滚塑模具二次制作总结报告_滚塑模具制作

2020-02-27 其他工作总结 下载本文

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滚塑模具二次制作总结报告

一、生产小组组成1.组

长:戴静增 2.技术支持:沈坚 3.组

员:全体员工

二、工艺分析

1.筋板:外部筋板为4mm钢板,全部用数控激光切割机加工而成,精确度高,横向、纵向交叉处开槽相互插接,保证外形尺寸。

2.成形件:船体材料,ST12/T2mm钢板,整个船体分为8块6个件,分别是:船头、船尾、船体(4个件)

3.装配焊接:分为一条纵向焊缝和三条横向焊缝

三、产品要求

船体内表面是有效面,表面平整度、光洁度要求相当高,必须要抚摸手感无高低不平之凹凸感。船体尺寸:

四、装配顺序

1.成形件先内部用花兰螺丝点焊固定;

2.成形件按无模机上拉好的切割线等离子切割;

3.船体两侧面与底部平坦面成形后有波浪形,需整形,工具:木榔头、橡皮榔头;

4.外部筋板按要求拼装,点焊成型;

5.二个船体成形件底部纵向焊缝对接、焊接、找磨;

6.成形件与筋板焊接。因钢板成形过程中高深莫应力过大,有回弹,成形件形状与尺寸已严重不符合要求,装配中用千斤顶加木块校正钢板,使其贴合筋板内面;

7.船头船尾同样制作;

8.船身各段拼装、焊接;

9.外部筋板与负板焊接;

10.整形;

11.打磨、抛光。

五、存在的问题

1.底部纵向焊缝因打磨后凹下去,低于内平面;

2.船体内表面每块筋板处有凸起现象,高于整体内表面;

3.外部尺寸有误差,整个轮廓包括长度、宽度都有缩小8—9mm‘

4.整体船只拼装成形后底面不平整,二头翘;

5.整艘船内表面不平整,沆沆洼洼,抛光处理后犹为明显,不符合产品质量要求。

六、出现问题造成原因分析

1.打磨时不注意,只要求焊缝处磨平,没有顾全船体整个大平面;

2.钢板经过拉延塑性变形后内应力大,在焊接筋板时局部地区受热变软,钢板内应力释放,有加强筋的地方固定不变动,空档区域钢板无约束导至变形向外鼓;

3.最后抛光时几个人同时在船体内打磨,由于船体钢板本来只有2mm,经拉延后约为1.5mm—1mm之间,钢板较薄,无法承受四五百斤的力量,因此下凹;

4.由于空档处下凹,就必须整形,在整形过程中使用木榔头,结合木块敲击钢板面,使其尽量平整。此方法大体上能整平,但在细微处还会留有敲击痕迹,这在抛光后相当明显;

5.尺寸问题:

其一:力大,使作千斤顶加木块校正钢板,使其贴合到筋板内面,千斤顶松开,钢板回弹,筋板被往里拉,尺寸缩小;

其二:焊接变形。筋板与钢板焊接后,筋板受热胀冷缩变形,尺寸减小;

6.单段船体在钢板与筋板骨架装配过程中,筋板变形,不垂直,二个船体配合拼装出现误差,底平面不在一个平面上,至使船体出现二头翘现象。

七、问题解决方案与处理办法

1.首先在成形方面如有可能解决内应力问题,应力解决掉,后面好多问题自然能迎刃而解;

2.成形件波浪形需要处理解决,无波浪形出现,就不需要平面整形,不会有敲击产生榔头敲击痕迹;

3.成形件如有回弹先要整形到,再放入龙骨,龙骨不能当成整形工具;

4.改小段间段焊为多点点焊,减少焊接变形;

5.改进外部筋板形状,减少焊接变形;

6.缝打磨需格细心,不能磨出凹痕,如有必要专人专磨;

7.打磨抛光不站于船体内,可让船体侧立后抛光,抛光应尊循从粗到细原则,细致、全面,如有必要专人专磨。

总结:

本次滚塑模具已是第二次制作,本着在原来第一次失败的基础上做了全方位细致的工作,在初始阶段到中间时段,整个工作做得还是相当好的,主要问题出在从德尚参观回来之后,船体开始总拼装阶级,经总装、焊接、打磨、抛光一系列工作后,在装配过程最后阶段,许多累接暴发,形成不可收拾局面,最终功亏一篑,产品未能合格。作小组主要负责人,我应负有不可推卸的责任,同时也辜负了公司领导寻我的期望,深感内疚。我只有在以后的工 作中踏踏实实,一步一个脚印去实践,我相信一定能够收获最后的成功。

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