原料烧结厂设备管理总结_公司设备管理工作总结
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原料烧结厂
2013年设备管理总结
13年以来,我厂设备条线全体干部职工始终以提高产量、服务岗位、节能减排为宗旨,紧紧绕围绕年度方针目标开展工作。1至10月份我厂设备日历作业率97.27%,指标96%,去年同期96.49%,相比提高0.78%;故障停机率0.18%,指标0.25%,去年同期0.20%,相比下降0.02%;台机设备月均热停69.62分钟,指标120分钟,相比去年同期77.51降低7.89分钟;设备检修费用3.58元/吨,指标3.8元/吨,与去年同期3.56元/吨基本持平;电耗月均37.16kwh/t,与去年同期37.17kWh/t相比稳中有降。13年我厂设备条线克服委外人员缩编、生产节奏紧张、新投运项目运行不畅等实际困难,圆满完成各项运行指标攻关任务,有力确保了生产的有序进行,1至10月份全厂完成成品矿产量共计2392万吨,相比去年同期2031万吨提高361万吨。为努力向公司、分厂对设备条线的期望靠拢,13年我们做了大量工作,取得了一些成绩,但还存较多不足,现将本年度设备条线主要工作汇报如下:
一、主要完成工作
1、依托体系,强化设备基础管理工作。一是强化设备故障分析工作,按照四不放过原则做好设备故障分析,13年起要求车间针对超过30分钟以上的每起设备故障都要落实分析、追责,并以报告形式上报分厂,以此来督促车间做好相关工作降低重复性故障发生几率。二是强化日常工作诊断,要求各车间每天制定上报明天工作计划并诊断当天工作完成情况,做到日事日清,同时将条线工作计划转发分厂生产、安全条线,加强条线之间的工作配合;三是强化车间软件管理,梳理原始程序,制成光盘存入档案室,减小突发状况下程序丢失造成的损失。四是强化专业工种培训,针对我厂供配电系统故障处理时间较长、厂间计量异议频繁的现状,全年分厂、车间组织了多次专业知识培训,重点围绕变频器、皮带秤、供配电系统、高压操作规程等知识展开,培训取得预期效果。13年组织我厂顺利通过了能源管理体系、环境管理体系、测量管理体系三体系认证工作。
2、全面排查,加强备品备件梳理工作。一是抓好降库压库工作,梳理领用长期呆滞物资,降低公司仓库占用资金,13年以来共减少库存资金550万元,仓库库存资金从年初的1500万元降至目前950万元。二是梳理备件技术档案,提升信息化管理水平。11 原料烧结厂
年我部门安排专人梳理完善备件技术档案,建立分厂级技术电子档案库,完善后的技术档案将囊括我厂所有设备备件型号、材质要求、改造记录、图号等,方便设备维检查找资料,提高工作效率。目前已基本梳理完6#料场、4#烧结机、8#烧结机的技术资料,正在进行球团的的技术档案梳理。
3、改变思路,抓好设备检修工作。一是抓好各烧结机的月度检修及大修工作,细化检修项目,安排专人跟踪,落实项目问责,1至10月份共实施月度检修59次,组织了5#、6#、7#烧结机的大修工作,并提前完成各烧结机的大修任务,3#机大修工作目前正按照计划实施当中。二是自加压力转变检修模式,13年6月份开始,在前期操检合一、一班保三班工作推进的基础上,我厂开始转变检修模式,烧结机月度检修次数由原先的每月1次延长至3月2次,检修时间由每次24小时缩短为16小时。为保证新型检修模式的顺利实施,我部门制订了委外检修单位联动,检修超时超频次问责等切实有效的管理办法。在今年新增8#烧结机的情况下,6月份以来我厂各烧结机共实施月度检修27次,去年同期实施36次,同比大幅下降。检修模式的转变有效提高了设备日历作业率,并加快了我厂检修工作向精细化管理的转变。
