07月16日6B一次风机投退总结_一次风机喘振总结
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07月16日6B一次风机投退总结
07月16日中班接班检查,发现6B一次风机出口密封伸缩节漏风严重并有扩大趋势,讨论决定退出6B一次风机运行,进行抢修处理。
一、6B一次风机退出操作1、6B一次风机退出前工况介绍及准备工作:
6B一次风机退出前,机组负荷由600MW降至420MW,主汽压力13.24Mpa,主汽温度568℃,再热汽温540℃,炉膛负压-218pa,总风量2189.4T/h,总煤量166T/h,给水流量1378T/h,煤水比8.3%,热一次风10.2KPa,冷一次风9.9KPa,A、B侧排烟温度分别为120.9℃和122.9℃。风机退出运行前做如下准备: 1)调整AB、CD层燃烧器摆角至水平位置,试投B层微油枪、B层及C层大油枪;
2)调整并稳定锅炉燃烧,投入B层微油枪,保持6B、6C、6D制粉系统运行; 3)开启6A、6B汽泵再循环至100%,保持6A小机由四抽供汽,6B小机由辅汽供汽;
4)申请强制6B出口一次风挡板至试验位置; 5)将各备用磨冷风调门关至0,6)联系设备部及检修公司安排人员至现场;
7)盘上分工一人监视汽水总貌画面参数并负责报警确认,一人负责燃烧总貌参数监视并负责燃油系统投入操作,一人进行风机退出操作,主值负责协调画面并监护操作,安排一名巡操至就地联系控制室。
2、6B一次风机退出操作:
6B一次风机退出前,6A、6B一次风机电流分别为156.6A、155A,动叶开度分别为49%、47%,热一次风母管压力10.3KPa,冷一次风母管压力10.0KPa。按如下方式退出6B一次风机运行:
1)解除6B一次风机自动,保持6A一次风机在自动位置;
2)根据冷、热一次风母管压力的变化情况,缓慢关闭6B一次风机动叶开度,观察6A一次风机动叶在自动状态下逐渐开启;
3)6B一次风机动叶逐渐关至0,风机电流降至87.6A;6A一次风机动叶逐渐至全开,风机电流上升至347.8A,冷热一次风压稳定至9.5KPa、9.6KPa; 4)先关闭6B一次风机出口挡板,再停运6B一次风机电机,最后关闭6B冷、热一次出口挡板并联系就地手动摇紧,减少运行侧一次风漏至6B一次风机,影响抢修工作。
5)检查6A一次风机电机轴承温度、线圈温度、风机轴承温度等参数变化正常;
6)检查送引风机各参数在正常范围内; 7)检查机组其它各系统参数在正常范围内。
二、6B一次风机投入操作1、6B一次风机投入前工况介绍及准备工作:
6B一次风机抢修工作结束后,就地检查出口伸缩节密封条已处理完毕,可以投入6B一次风机运行。6B一次风机投入前,机组负荷420MW,主汽压力13.40Mpa,主汽温度595℃,再热汽温566℃,炉膛负压-213pa,总风量2178.5T/h,总煤量165T/h,给水流量1336T/h,煤水比8.1%,热一次风9.9KPa,冷一次风9.8KPa,A、B侧排烟温度分别为90.9℃和151.0℃。风机投入前的准备工作与退出前基本一样,在此不再累述。
2、6B一次风机投入操作:
1)退出机组CCS,保持在TF方式下运行;
2)启动6B一次风机,依次开启风机出口挡板、冷风挡板和热风挡板; 3)解除6A一次风机自动,依次交替缓慢关闭6A一次风机动叶,逐渐开启6B一次风机动叶;
4)观察冷热一次风母管压力压力变化情况,将6A一次风机动叶关至54%左右,将6B一次风机动叶开至47%左右,风机电流分别为172.5A、120.A,热一次风母管压力8.0KPa,冷一次风母管压力8.1KPa。在此工况点下,保持6B一次风机动叶开度不变,关小6A一次风机动叶至52%,电流降至166.6A,热一次风母管压力瞬时下降至7.9KPa,6B一次风机电流由120A上升至145A,热风压力上升至10.3KPa,6B一次风机并入运行。调整6A、6B一次风机出力平衡,电流分别为156A、155A,动叶开度46%、47%,投入风机自动运行;
5)检查6B一次风机电机轴承温度、线圈温度、风机轴承温度等参数正常; 6)检查锅炉风烟系统、制粉系统及机组其他系统运行正常,投入机组CCS。
三、本次操作小结及问题
1、一次风机退出采用运行侧自动,退出侧手动减小动叶开度的操作,从操作过程及结果看,此操作手法可以采用且冷热一次风压变化平稳,风压最低至9.2KPa,后摇紧B侧挡板后,风压稳定在9.8KPa左右。
2、一次风机并列采用手动操作运行及待并侧风机动叶,先开大待并一次风机动叶,等一次风压力有升高趋势时再减小运行一次风机动叶;当两台风机动叶开度接近50%开度时,保持待并侧风机动叶开度不变,减小运行侧风机动叶,热一次风母管压力最低至7.9KPa,迅速将待并侧风机并入系统运行。
3、6B一次风机退出运行后,锅炉B侧排烟温度由122.9℃上升至151℃,A侧排烟温度由120.9℃下降至90℃,A、B侧排烟温度温差最大至60℃。
4、试投油枪时,油枪投入的可靠性不好,微油枪B3Ⅱ号角火检故障一直无法投入;B1油枪由于漏油一直未处理,未试投;C层油枪C2、C3、C4都是经过设备人员处理后才试投成功。
5、6B一次风机并入时,曾多次发“风机喘振”报警,但运行人员就地检查风机运行正常,并未有“风机喘振”时特有的强烈的振动,较大的噪声等现象。怀疑“风机喘振”开关量报警误动。
6、严密监视各运行磨煤机的一次风压、一次风量和密封风差压参数变化。此次6B一次风机并入时,密封风母管压力降低至13.5KPa,联启6B密封风机。检查发现3台备用磨煤机的密封风电动门均在开启状态,并入前密封风母管压力偏低,只有14.95KPa,个人认为下次风机并入前可以将备用磨煤机密封风电动门先关闭,提高密封风压,防止并风机过程中密封风与一次风压差压低跳磨。
7、风机并入时,炉膛负压发生一定波动,最低波动至-249.8Pa,最高至177.5Pa,因此,应在并风机过程中应密切关注炉膛燃烧情况,防止发生燃烧不稳或灭火,必要时可投油稳燃。
8、一次风机并入时,要选择合适的并入工况点,适当降低母管一次风压力,快速将待并风机并入,防止风机发生喘振或者难以并入的情况。
附图:
附图一:6B一次风机退出前风烟系统运行参数
附图二:单台一次风机运行曲线
附图三:6B一次风机并入运行时曲线图
附图四:6B一次风机并入后风烟系统参数
集控乙值:李孟阳 2011-7-17
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