更换箱体工作总结_工商变更工作总结
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重介旋流器箱更换总结
2007年5月1—3日,我厂对重介旋流器箱体进行了整体更换,现就更换的相关情况总结如下:
一、更换所需要时间:需五个小班,每小班6—7人,第一个小班拆除联接螺栓及影响的辅助设施,如钢梁、下箱体胶皮等,7人中有2人为铆焊工。其余每班中至少一名铆焊工。各班应有一名起吊工和一名钳工为宜。每小班安排一名施工负责人。
二、准备工作:
1、工具:尖钳四根,分别为1200mm一根、800mm两根、500mm一根。吊带5吨二条,一吨的一条。梅花扳手30mm、32mm各两个。活动扳手2-3把。截子一把。工具刀一把,合尺一把,丁子尺一个,大改锥二个,大锤一把,小锤两把,铆栏四个,防护绳20米。另外配备氧气、乙炔、电焊机、焊条等。
2、提前检查天车完好,能正常使用。新箱体配件存放在重介北大门内。
三、施工方法和步骤:
1、将新箱体全部检查一遍,确保箱体各部件齐全,弄清各部件组装位置,并标注先后安装和起吊次序。并落实箱体的联接螺栓、胶皮、挡煤皮等是否齐全。
2、拆除旧箱体前,必须向集控室汇报,集控向MCC室通知,由电工停掉3023、3025泵,3005,3006筛子等相关设备的电源,作好记录;
3、拆除东西两则上、下箱体连接螺栓,使用天车吊走上箱体,放在合适的地方。
4、中箱体和下箱体之间联接螺栓不用拆除,可整体起吊,所以只将影响其整体起吊的联接钢梁、螺栓、网格板等拆除掉。
5、检查筛子的入料盲板是否完好,相互之间的间隙大,如有问题,及时更换。
6、分节安装东西两则箱体,在中、下箱体结合面抹玻璃胶,组装上各箱体;
7、检查最下箱体与筛子入料盲板的间隙是否合适,如影响筛子振动,应采取措施进行补救。
8、将箱体中的稳流板按要求安装在合适位置,并焊接固定。
9、将稳流箱组装好,安装在上箱体上,然后将上箱体安装到整箱体上。
10、检查各部螺栓齐全并紧固。
11、打开观察孔,检查左右箱体中间是否有缝隙,如有,应补焊好,以防串介。
12、将下箱体与筛子之间的挡煤皮安装好,并用扁铁,螺栓固定牢固,确保不漏煤。
13、施工完毕,收拾好工具、材料、配件等,并交专人保管。打扫现场卫生后,再次检查设备及其周围,确无问题后,通知集控室、MCC室送电试车,并检修是否漏料,无事后,汇报值班人,由值班人现场验收后,方可收工。
四、安全注意事项:
1、所有参加检修人员,必须服从负责人指挥,做到自主保安;
2、使用天车时,由一人操作,一人监控,确保天车及重物下方及可能运动的方向上不得站人;
3、严格执行设备起吊搬运规程,起吊时要详细检查吊带、铆兰、钩头等联接要牢固。吊带与天车钩头之间要多缠一圈,以防起吊过程中打滑。对于箱体等大件,要用两根5吨吊带对角起吊,以保证充分的安全系数。
4、使用气割、焊接时,必须按电焊气割措施执行,严禁违章指挥、违章作业;
5、废旧螺栓、钢板等不得乱丢,以防掉进桶内,堵塞管道。
6、安装上下箱体时,箱体四角要分别留一人,用改锥、尖钎等使上下箱体间对应的螺栓孔对齐,千万不能用手指在上下箱体间的螺栓孔内比照对齐,以防挤手。
7、工作完毕,必须保持现场卫生,清楚杂物,灭绝火种,保证无隐患,方可收工。
五、本次检修存在的问题
1、箱体内衫的耐磨板之间及其与钢板边缘之间的缝隙大,缝隙将来可能要先被磨损。
2、上下箱体之间的左右室处有间隙,明显会串价,我们虽然现场进行了补焊,但将来也会提前磨透。
3、两上箱盖之间离旋流器喷嘴距离较近,是受磨擦最厉害的地方,但这个部位却没有耐磨钢板,我们只好用一块普通钢板进行了临时处理。
4、再洗底流箱上的稳流体无法固定于箱盖上,只好从侧面割一方口进人安装与紧固螺栓。
5、部分螺栓孔不对照,增加了安装困难,只得对孔进行扩大。