1,2,6己三醇小试报告总结_小试总结报告
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1,2,6-己三醇小试报告总结
第一批:加氢时没有反应进展,推断是因为氢压不够,减压阀有问题,最高只能给到15公斤级压力。
第二批:加氢最终反应液含量88%,蒸馏主含量达到93.3%,收集24克,前馏8克,含量76.7%,釜残较多,推断前馏没切完。反应时间较长,推断磁力搅拌子搅拌力度不够。第三批:加氢反应液达到92.7%,主馏分含量96.8%,9克,前馏含量93.0%,16克,釜残未计量,较多。
第四批:减压阀顶锥出现故障,无法加氢,原料作废。
第五批:反应液含量94.18%,主馏含量98.0%,26克,前馏76.62%,6克,后馏76.58%,3克,釜残17克。
第六批:因减压阀突然发生故障,原料报废。
第七批:原料二次蒸馏,反应液含量93.85%,主馏含量75.43%,25克,前馏49.42%,3.5克,后馏64.10%,4.5克,釜残52.5克,蒸馏时真空度不高,釜温偏高,造成含量不合格。
自4月27号至今,1,2,6-己三醇小试共计做了7批,得出以下的几条注意点:
一.丙烯醛二聚体的蒸馏
1.丙烯醛二聚体必须要蒸馏;
2.蒸馏过程中需去除前馏;
3.蒸馏得到的产品不能长时间放置。
二.水解
1.水解温度严格控制在37℃±2℃;
2.丙烯醛二聚体的滴加速度要适度,不能过快,以防二聚体的聚合,生成白色絮
状固体;
3.滴完保温两小时过程中,通过TLC跟踪,展开剂用乙酸乙酯:石油醚=3:7,水解产物的极性变大,紫外不显色,原料点在硅胶板的上方,当点板无原料点
时,判断水解反应结束。
三.加氢
1.在通氢前,必须要排空,排空后需在0.2-0.4MP的压力下通氢置换2-3次,以
防加氢时,反应液中的雷尼镍自燃;
2.磁力搅拌子选择棒形且与反应釜的大小相配,在釜盖上号后,要注意听釜内磁
力搅拌子是否在正常转动,以防搅拌不够充分,反应过慢;
3.在后处理时,蒸馏脱水后需降温过滤,以防滤渣在下一步蒸馏时,影响反应收
率,增加釜残量的处理。
4.后期蒸馏时,冷凝管改用空气冷凝,以防己三醇在出馏分时,低温下粘稠,不
易流到蒸馏接收瓶内。