MPM_印刷机使用总结_mpm印刷机制作程序
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MPM印刷機使用總結
一,MPM的導軌平行度的調整,當導軌寬度出現前寬後窄,或者前窄後寬時,需要進行平行度的調整。具體的過程我已經寫入工作筆記《MPM parallelism adjustment》,大家可以參考,在此我只簡單的說一下關鍵事項:1.調整平行度一般取用一塊相對長的PCB做為調校板﹔2.把寬度調成調校板寬度﹔3..為安全起見,關機斷電﹔4.用內六角松開rear導軌後方的Lead Screw Nut﹔5.然后按調校板調整寬度(Lead Screw Nut順時針調寬,逆時針調窄)﹔6.調好之後,開機試過板,OK!NG的話重復4,5,6項。
二,MPM的真空感應器SP1間歇性失性造成機器常提示air fault,檢測氣源,氣路沒問題,調節進氣氣壓已經達到90psi也無效,調節SP1感應器的靈敏無效,氣壓正常時它感應不正常,但當氣壓真的很低時它確感應正常(當我們空壓停機,其他機器都報氣壓低),從而判斷為SP1真空感應器非正常間歇性失效。拆下來清洗無效,申請購買之前為了不影響正常生,從它的原理上來看,直接短接1,4兩條線即可。此感應器價格為1k/pcs,相關過程即圖片請參考我的個人博客。
三,MPM刮刀可以自己在外面定做,無需要找廠家,外面定做價錢便宜,拿一個樣板做即可,1.5k/pcs。
四,MPM印刷機定的鋼網框架為29 x 29 inch的,一般對應電腦主板,大PCB而言,對於大部份工廠用的是小尺寸的PCB,開29 x 29 inch 顯然有點浪費。從成本和自己產品來看,可以定做一個鋼網適配器(Stencil Adapter Frame),MPM手冊上也有提到做鋼網適配器,開提供了一個圖片,可以參考,我來工廠後,在外面定做了兩個,2k/pcs,節約了大量開鋼網的錢。
手册上的标准图样
五,MPM停板感應器失效(此感應器為超聲波感應器,價錢在5k/pcs),當機器執行印板工作時,PCB直接通過而不印刷,有幾個原因,1,不是在user , supervisor 模式下﹔2,停板感應器沒有找到PCB板的Y邊﹔3,停板感應器失效﹔前面兩種好解決,對於第3種情況,可以進入到I/O里測試,board stop sensor,感應有板和無板輸出信號不一樣,有板為黃色,無板為藍色,也可以拆開那個camera 蓋子,把camera移動到導軌上方,放一PCB在導軌上,看感應器的批示燈,有板感應燈亮紅色,無板亮綠色,若不正常,可以調節那個電位調節其靈敏度,放一PCB在導軌上,感應器下方,調節其亮紅燈即可,若調完整個選種都NG的話,那就判斷此感應器需要更換。
六,MPM各軸若不能動作,判斷是戲驅板問題還是馬達問題方法:進入用戶高階mode: calibrate / test(paword: qmpm),進入calibrate菜單,選定一個軸,點selection,滾動滾輪,如果軸的數據在變,說明戲動板沒問題,應該是馬達問題,如果數值沒變,馬達在動,說明馬達沒問題,是驅動板的問題。MPM印刷機工控機後的4塊信號控制板可以互換,從而判斷其中一塊是否有問題,驅動互換要注意其switch開關。
七,MPM印刷機內有大量fuse保險管,更換時一定要注意電壓值和電流值。
八,MPM印刷機,當PCB厚度只有1.0以下時,會存在以下問題,1,提示Z Axis Over Limit﹔2,因PCB太輕,印刷後PCB粘在鋼網底部不掉下來。對於1項最快的解決方法就是直接把頂針墊高,比如粘黑回力膠紙,然后重做程序的中的第4項的tactile。第於第二項則可以提高擦網的頻度和脫模的速度(setup menu 1#)以及錫膏的黏度來解決。
九,MPM做程序時要注意的是PCB的長度數據也要寫正確,很多人做程序認為此數據不重要,有的做貼片程序時,PCB的X值根本不寫,YAMAHA貼片程序不寫X值好像不受影響,可以正常生產。但如果MPM印刷機X數值不對,印刷時會有影響,PCB的停板位置可能會偏移,易造成X axis over Limit提示。
十,MPM印刷機做mark時,可以選擇圓,三角形,矩形。特別是做新產品時,如果已經開了網網,後面又改版本,工藝板或者說mark點移動了,如果再按原有的程序就會出錯,為了避免重新開鋼網浪費錢和時間,最有效且最快的方法就是采用焊盤與鋼網的開孔做mark,這個位置選擇相當重要,周邊要晝避免同類型的mark,所以應該選擇相對孤立的mark,這樣就可以節省重開鋼網的費用和時間。我們工廠曾出現過一次,工藝邊原來在上下方面,而後面改成了左右方向,定位mark點做在工藝邊上,後面我采用了焊盤網孔做mark的方法。