4、创新管理,实施委外单位联动检修
2013年,我厂多个设备委外检修合同到期重新签订,为响应公司减员增效号召,我部门积极推进委外人员缩编工作,在新签订的合同中大幅减少委外定编人员,目前全厂委外检修单位人员定编620人,比2012年定编人数减少141人,缩编19%,在新增一台8#烧结机的情况下,全厂设备委检合同承包费用相比去年减少308万元。为确保人员缩编后设备检修工作的顺利开展,我部门充分挖掘检修单位整合优势,创新实施委外单位联动检修机制,统筹安排各检修单位跨车间、跨单位联动检修,进一步促进了委外检修工作的精细管理,优化了委外检修力量的配置结构。自实施以来,我部门已调动委外检修人员513人次,有力保障了人员缩编后检修工作的顺利开展。
5、组织协调,推进设备改进工作
一是抓好技改项目推进工作,13年我部门加强了对各车间技改项目的跟踪跟进工作,车间每半月上报一次技改项目进度计划表,并诊断计划完成情况,脱标的项目需分析原因并落实责任考核,针对个别重点推进项目,安排本部门人员全程参与现场跟踪,原料烧结厂
督促项目进度,确保项目按时投产。1至10月份共组织实施14项技改项目,目前已完成一车间3#转运站喷淋系统改造、七车间余热回收改造、五车间台车栏板扩容改造、6#料场4#转运站电动葫芦改造4个项目,正在组织实施的项目10个。
二是抓好小改小革、四新应用工作,1至10月份,我厂完成各项小改小革、四新应用项目25个,目前正在实施的项目16个,项目主要围绕以下几个方面开展:
(1)围绕生产工艺,改进工艺设备,提高产量。如各烧结机料面蒸汽喷吹改造,该套系统的原理是铺设蒸汽管道至烧结机中后段料面,对烧结料面实施蒸汽喷吹,促进烧结过程,通过提高烧结机机速,达到增加烧结矿产量的目的。我厂先在8#烧结机上完成该系统改造,系统投入使用后,单班产量从原先的4500吨提高到4800吨以上,增产至少7%。目前各烧结机都已改造配备料面蒸汽喷吹系统,整个系统自主改造投入约5万元,改造后单台烧结机平均提高产量3%。
(2)围绕减员增效,提高设备自动化水平,减少工人劳动强度。如一车间1080高位料仓打料小车自动控制改造,改造前,一车间1080m3高炉槽上供料共六台打料小车,小车由岗位工现场操作,每班配备岗位工3人,因生产特点,现场环境较恶劣,工人劳动强度大。该项目的改造内容包括1#、2#高炉矿槽及机运系统PLC、上料监控画面的系统修改,高位料仓及有关信号的采集,卸料小车的自动化控制等。打料小车自动化改造投入使用后,1080m3高炉槽上供料每个班只保留一名岗位工,负责现场设备点巡检及清卫工作,三个班可以节省六人,小车打料操作由主控室操作完成,大大减轻了现场岗位工劳动强度,提高了打料效率。
(3)围绕降本降耗,优化设备结构,降低运行成本。如二车间P502皮带机尾轮阶梯料斗改造,改造前P502皮带机尾轮料斗是垂直料斗,落差4米,对皮带及其下托辊损耗较大,下料冲击点位置衬板平均每周要更换2次,检修费时费力。车间通过将P502皮带机垂直料斗改成阶梯料斗,降低下料落差,延长了皮带、托辊及托辊架的使用寿命,阶梯料斗所起到的料冲料效果延长了衬板使用寿命,衬板更换频次由以前每周2次延长至2月更换1次,托辊架再也没有出现被料冲变形现象,大大降低了检修工作量,全年降低备件更换费用25万元。原料烧结厂
6、高度重视,狠抓节能减排工作
