两钠装置技改小结_工程技改安全小结

2020-02-28 其他工作总结 下载本文

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华泰公司两钠装置技改小结

安徽华泰化学工业有限公司

我公司原系上海“小三线”军工企业,拥有一套年产1万吨“常压法”稀硝酸装置,军转民移交给地方后投入运营至今。公司经过十多年的改革和发展,中途又新添置了一套年产4万吨“低压法”稀硝酸生产装置。由于这两种工艺较为落后,尾气中含有大量的NOX气体排入大气,污染了周边环境,破坏了生态平衡,影响了人体健康。针对此情况,公司在2003年初决定对硝酸尾气进行治理。

一、治理方案及建设规模

1、治理方案的选择。目前国内硝酸尾气处理的主要方法有催化还原法和碱液吸收法两种。催化还原法是用氨或天然气、氢气、一氧化碳等作为还原气体,采用贵金属催化剂将尾气中的NOX还原为氮气,该法多用于中压法和综合法硝酸生产装置(尾气有较高压力),特点是转化率高,经处理的尾气NOX含量可达到200ppm以下,但处理的成本高(耗氨或天然气等)。我公司的硝酸尾气压力相对较低,因此不能采用催化还原法工艺。

碱液吸收法是采用碱液(碳酸钠溶液)在塔内对尾气中NOX进行吸收,付产硝酸钠和亚硝酸钠,经吸收后的尾气NOX含量也能达到国家规定的排放标准,此工艺在其他厂家得到应用,经济效益和环保效益明显,属成熟的工艺。该法工艺流程简单,效果明显,同时付产两钠产品,因此我公司拟采用碱液吸收法工艺处理硝酸尾气。

2、工艺流程简述。硝酸尾气先进入预转化塔,调节气体组分并分离尾气中夹带的酸雾,然后进入两个串联的碱液吸收塔,在塔内与塔顶喷淋的碱液(23%)逆流接触,尾气中NO、NO2与碱液反应生成亚硝酸钠和硝酸钠溶液,简称中和液,其反应式为:

NO+NO2+Na2CO3=2 NaNO2+CO2 2 NO2+Na2CO3= NaNO2+ NaNO3+CO2从碱吸收塔出来的尾气经尾气排放筒(高度72米)排放。吸收所得的中和液(含亚硝酸钠、硝酸钠)经蒸发、结晶、分离得亚硝酸钠产品,分离后的中和液(称母液)用稀硝酸进行转化,将其中的亚钠转化成硝酸钠,转化后的溶液经蒸发、结晶、分离得硝酸钠产品。

3、建设规模。两套稀硝酸装置的尾气排放总量约为26000NM3/h其中NOX含量在1.1-1.3%(质量百分比),经测算,两钠装置的建设规模定位在1万吨/年(亚硝酸钠6000吨,硝酸钠4000吨)。

二、项目实施情况介绍

2003年元月,项目正式立项,委托山东规划设计院对项目进行技术论证,并提出实施方案;2003年5月两钠项目正式开始进入施工阶段,到2004年4月工程安装完毕;5月系统并网投入试生产,一次试车成功并出合格产品,硝酸尾气(800ppm以下)达标排放。

三、两钠装置特点介绍

1、装置增设了预转化塔,提高亚硝酸钠产量。利用亚钠母液作为循环液,吸收来自稀硝系统的尾气,在塔内将尾气带入的酸雾滴进行转化,循环使用,饱和后再回到硝酸钠母液槽。使得进入吸收塔的尾气不再含有稀酸雾,目的是提高中和液的比例。装置运行后亚硝酸钠与硝酸钠的产出比达到设计要求。近年来市场上亚硝酸钠的吨位价格比硝酸钠要高出300元左右,但硝酸钠的单位制造成本却比亚硝酸钠要高出70元左右,因此提高中和液比例,对多产亚硝酸钠,优化系统生产,扩大经济效益是有利的。

