1号斗轮机改造运行总结[优秀]_斗轮机检修总结报告
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1号斗轮机大修改造后试运行总结
1号斗轮机2002年11月开始大修改造,03年1月完成调试并投入试运行,按运行专业安排,运行班组各抽调两名司机经现场培训后负责检查操作,经过两个月的试运行,共进行了两轮堆、取料,积累了部分经验,发现了一些问题,现汇总小结如下:
1、大修改造施工管理的评价:
1.1 1号斗轮机大修改造项目多,工程量大,因准备时间长,本次大修改造较成功、彻底,未发生施工安全和质量事故。
1.2 大修工期控制不理想,前期工作抓的较紧,后期工作较被动,大修网络图未发挥作用,施工管理和项目经理监督协调不力。1.3 大修施工人员安全意识不高,多次出现高空作业未系安全带、气割电焊无防火保护措施及无票作业(调试期间)等不安全现象,施工现场文明卫生重视不足。
2、大修改造的成功之处:
2.1 1号斗轮机大修改造后安全可靠性大幅提高,整机钢结构得到加强,保护装置得到完善,提高了自动化,解决了一些老大难问题。2.2 活动梁更换为衍架式结构,减少皮带车积煤和方便检查维修。2.3 大车行走、尾车变位、斗轮小车行走加装了变频调速装置,有效解决了震动和冲击问题,操作更加灵活。
2.4 活动梁升降刹车更换为盘式制动器,制动性能良好,并增加了钢丝绳自动调平衡装置,提高安全可靠性。
2.5 水平锚定装置改造后操作方便,电缆收放卷缆器改造后运行可靠,照明及电缆布置合理。
2.6 增加了喷水除尘装置,提高了环保能力。
2.7 电气控制整套升级更换,实现程序控制和自动监控,补充了保护设施,提高了可靠性。
2.8 本机皮带及尾车改造后漏煤现象减少,整机性能得到提高。
3、改造后存在的不足之处:
3.1 最底层上楼梯口太窄(电缆中继箱更换后应可增加楼梯宽度); 3.2 旧锚定座应拆除,机下操作大车行走开关应装在铁箱内以防雨水,有部分废料、废系电缆管(海侧卷扬机下)未清除,机上灭火器应有存放箱,防止腐蚀;
3.3上取料皮带平台架梯及尾车架梯未固定,活动栏杆应制成弹簧门,尾车平台至尾车皮带廊道不通,应增设弹簧门;
3.4 取料皮带平台水冲洗胶管没有卷缆器,取料皮带拉紧装置东侧螺杆漏油,取料皮带改向滚筒积煤(回程皮带滚筒前应加装刮煤器); 3.5变压器室、电气房门应有玻璃观察口,电气房的门锁很难开,里面的应急灯挂不稳(已掉下损坏);
3.6 活动梁升降两侧卷扬机均无防跳槽保护装置;
3.7 风速达12M/S时夹轨器即自动夹紧,应先报警,15M/S时夹紧; 3.8操作室的空调器没有热风,应更换为冷热两用空调器,无太空操作椅,操作室的电源插座不够用需加装;
3.9操作室两边没有贴防晒膜,操作室前视窗玻璃是双层的,贴有色薄膜,降低了司机的视线,应改为单层加厚玻璃; 3.10操作台操作开关设计不合理,斗轮小车及大车行走装在同一操作手柄上,对取料操作造成不便(最好改到两侧操作台上);
3.11触摸屏上的模拟电流表量程设计太大(三条皮带及斗轮),负荷变化电流反应不够灵敏,煤量变化及皮带异常很难看出电流变化,应调小量程,使额定电流为量程的60%左右;
3.12堆料皮带在取料位时无法启动,在取料过程中,经常会有煤落到堆料皮带上压死堆料皮带,应改成可手动启动堆料皮带,在每班取料后无需变位即可手动启动堆料皮带把煤拉空,建议设置解除联锁开关,在堆取料位都能单独手动启动各条皮带;
3.13 取料自动时,当取第二层工作面时,大车前行、后退没有考虑到坡度问题,每次均需人为重新设定;
3.14自动取料时,大车行走两侧的延时不一样(刹车调整不平衡,山侧走的时间长,海侧走的时间短,导致两侧行走的距离不一样,两侧锚定不能同时下放);
3.15 自动取料时,斗轮小车有时在行走中会停止,当取完上层回到起点取下一层时,自动降活动梁三次,斗挖取量太大,应下降六次才合适,且每降一次时间要短一些,因活动梁越降挖取量就越大; 3.16 堆、取、配三条皮带都跑偏;
3.17斗轮平台的围栏与斗的间隙太大,搞卫生时很不安全; 3.18 取料运行时,由于每个斗的两边联接螺栓处槽口低会漏煤; 3.19斗轮落料口太小,取大煤量时经常下不及造成漏煤出来(注:运行专业分析认为:斗轮结构形式不合理、斗圈加大后角速度慢,煤的离心力小,重力作用下向斗两侧漏煤,可否探讨提高转速?)。3.20斗轮小车行走电机、尾车变换电机等护罩为螺栓上紧不利检查,应改为插销或扣式;
3.21 堆料水雾除尘喷头安装位置不当,取料时容易被煤堆刮坏,建议安装在不低于活动梁下方;
3.22尾车的膀胶倾斜度角度太大,堆料时会有煤漏出来;
3.23尾车支架中心不正,斗轮开到西头取料时,4A跑偏导致膀胶经常跑出漏煤严重;
3.24斗轮小车滑线电缆导轮不够灵活,应该加以改进,牵引钢丝绳易晃摆挂到设备拉断,建议改为铁链牵引; 3.25斗轮小车行走雨天有时出现打滑现象;
3.26 取料时斗轮行走至活动梁两侧衍架联接处整机震动严重; 3.27滑轮组、卷扬机等加油的塑料油管应该改为铜管,不易老化; 3.28尾车变换必须在活动梁最低位,造成斗轮易顶到地面或煤堆,应设为在活动梁下降未到最低限位也能变位;
3.29各跑偏开关、限位开关应安装牢固,部分限位需重新调整; 3.30大车位置探测传感器不准,部分设备标示未恢复;
3.31活动梁内皮带运行情况由于照明不够很难看到,建议在山侧固定梁下增加射灯,便于观察活动梁内皮带运行情况; 3.32 设备改造异动多,应组织所有司机进行培训。
燃料分部运行专业 2003年3月25日