一是强化能源介质计量数据分析工作。每天核对确认公司能源平台数据,督促车间检查确认仪表及通讯情况,发现问题及时反馈计量测试室,确保能源数据准确无误。每月针对各车间所有能源介质消耗数据进行系统分析,认真分析波动异常数据及超标数据,督促车间落实纠正措施,以此提升能源介质管理水平。1至10月份烧结工序能耗实绩48 kgce/t,去年同期50.33kgce/t,同比去年大幅下降2.33kgce/t。
二是积极推进除尘改造,改善岗位环境。13年完成了一车间411除尘改造、2#转运站细水喷雾除尘改造,二车间J101转运站除尘改造,三车间1080供料线除尘系统优化等多个环保改造项目,极大改善了岗位环境,提高了员工的工作积极性。如三车间1080供料线除尘系统优化改造,新增1080供料线自12年底投入使用后,原有的除尘系统分布已不能满足现场除尘需求,转运站内部除尘效果差,粉尘浓度高,岗位人员劳动强度大,环境恶劣。针对此情况,分厂车间组织相关人员进行了专项讨论,确定了除尘管路优化的方案,改造项目于2013年6月份施工完毕,目前已投入使用,效果非常理想。此次改造使用的30米DN1000管道是五车间大修拆下的降尘管道,4个90度弯头为自制,基本上无额外费用消耗,。
三是抓好烧结烟气脱硫管理及建设工作。做好3#、4#烧结烟气脱硫系统的运行维护工作,全年系统运转率达99.96%;积极推进5#、6#、7#、8#烧结烟气脱硫系统建设,其中8#机烟气脱硫系统已于7月份投入运行,脱硫达到预期效果,6、7#烟气脱硫系统已进入调试阶段,5#烟气脱硫系统目前进入设备安装阶段,计划12月底调试运行。1至10月份我厂共脱硫13696吨,提前并超额完成公司下达单机脱硫5000吨的年度目标,为公司完成地区减排任务奠定坚实基础。
四是抓好烧结余热回收工作,提高我厂能源循环利用效率。重点推进5#、6#、7#余热回收系统技改项目,6#、7#余热回收系统已完成改造并投入使用,蒸汽回收量由改造前的不足18t/h提高至36t/h。5#余热回收项目于10月底签订了项目承包合同,年底开工建设。除抓好以上改造项目的建设,我厂针对已投运余热回收系统组织了指标攻关工作,用经济杠杆充分调动车间蒸汽回收工作积极性,1至9月份中蒸汽回收指标攻关罚款3.5万元,奖励26万元,攻关活动取得明显成效,全厂蒸汽回收平均实绩由2014 原料烧结厂的21t/h提高至目前33t/h。1至10月份回收中压蒸汽71万吨,发电2640万度,与去年同期回收中压蒸汽28万吨相比有大幅提升,按蒸汽外销180元/吨,工业用电0.8元/度计算,1至10月份实现回收效益1.49亿元,预计全年可创收1.8亿元,在当前经济形势下,我厂循环经济成为集团公司生产经营的新亮点。
7、整改整顿,加强系统安全运行工作
一是加大检查考核力度,13年至今分厂共组织能源介质管道专项检查6次,电气室专项检查18次,发现并整改问题114个,落实考核126分,系统安全管理工作得到进一步重视。二是排查梳理全厂能源介质计量器具,共完成10个计量点计量器具整改更换工作,为系统安全诊断提供可靠数据。三是加强电气室定置管理,确保供配电系统运行环境安全可靠,主要从清卫、封堵、防潮等影响电气设备运行的基础工作抓起,工作取得明显成效,配电室定置管理较往年有了较大提升。四是加大对系统安全问题的整改力度,如过电压保护器拆除工作,因过电压保护器多年未做耐压试验,在线运行存在隐患,我厂从9月底确定了对过电压保护器的拆除工作,至目前除四、六、七车间等待停机检修计划外,其余车间已将所有35kV、10kV进线过电压保护器拆除完毕。
二、存在问题及分析
