铸管部工作总结_it部年度工作总结

2020-02-27 其他工作总结 下载本文

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铸管部工作总结

圆雨水管和水槽从手工造型到机械化生产过程中,我们取得过成绩,但也仍然存在不少问题。

从2014年8月21日铸管项目开始启动,在公司领导和各部门的大力配合下,在9月15日试产成功。中间可以说没有遇到太大的困难,这给我们增强了信心,然而我们严重低估了生产这种产品的难度,我们没有想到产品在切割过程中会产生严重的变形问题,以及做这种异形铸管所用的砂芯会产生的一系列问题。所有人都没有想到细节居然这么难解决。

2014年10月12日,英国客户到公司考察认证产品,客户看了样品,给予了很高的评价,但提出了要在产品上标注客户的商标,为此我们对模具进行了大量的改造。新购了两台离心机、一台抛丸机等设备。年底,经过多次试制,终于给客户提供了样品。其实离我们真正的成熟工艺还有很长的一段路要走。我们没有想到,产品和成品的区别,以为铸出好管子就是好的产品,然而事情并非如此简单,引起了决策的失误。

在2015年接到第一批订单后,我们满怀信心,开足马力生产,从每一道工序的把控,到每一位新员工的培塑,公司都付出了很大的代价。终于在4月23日走了第一批货。6月17日,客户质量检验报告中看到生产的HG45产品,仅一托货在抽检中大部分尺寸不合格,许多尺寸存在较大的误差。其主要原因是在切割过程中产品发生变形,员工不熟悉生产工艺和技术要求,人员更换频繁,检验人员不熟悉质量要求造成的。

从现在生产情况、生产工艺、人员、机器设备全方位分析,我们所生产的产品质量、工艺水平、机器设备等很难达到客户的要求。

一、炼熔

从一开始电炉熔炼,阳泉师傅来开炉,每炉出铁水540公斤,已经形成误导开炉没有经验,阳泉卖电炉的师傅指出我们操作的缺陷。从开始电炉的三天两头出事到现在的最高熔炼记录80炉,从开始不敢接大炉铁水到现在90%使用大炉铁水,电炉熔炼技术在慢慢变好,工人掌握的技术在稳步提高,在配料方面可以说是我们这个产品生产好坏的重中之重,可是我们一直在折腾,没有稳定下来、第二、浇铸

虽然现在BG的异形铸管已经生产成功,但远远没有达到能生产出好的产品的目标,就连普通的HG系列P系列带耳管和不带耳管也存在很多问题,变形大,外表不好,尺寸不符合要求,砂芯不好取,用砂量大,易碎,打磨量大,废品多,产量低,从目前我们公司的技术力量提高,提高改进的空间已经不是很多。

第三、切割

在离心铸造过程中,在铸成管子的同时,内应力也同时产生,而且均匀的分布管身上,在切割过程中,造成了内应力的释放,同时给铸管加热不均匀也是产生变形的重要原因,如果想永久消除不变形问题,我们反复试验,到现在仍然没有结果。

想要做出好的产品,减少不必要的损失,我认为首先向客户说明目前存在的困惑,其次应群策群略,博采众长,多方求助,全面反思,决不停留在表面,排除一切可能的因素,从根本上解决问题。我坚信困难是暂时的,前途是光明的,只要我们心往一处想,劲往一处使,一定会取得成功。

王振华 2015-7-3

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