A3标洼大线水稳摊铺试验段总结_水稳试铺段总结
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A3标洼大线水稳摊铺试验段总结
2017年5月17日
K3+190-K3+414试验段
亮点:
1、现场交通全封闭,西陵东桥和小桩号标识标牌设置到位,派专人指挥,防止社会车辆进入,确保了现场安全管理。
2、摊铺现场形象很漂亮。
3、现场水稳摊铺中,局部存在离析现象,专人负责铺洒细料,消除离析。
4、摊铺速度约2km/h。但存在停机现象,平整度很难控制。
5、松铺系数。我们监理组检测5个点来计算松铺系数。(1.39+1.39+1.33+1.41+1.46)/5=1.396。与初定松铺系数相近。
6、及时清理了摊铺机履带下的料子。存在问题:
1、宽度控制。水稳基层底宽7.78m,水稳基层顶宽7.38m。若有调平层,调平层顶宽8.08m、底宽8.08+宽度*2。
2、离析。摊铺中间存在离析现象。现场及时处理了。
3、配合比。配合比虽然在设计范围内,但是数值走了下线,要求后场试验室和拌合楼操作手加强质量控制。
4、水稳覆盖不到位。运输车辆水稳表面边部和端部覆盖不到位,覆盖物的尺寸以满足最大运输量为标准,且须帮扎牢固,避免在运输过程中被风吹起。
5、湿润底基层。混凝土路面洒水过早,摊铺时大面积已经失水。水稳调平层洒水湿润时,量过大,出现泥泞现场。
6、供料不及时。第一车9:37到现场(出厂约9点左右),第二车10:30到现场,调平层复压后11:40,未上胶轮,就摊铺水稳基层。【拌合楼有点小插曲,等料时间较长】
7、摊铺机走走停停。影响现场平整度。保证边部平顺度。
8、剩余水稳料卸车不合理。现场存在运输车辆的剩余料子卸车地点距摊铺机较远,局部料子位于摊铺机正前方。【距离较远,间隔时间较长失水严重,有间隔4个小时的,第一车料子9点左右出厂,摊铺到剩余材料卸车地点是13点,距离时间约4小时,已初凝。】
9、碾压遍数。碾压遍数按照2+4+2,压实度检测结果94%,碾压遍数2+6+3,压实度检测结果98.5%。
10、碾压错轮。现场存在重合碾压部分只有1/3,甚至1/4。
11、碾压顺序。两侧向一侧碾压,特别是初压的时候。现场存在由一侧向另外一侧碾压的现场。
12、压路机行走速度较快,转弯幅度较大,避免紧急刹车、起步现场。
13、现场未设置百米桩标识。摊铺桩号在现场不能有直观的体现。
14、倒车时避免撞击摊铺机。现场倒车时指挥的很好,但偶然存在最后起步溜车撞击摊铺机,督促加强控制。
15、含水量的控制。后场对含水量的控制应根据当日气温和风力大小来决定提高1~2%的范围。