1、功能性设备维护不到位,个别损坏后未能及时恢复。如车间通过小改小革改造的皮带防堵料,防打滑自动检测装置,由于电钳工、岗位工长期缺少维护,检测装置经常出现误报警现象,部分甚至已形同虚设。
2、电气室基础管理参差不齐,料场区域有待加强。由于生产环境的特殊性,我部门料场区域电气室管理相比其他部门还有待提升,主要由于料场区域扬尘较大,其门窗封堵性能无法达到工况要求,根源性问题得不到很好的解决,导致料场电气室清卫问题得不到根本性改善。
3、现场备件定置管理有倒退趋势。一是车间层面以保生产为压倒一切的任务,车间为提高故障反应速度,违规存放机旁备件,又疏于对机旁备件的管理备案,导致现场乱堆乱放现象比较严重,尤其是料场区域。二是我部门对现场定制管理的检查考核力度不够,虽然每月设备例会上都提现场定制管理要求,也多次组织专项检查,但雷声大雨点小,考核力度未能及时跟上,存在好人思想。原料烧结厂
4、环保问题依然严峻。1至10月份我厂因环保问题被公司通报18起(去年同期25起)。环保问题得不到根本性改善主要以下几方面原因:一是领导思想上还不够重视,重生产轻环保思想依然存在。二是除尘设备检修维护工作不足,除尘设备长期带病运行,如3#机机头机尾除尘。三是是新上项目未能严格执行三同时投产标准,未充分考虑原有环保设备承载能力,如二车间S6转运站、三车间1080供料线投产后超出原有环保设备处理能力。
5、检修模式转变以来,取得了一定成效,检修频次有所减少,但个别车间检修时间还存在超标现象。虽然有客观上的原因,如新投运项目处于设备磨合期,但更主要的还是主观原因,如个别车间固有理念转变不及时,检修时间把控不严;检修项目排得的不够细致深入,临时有新增项目或突发情况影响检修进度;生产与设备条线之间缺乏沟通,双方互相制约影响检修进度,缺乏统筹安排。
三、14年工作规划
1、重点推进设备信息化管理系统的建设工作,除了督促各车间自行梳理完善各类基础资料外,计划从车间借调3到5人受设备科统一调配协助车间推进相关工作开展,争取14年底基本完成各车间资料梳理工作。
2、推进脱硫系统专业化托管论证工作。14年5#、6#、7#脱硫系统投产,届时我厂将同时运行6套脱硫系统,由于脱硫系统本身的专业性与特殊性,我厂脱硫专业人员配置不足,运行压力陡增,建议公司引入脱硫系统专业化托管单位,既能保障脱硫系统的稳定运行,又能达到减员增效的目的。
3、推进委外缩编减员工作,进一步整合委外检修资源,14年8月份我厂六、七车间委外设备检修合同到期重新签订,计划在现有定编180人的基础上缩编40至60人。
4、继续加强指标攻关工作,争取14年日历作业率达到98%以上,蒸汽回收80kg/吨矿以上,设备检修费用月均3.55元/t以下,重大设备事故为0。
5、抓好新型检修模式的实施工作。一是要抓好检修时间控制,做细做深检修项目编制工作,用好抢修队伍技术力量,加强甲乙双方、条线之间的沟通协调,完善委外单位联动检修机制。二是要加强对检修质量跟踪把关工作,分条线、分区域做好检修质量的跟踪工作,细化责任追究制度,杜绝出现检修模式转变后出现抢进度,丢质量的情况发生。原料烧结厂
6、抓好技改项目、三化项目推进工作,重点推进堆取料机无人化改造,烧结环冷小车自动卸料改造,二车间5800槽上、缓冲仓小车自动化改造,五车间余热回收系统、烟气脱硫系统项目调试投运。
7、重视并鼓励小改小革、四新应用项目开展,重点围绕优化生产工艺,减少劳动强度,降低成本消耗开展设备改进工作。
8、推进减员增效工作,从管理创新上认真研究设备条线减员可行性方案。