总结报告—邱亚东_媒体前沿讲座总结

2020-02-27 其他工作总结 下载本文

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2016年度个人工作总结报告

2016年度个人工作总结报告

姓名:邱亚东 部门: 组件工艺部 职位:工艺技术员

2016年是不平凡的一年,是我们晶科能源公司成立十周年的大喜之年,进入晶科团队工作接近两年时间,感谢一路有公司领导和同事的帮助和支持,让我有机会在晶科这样的平台中发展和成长,我踏实认真地完成好自己的本职工作,自身在各方面都有所提升。我怀着一颗感恩的心在工作着、学习着。四月份由组件二部调至组件一部,对比车间差异,取其精华,去其糟粕,为车间指标提升奉献自己力量,现就本年度工作情况进行总结回顾,使今后的工作在质量上、效率上再上一个台阶:

一、工作业绩

(一)关键指标改善和达成情况(四月份由组件二部调至组件一部)

1.组件一部成品率提升:

通过持续稽核制度、推动落实层压不良培训机制、控制层压件下线数量及各工序背板防护工装的使用等措施,背板划伤、破片和隐裂均得到有效控制,成品率得到持续提升至99.70%。

已推行的改善措施:(1)层压检不良进行培训,不良反馈给产线员工;(2)物品定位放置,加强5S管控;

(3)推动前EL考核机制,减少因漏检造成的破片;(4)针对前期的出现过的异常提前做好预防措施;

(5)工艺内部指标监督机制,指标不达标原因分析及监督措施执行。

2.组件一部零隐裂改善:通过排查设备隐患点并及时推动改善、优化边框溢胶和关键工序持续培训宣导等措施,以稳定和提升零隐裂率,零隐裂持续提升至99.90%。/ 2016年度个人工作总结报告

已推行的改善措施:(1)管控和减少层压件异常下线;

(2)控制EVA裁切长度及提高裁切精度,层压机A级组件精确定位;(3)减少组件重测和前道EL漏检培训项目;

(4)组件轻拿轻放,优化清洗动作,减少对组件的按压。

3.改善项目:通过对边框打胶机空移速度调整,1-

9、6-

9、1-

2、6-2、2-

1、2-

10、5-10位置目前未出现背板溢胶不良,目前不良在1.4%; 通过对打胶机空气气缸压缩空气瓶修复,增加稳压一同,气压平稳,打胶量趋于平稳; 通过对打胶胶型的优化,溢胶情况良好美观; 通过对四角溢胶改善,目前四角溢胶不良在2.2%;

4.物料损耗改善及管控:积极相应公司及部门降本项目的推动,降低物料损耗,节约成本。

1.对边框(大桶胶)桶底剩胶进行管控,做限位标示降低桶底残胶; 2.对灌封胶(A、B胶)桶底剩胶进行二次倒胶及桶底刮胶避免浪费;/ 2016年度个人工作总结报告

3.对物料损耗重点岗位物料、层叠、装框工序进行培训宣导,改善物料损耗。

(二)产线异常处理

1.处理多起组件一部重大异常,成功在短时间内回升指标,未对车间目标产生重大影响,主要异常包括: ①、组件一部层压机高温气泡与交联度之间的关系:组件一部奥瑞特层压机一号位组件4-

5、4-6位置高温起气泡,对层压机温度进行降温优化,通过层压机DOE试验找到温度、时间与交联度之间合适参数; ②、层压机破片异常:针对层压机破片,对焊接机喷涂进行管控,对层压机压力及充气速率进行优化,层压破片得到解决。

③、层压后组件头尾小气泡异常:通过对物料进行管控,EVA裁切数量,使用原则(先进先出),隔离条包裹等措施,组件头尾部小气泡得到控制; ④、组件5-

1、2-10对称位置隐裂异常(MC-OK):对削边台进行改造,培训削边工序削边手法,改善零隐裂。⑤、焊接机拉力偏低:主要影响拉力有虚焊点及脱晶,对焊接机温度进行降低优化解决脱晶,对压针高度进行优化调整解决虚焊点问题,通过严格拉力监控机制,避免拉力异常。⑥、缺胶率改善:通过对边框打胶机胶量试验及胶型,气压优化,协同设备对装框机吸盘高度进行调整,边框背板面缺胶由32%降低至5%。2.针对产线异常多发的工序,进行重点关注,避免不良组件的产生,有效控制不良率;例如:对碎片返修率进行2小时监控,对层压抽真空进行每班监控反馈,层压点温监控,打胶机胶量监控,后道零隐裂监控,一次合格率2小时监控,拆框数据收集进行监控等等。

