的凝结水的温度,减少了凝结水再去除氧器之后到锅炉里的吸热量,减少了疏水流入凝汽器的冷源热损失,提高机组热经济性。
第四,采用疏水泵和疏水自流的结合方式对疏水的处理更灵活,对疏水水位控制手段更丰富。
在大型机组加热器较多的情况下,要在低压加热器组的未级或次未级处加设疏水泵的原因:
因为疏水是逐级自流的,高一级加热器温度较高的疏水流入下一级的加热器,排挤了部分低压抽汽,并相应增加压力较高的上级抽汽,使得每公斤蒸汽的作功量减少。为维持功率不变,势必要增加新蒸汽流量而导致额外的冷源损失。排挤的抽汽压力愈低,导致的额外冷源损失也愈大,所以疏水逐级自流热经济性最差。但若每个加热器都采用疏水泵,使得系统复杂、投资、维护量增大。因而只在低压加热器组的未级或次未级加热器处设疏水泵。
疏水逐级自流;采用疏水泵连接系统;疏水逐级自流等3种常见疏水方式的比较:
疏水逐级自流的连接系统,该系统没有疏水泵,系统简单,运行可靠,不耗厂用电,运行维护方便,但由于疏水最终流入凝汽器,直接导致冷源损失增加,又由于存在排挤低压抽汽现象,额外增加了冷源损失。因此,这种疏水方式经济性最差。
采用疏水泵的连接系统,因其减少了相邻高一级的抽汽量(用疏水泵将本级疏水送入加热器出口凝结水管路中,提高了高一级加热器的进口水温,不存在排挤低压抽汽的现象,使冷源损失减少,但系统中水泵多,使得系统复杂,投资增加,且多耗厂用电,检修费用和运行费用均增加,运行可靠性亦较差。
疏水逐级自流与疏水泵相结合的连接系统,该系统在保证足够安全的前提下,综合考虑了系统的经济性,使疏水比较方便,水泵也不多,因而被广泛采用。