机电设备维修报告分析总结_设备维修年度总结报告
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机电一体化技术专业机电设备维修报告分析总结
机电设备维修报告分析总结
——THWSP-1型模块式柔性自动化生产线实验实训系统维修调试
该实验器材在学校实验楼8502,机电气一体化综合实验室里面放着,实验模块共六个。
第一站:上料检测站。第二站:搬运站。第三站:加工站。第四站:安装搬运站。第五站:安装站。第六站:分类站。THWSP-1型模块式柔性自动化生产线实验实训系统(欧姆龙)采用主机型号为CP1H-X40DR-A+CP1W-CIF11五台、CP1H-X40DT-D+CP1W-CIF11一台 程序中通讯方式采用串行通信功能中的串行PLC-LINK 具体设置为:
1号站为PC-LINK主站,链接字为10CH,链接模式为全站模式,PC链接最大为5 CIF-11后面的工作设定用拨动开关:1号站为100011,后四站为000011,最后一站为100011 接线方式为主站的RDA-、RDB+分别接从站的SDA-、SDB+。从站之间并联接即可 链接字为10H时的共享字
主站 3100~3109 从站N0.0 3110~3119 从站N0.1 3120~3129 从站N0.2 3130~3139 从站N0.3 3140~3149 从站N0.4 3150~3159 从站N0.5 3160~3169 从站N0.6 3170~3179 从站N0.7 3180~31891、该实验仪器由于长时间存放在实验室里,由于时间太长在我进去是上面布满灰尘,在我细心打扫好之后,按照标准上电启动方法进行试机运行,结果发现出现以下故障:
2、经过好长一段时气泵气压达不到标准值,气压不足不能气压缸不能达到预期的运动。
3、上料站,转盘时转时不转,而且光电传感器检测不到工件已到达工作台,送料机构不能运动,一旦8秒之后光电传感器见此不到工件,报警系统就会接通信号发出信号。
4、搬运站,该站上有一个机械抓,二齿抓有些松动不能抓紧工件,在搬运过程中如果遇到冲击容易脱落,最右侧的基尔霍夫原件起不到限位作用,机械臂不能预期到达正确工位处
5、加工站,该站的模拟加工中心没有在工件正上方,由于松动位置偏离甚远,且在四个工位的下方放有磁铁,主要作用是与基尔霍夫原件配合使用,发现基尔霍夫探测头距磁铁太远,不能很好的起到限位、定位作用,且电动机的游隙太大,左右游隙在30度左右,电机带动转盘做转动时由于惯性所说基尔霍夫起到作用,但由于电机旋转的游隙过大,不能很好的停在预期位置,造成下一工步的不理想运行,这是不允许出现的故障。
6、安装搬运站,该站违反了,柔性生产线的标准,运动速度过快,以至于在机械臂碰到工件时容易打落、击飞工件,是一个很危险动作,应加维修调试,且该工作站
机电一体化技术专业机电设备维修报告分析总结
与下一站安装站与发生运动干涉的现象,不能使两工件按预期的装配过程装配,甚至发生二工位间的运动卡死,对于这一故障时设计时的一个疏忽而导致的,现在在硬件处无法实现维修调试,初步定为用修改程序的方法去修改二机械臂的运动,使安装搬运站,在把工件放到工位上后再做给安装站机械臂让位的运动,来实现二机械臂不发生干涉的现象。
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