2、选用双效蒸发工艺,提高蒸汽利用率。装置选用浓硝蒸汽尾气经膨胀后的0.3Mpa对中和液进行蒸发,不足的部分由低压蒸汽进行补充,蒸汽消耗量高。使用双效蒸发工艺,可利用蒸发蒸汽冷凝液的余热来预热进入蒸发器的料液,进一步提高热效率。

3、增大吸收塔碱液循环量,增强吸收效果。一是将吸收塔循环泵的填料密封改为机械密封,减少泄漏量;二是加大泵进出口管道的直径,减小管道阻力;三是控制吸收塔内碱液喷淋密度在10-12m3/m2h,以提高吸收率。

4、在吸收塔内通入蒸汽,解决了碱液结晶堵塞问题。碱吸收塔为填料塔,当冬季气温低时,由于循环碱液温度偏低,易出现结晶造成堵塔现象,我们采取了在吸收塔内适当位置配制直接蒸汽管线,并用蒸汽伴热碱液管道,这样提高了碱液循环温度,并定期清洗吸收塔内填料层,使吸收工作正常进行。

5、为防止母液结晶,增设热水置换管线。因母液的温度和浓度高,进入管线后,温度降低,易结晶,堵塞管道。因此在亚钠母液槽和硝钠母液槽出口管上增设热水置换管线,同时将热水管路改为循环管路,合理调配工艺岗位(转化、结晶、分离)和溶碱岗位的用水,防止管道结晶堵塞。

6、结晶机轴封设计为气封,降低结晶机的转速。原设计为填料密封,作用一段时间后即出现泄漏现象,改为气封后,杜绝了结晶机内料液从轴封处漏料的现象,从而降低了消耗也改善了操作环境;增大结晶机传动皮带轮直径,将结晶机的转速由原来的40转/分降为20转/分,延长了结晶机绞龙的作用寿命,避免料液飞溅到槽外造成浪费和烧伤人员。

7、解决溶碱用水问题。设计溶碱用水是本装置的二次蒸汽冷凝液,由于温度较高,加部分自来水到一定温度将固态粉状碳酸钠进行溶解,由于自来水没有经过处理,水中杂质进入系统,造成产品质量下降,蒸发器使用一段时间后,内部结垢严重,影响蒸发效果,蒸汽消耗量上升。针对这种情况,进一步降低二次蒸汽冷凝液的温度,或者向系统加部分软化水。改进后,产品质量和蒸汽消耗转入正常。

四、目前两钠装置仍存在的问题及改进建议

1、转化终了酸度和再中和碱液在操作中用PH试纸或化学试剂分析,误差大,手续繁锁。可以考虑使用酸度计,自动监测转化终了的液体酸度和再中和液碱度,这样不仅能保证工艺平衡也简便了操作,减轻了工人的劳动强度。

2、现结晶采用机械式间歇结晶器,由于间断操作,又受到冷却面积的限制,无法控制过饱和度,产品结晶颗粒仅为0.1-0.2mm,特别在亚钠结晶操作中由于传热不均匀,难免在局部区域因过冷析出硝钠结晶而影响亚钠的产品质量。而且这种结晶器对蒸发后原料液的显热和结晶热都不能利用。可采用国内较为先进的OSIO真空结晶器,从而降低能耗和适应两钠大批量生产。

3、从结晶机到离心机出来的成品硝酸钠和亚硝酸钠温度比较高,包装后易产生结块现象。成品工序须增加栈桥皮带,使两钠成品物料降低温度和水份后再进行包装,减少结块的发生。

五、结束语。硝酸尾气得到有效治理,两钠是效益产品,装置从投产到现在经过一些必要的工艺、设备改进和完善,系统得到了进一步稳定,产品质量也大为提高。但该装置作为环保项目,在吸收、蒸发、结晶、分离、转化等工序仍存在诸多缺陷,应在资金和条件允许的情况下逐步加以解决,采用新技术、新工艺,使我公司两钠装置更趋完善合理。

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