4501工作面设备回撤4502工作面安装工作总结_机械设备安装工作总结
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4501工作面回撤及4502工作面安装
工作总结
二0一一年十二月八日
4501工作面回撤、4502工作面安装工作总结
由于矿领导重视,组织得力,各部门跟班到位,综采、掘
一、运输队配合紧密,通过十多天的紧张工作,4501工作面设备回撤及4502工作面安装已经全部完成,现将设备回撤及安装过程中存在的问题做如下总结,以便在以后的工作中取长补短。
一、准备情况:
准备设备配件于8月20日开始准备,配件如期到货基本满足了工作面搬迁与安装的需求,但存在一些细节上的不足,考虑上有欠缺。
不足之处:
1、设备需要的辅助配件考虑不足,如绞车用尼龙棒,在使用过程中出现短缺现象。
2、采煤机齿轨销轴综采队回收时丢失,安装时无配件。
3、采煤机滚筒固定螺栓回收时部分丢失,安装时无配件,后通过供应站联系解决。
4、无极绳绞车地轮到货不及时,安装质量差。
经验教训:在今后的工作中加大设备细节的管理,提前做好小配件的回收管理与小配件材料计划。
二、回撤绞车安装: 4501回撤工作面:回风巷安装绞车6台,运输巷安装绞车3台。4502安装工作面:回风巷安装绞车:无极绳绞车1台,JH-20绞车1台,转向小绞车2台;运输巷:无极绳绞车1台,提升绞车1台,设备就位绞车1台。无极绳绞车安装存在问题:
1、4502运输巷无极绳绞车安装时工期紧张,劳动力组织不力,科室与掘一队技术指导沟通上存在问题,导致绞车使用时问题较多,轮组磨损严重,修理更换及轮组补充不及时,造成影响不好,尾轮定位不准确。
2、4502回风巷无极绳绞车安装时受当时生产限制,绞车主体与张紧架不在一条中心线上,运输支架时存在钢丝绳在滚筒上爬绳。
三、设备运输环节:
存在问题:
1、950车场煤仓口、920车场煤仓口转弯处轨道地基发软,运输支架时出现多次掉道现象,西三轨道下三距离1050上部车场15米处出现端头架顶盖与排水管路擦碰现象,轨道高低不平。
2、4502回风巷上切眼无极绳绞车尾轮安装位置偏差,造成钢丝绳未布设到最佳位置,在钢轨下沿摩擦。
经验总结:
1、运输环节排查不严不细,对细节部位有所忽视,应对运输线路全程排查,提高轨道敷设质量,提前做好预防措施。
2、与生产科、掘一队联系不紧密,浇筑尾轮与轨道敷设、地坪硬化时未及时到现场进行技术指导。在今后的工作中要加强与区队、生产科室的联系,勤跑现场,及时改正出现的问题。
四、设备回撤、安装:
存在问题:设备回撤时端头架顶盖架子(焊接件)使用时间长,存在焊接部位锈蚀现象,使用中存在将架子压垮现象。安装工作较顺利。
五、现场管理方面:
1、跟班虽然到位,但仍未能对一些特殊情况作出正确有效的决策。4501回风巷口JH-20绞车因人为因素出现两次夹断钢丝绳现象。该绞车制动电机制动力矩小,闸瓦间隙大,绞车停车时不能抱死,隐患存在时间较长。后经科室人员发现及时处理抱闸电机制动力矩和闸瓦间隙,避免了不安全现象发生,但这次事件也反应出跟班检查不到位,管理上存在漏洞。
2、跟班过程中管理人员对《手指口述》、《机电设备操作规程》实施方面检查不到位。如工作面拉架绞车钢丝绳反弹造成综采队职工腿部受伤事件。
3、检查跟班人员现场检查不到位,对提升运输绞车的细节检查不彻底,出现如JM-28型绞车过桥齿轮固定螺栓拉折却未及时发现现象,造成绞车过桥齿轮损坏变形。
六、劳动组织方面:
因为是边回撤边安装,技术人员较少,给设备回撤也带来了一定的困难。如:
1、各小绞车虽然固定了专职绞车工,但人员少,4501回风巷出现一人开五台绞车现象,绞车检修不能及时跟上,导致回撤工作面JM-28绞车过桥齿轮做损坏变形。
2、个别绞车工操作熟练程度不强,绞车工虽然经过了培训持证上岗,但操作时间短,熟练程度低,对回撤中出现的意外不能及时停车。
3、工作面使用的绞车存在联轴器销子不统一,提前未加工,联轴器销子损坏后只能等样品升井后加工,造成一定程度的窝工。
4、绞车操作工有赶急图快心理。如4501回风巷口JH-20和JH-8绞车不同步,JH-20绞车松绳时松绳过多,造成2次夹绳,浪费了材料,影响了回撤进度。