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2020-02-28 其他工作总结 下载本文

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十二月份工作总结

2012年,新的一年又拉开了序幕,我相信公司的生产经营形势会更好,生产任务将进一步加大,对于产品检验人员来说肩上的胆子更加重了,为了保证我公司链轮组件的组装质量,我不仅要检验链轮组件的组装质量,还要帮助分析链轮组件在组装和使用中的不足之处,以期达到我公司的链轮组件向更高更好的方面发展。

因2012年春节在元月份,因此本月结账比较早,自2011年12月24至2012年1月16日,共完成需台架试验链轮组件的组装检验18种77件,其中有一件72/07LL链轮组件组装后经台架试验有渗漏现象,经拆卸后检查是在组装中250X3.1O型密封圈被切坏造成的漏油,重新更换了O型圈进行了组装。

另外,在组装172S01/030102链轮组件中,当组装零件171S99/0 10102-2轴套时,轴套中需要按装GB1235-76 150X3.1 O型密封圈被安装了密封圈的轴套,往轴上安装时,需要通过链轮轴的花键部分和花键部分的挡圈槽。当通过这两个部分后,此O型圈已被严重破坏,虽然此链轮组件注的是润滑脂,但根本就起不到应有的设计作用。既然在工艺中设计出了O型圈,肯定就有它的作用,但我认为需要改变一下装O型圈的位置,建议是否可将此O型密封圈改在171S99/010102-1链轮轴上,在Φ145-0.083-0.043外圆处切一安装O型密封圈的槽,将O型密封圈安装在轴上,这样就避免了O型密封圈被固定安装在轴套

(171S99/010102-2)上,必须要紧密通过花键和挡圈槽的行走运动轨迹,使O型密封圈被切坏的现象发生,与171S01/030102链轮组件近似的还有:171S99/010102和153S99/010102也都有同样的问题。

还有在组装100/32LL链轮组件时,当组装序号29,30时,序号29是80/01LL-13堵,序号30是GB/T893.1挡圈90,。这两种零件是组装

在100/32LL-3轴花键端中心孔位置Φ900+0.054处的。当放上堵后根本没有上挡圈的位置。经查相关零件图纸的相关尺寸是:100/32LL-3,轴尺寸是,轴中心孔Φ90的深度是78-27两台尺寸=51孔深,放挡圈切槽位置是51-10=41,给放堵的深度按正常组装只有40高度。而所装80/01LL-13堵尺寸是:Φ90-0.071-0.036X50厚度,所以装上堵后根本没有放挡圈的位置,经过跟技术人员和设计人员的联系,还根据实际情况,我公司的链轮组件,在有挡堵的压盖情况下,根本就不用设计加挡圈,此链轮组件既有挡盖又有挡圈,所以此挡圈没有组装,建议是否可以经装挡圈这道工序取消。将链轮轴上放此挡圈的2.70+0.14槽也取消,这样可以减少链轮轴加工的难度,又可以减去在组装堵时对堵上O型密封圈的破坏。

公司产品质量的好坏,直接关系着公司的命运,因此我们各方面都要努力,努力地把自己的事情干好,干扎实,真正做到出实招,办实事,务实效。

产品检验部

李继明

2012年1月2日

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