3号装置检修工作总结(123)_123暖心工程工作总结

2020-02-27 其他工作总结 下载本文

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3#装置停车检修工作总结

乙炔车间3#装置停车检修项目合计35项,其中原定检修项目29项,新增工作项目6项,分厂级工作6项,完成33项,完成率94.2%。

此次检修经过精心准备,做到了全员参与、科学分工、合理调配,在车间每位员工的共同努力下,有组织、有计划完成各项检修任务,实现了华泰氯碱“零一一”管理目标。

一、检修前准备工作

为做好此次停车检修工作,解决车间生产系统存在的突出问题,消除生产装置存在的各类隐患,车间成立停车检修领导小组,明确各级人员的职责与分工,以7月12日为节点倒排各项检修准备工作。

(一)材料准备:在检修前期共计落实检修材料431项,总价值约60余万元,对检修材料的到货时间及时跟进,检修前一周项目材料基本准备到位,并拉运到检修现场。

(二)人员准备:车间三大组技术人员对作业人员、监护人员进行提前确认,主要检修项目均安排三组人员、主管为检修项目负责人,严格控制工作进度、严把施工质量关,一方面保证工作质量及进度,另一方面锻炼新进员工。检修期间车间共计投入正式员工237人,劳务人员152人,外协参与作业132人,检修合计投入人力521人。

(三)方案及票据准备:7月8日前车间已完成安全方案编制11份,检修方案合计编写35份,置换方案1份,且全部顺利通过审批。检修期间开具检修工作票35份,动火作业票证176份,分析单56份,登高作业票证73张,受限空间票证12份且全部符合票据办理流程及要求。

(四)安全交底工作:由于车间作业量较大,经粗略统计约占氯碱厂动火作业总量的40%,从3月初十六化建进驻车间开始预制,在检修前利用10天时间对装置的检修人员(含外协施工单位)、车间监护人等分批次进行培训200余人(其中检修前130余人,检修期间73人)。

(五)应急物品发放情况:为确保检修期间应急情况得到及时处理,车间提前准备应急劳动防护用品:皮裤19件、下水衣6件、手套400双、眼镜150付以及硼酸、碳酸氢钠、创口贴、烫伤膏等应急药品,并将应急药品放置在现场。

(七)管架搭设情况:管架子的搭建共计20项,14处检修前搭设完成,6次检修检修过程中临时搭建完成。

(八)焊接工作人员安排:3#装置动火作业主要由16化建承接,经现场统计合计约65人;施工后后因工作量大,其它施工单位进入施工现场,其中兵团安装作业人员12人,四化建有10人,安装公司15人,其它外协辅助人员30人左右,总人员约为132人。

二、主要完成的工作:

(一)完成溢流液回收的安装工作:

溢流液回收工作是本次停车检修最大的一项作业,因和生产深度交叉,日常作业过程中存在很大的安全风险,为使此项目尽快投入生产使用并产生经济效益,利用停车检修机会进行安装就位。

(二)完成2#大倾角皮带机的整体更换工作:

2#大倾角皮带在使用过程中因机头钢架设计缺陷,造成皮带表面出现大量横向裂纹,严重对设备的长周期稳定运行造成威胁,为改善该设备的运行工况,利用停车机会对该设备进行改造,同时对损坏的皮带进行整体更换,设备调试正常后目前运行效果良好。

(三)完成冷却塔填料的整体更换工作:

3#装置清净冷却塔停车后,车间技术人员对塔内填料的使用进行进行了检查,经现场查看塔底填料污堵现象严重,为保证后序装置的正常稳定运行,车间利用自身力量对塔内填料进行了整体更换。

(四)完成3#装置空塔的安装配管工作:

3#装置停车检修期间新增空塔项目施工难度大,主体工作由十六化建进行承接,在检修过程中为保证施工进度,检修期间每天加班至凌晨2:00钟,经过大家的努力该项目完成后一次试车成功并入系统运行,目前运行情况良好。

(五)完成发生器料位开关的加装工作:

本次停车检修3#装置10台发生器共计增加料位开60支,此项工作的完成为后续发生器安全稳定运行提供可靠的保障。

(六)完成清净二楼螺旋板式换热器的清理工作。

图一(清洗前)图二(清冼后)

(七)完成曝气池的清理及塔内玻璃钢管线的整体更换工作:

三、3#装置检修过程中存在的问题:

(一)现场监护人的责任心差,现场吊装过程已拉设警戒带,但人员在起重机械下方穿行的情况时有发生,为避免类似问题再次发生,车间在对1-2#装置现场监护人培训时此项工作将做为培训的重点。

(二)检修现场零乱没有按照即定的要求做好现场标准化管理,检修现场监护人有责任对施工单位进行管制,同时责任主体由检修项目负责人承担。

(三)发生器拆检过程中水从人孔翻出地面大量积水,岗位人员在清理2-3-5#发生器时,未按要求清理干净造成返工,延误工程进度。

(四)3#装置检修过程中渣浆和破碎人员在对法兰预紧时因无经验,造成开车试漏时多处泄漏。经验:发生和渣浆劳务人员不能单独作业,每项工作必须由班长以上的人负责,避免责任主体无法落实。

(五)板换再线清洗时监护人脱岗(吃饭),工作未进行交接,清洗剂大量外泄溶剂通过二楼孔洞流至一楼地沟。

(六)车间内部完成的工作因事前对工作量估计不足,造成人员配置不合理。人员的内部调配工作由助理杨诚整体协调安排,检修负责人不能把作业人员即时交回,人员流动性大未达到统一管理,工作效率受到影响,用人原则“领出去,交回来”。(七)关键点把控不到位:缓冲料仓出料不彻底,造成皮带机和振动给料机检修工作整体延误1天,2#装置检修过程中必须整体考虑缓冲料仓倒空的事宜。

(八)检修作业开始前一再强调检修作业开始后不允许找材料,但现场落实的情况不好,螺栓缺失、白胶板缺少、松动剂等材料未准备到位。

(九)三大组给班组交底落实不到位,抽检发现部分员工对现场的作业内容不够清楚。

二、检修过程中的亮点工作:

(一)检修过程控制流程清晰,检修项目落实到人,“全过程管理制”效果明显:

确定检修内容——准备材料——联系施工单位预制——编制作业方案并审批——现场安全、技术交底——清理、置换、通风——开始作业——检修现场把控——检修作业完成——质量验收——复位、试漏——交付生产使用。

(二)检修信息提示牌(进度控制表、组织架构图、车间停车检修管理规定),明确检修人员的对应关系和联系方式,提高了工作效率。

(三)大家工作的积极性和主动性较高,精神面貌整体情况较好,不怕苦不怕累的精神值得学习。(四)车间的后勤保障工作到位。

(五)岗位人员分析样及时有效,为检修的整体推进提供可靠保障。

三、取得的经验和教训:

(一)检修前务必将进入界区的氮气总阀处加装盲板,送气过程中人员务必远离容器或通风效果差的密闭空间。

(二)置换工作关系安全检修,工艺技术人员会同安全员务必做好盲板装拆工作的落实(数量、质量、位置)。

(三)停送电必须设专人进行管理,检修完成后送电工作必须由负责人将单据统一移交至班长,单据数量和明细表必须一一对应,避免多头指挥造成事故。

(四)检修项目要充分体现计划性,检修过程中严禁非计划作业。

乙炔车间 2012年7月24日

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