(三)产线提升

1.新版SOP和各工序注意点培训

组件SOP更新,循环培训各工序注意点,并联合各部门落实,规范员工操作,提升员工质量意识,进一步配合层压前零缺陷项目,降低不良,提高组件质量。

2、前道EL考核

通过对漏检图片进行收集整理做成考题,对前EL检验人员进行定期考核,提高检验员技能水平,降低漏检率,提高零隐裂。

二、工作上存在的不足及提升计划(一)存在的不足

1工艺检查工作不到位,有很多工艺通知、相关改进在实施后缺乏跟踪检查,造成实3 / 2016年度个人工作总结报告

施不到位,不彻底。

2对产线的操作精细化管理还未很好地推进,后续需配合生产进行改善优化。3.部门培训计划还需继续增加,工艺员对于车间的设备参数以及工作原理,材料的深层次了解还不能完全准确的掌握,产线异常不能及时准确的拿出解决方案,对部门人员的技能提升,培训安排为完善到位,后续需增加部门人员技能提升工作,提升团队工作效率。

4.产线预防性工作有待提升,产线不良品控制已有一定成效,但突发性异常防范为考虑到位,稍又不足,后续需开阔思维方式,提升思考层面,另尝试引导部门人员思维方式,建立互相学习借鉴的风气,增加改善思路的获取通道;

5.团队协调沟通有待提升,车间改善是整个组一车间团队的努力,在2016年进行各部门配合有理明显的提升,但是团队沟通协调过程中还是有很多不足的地方,未达到最佳效果,后续还需开增加沟通协调技巧,提升团队工作效率,另尝试引导部门人员沟通协调技巧,增加自身部门的工作效率;(二)提升计划

1、积极学习和提高材料性能的知识,并学以致用,工作中指点人员异常处理,材料性能等经验类知识,并定期提供有用的学习资料供大家翻阅借鉴,提高部门人员技能,提升整体工作水平;

2、向其他优秀车间借鉴学习改善经验,提前进行预防性改善,另引导部门人员思维方式,积极采纳大家意见,取其精华去其糟粕,完善自身,定期开展数据分析,及时调整改善方向,进行头脑风暴,增加改善思路的获取通道;

3、工作中其他部门多进行沟通,进行换位思考,增加自身沟通技巧,另定期开展部门检讨会议,反省自身不足,并进行修正;

三、工作思路和计划

(一)工作思路

首先要明确自己态度,态度决定一切,不管在工作中还是学习中,要加强对自身的约束,对细节的把握,把工作做细做好,在对设备及产线工艺有了进一步了解后发现,随着生产技术的进步,产线上需要改善的方面有很多,关注细节,改善产线,优化生产下一阶段的重点,在改善方案实施方面需要有良好的沟通协调能力,以方便改善方案执行的有效性和高效性,接下来在保持对产线监控,维持产线稳定的基础上。对之前工作进行反省,加强工作的规范化及高效化,尝试参与产线的改善工作,对为领导工程师提一些有效的改善意见。在保证生产过程中组件的品质不变的前提,优化生产工艺,以同成本提高组件品质或以同品质降低成本为初步目标,为公司创造更大的价值。

(二)重点工作及对策措施

1.加强自身能力的提升,对知识的吸收,加强对行业行情的了解。/ 2016年度个人工作总结报告

2.及时解决产线异常或者有效的防止产线异常的产生,确保生产线正常运行以及组件的优质率。

3.善于用不同角度去观察分析生产工艺流程,有效的发现需改进的生产操作及设备,对其进行必要的改善来节约成本或减少生产时间及提高生产效率。4.加强与生产、品质、设备、等相关兄弟部门之间的沟通与合作。/

报告人:邱亚东 2016年12月02日

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