12锅炉A级检修情况说明总结2_锅炉检修大修工作总结

2020-02-28 其他工作总结 下载本文

12锅炉A级检修情况说明总结2由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“锅炉检修大修工作总结”。

#12锅炉A级检修情况说明

一、工作完成情况

1、标准项目:

按要求本次A级检修共计完成了十七个标准大项中的166个小项,各项目均已验收合格。

2、削减、追加、更改检修项目:

① 削减项目:汽包集中下降管管座焊缝进行100%的超声波探伤,因汽包下部集中下降管处安装有防漩涡装臵和外护板,探伤后无法恢复,故申请削减该项目并得到批准;

② 追加项目:㈠、一次风机风机驱动端、非驱动端轴承更换工作,因12号机组自2005年投产至今,一次风机风机轴承未进行过更换,轴承游隙超标(≥0.35mm),需要更换。㈡、一二次风机变频器改造,因原一二次风机液偶调节转差率大,耗电高,需要进行变频器换型改造。

3、技措项目:

⑴AB侧中心筒改造(外委);

⑵AB侧冷渣机平台下降至3米,完成了C冷渣机的换型改造工作,ABCD冷渣机纵向布臵在锅炉两侧;

⑶烟气调节挡板分组改造,由原来的4分仓换型改造为12分仓;

⑷给煤机进口插板门改造,由内密封齿条式改造为外密封直通式SDM-510(与给煤机出口形式一致)电动插板门;1

⑸电除尘器三四电场极线改造(外委);

⑹引风机变频器改造,拆除液偶、液偶冷油器、辅助油泵系统,自制油箱,保留部分油路管道,每台风机安装两路油路冷却系统,以此保证电机滑动轴承运行;

⑺高压流化风机换型改造,高压流化风机A由原来的XPL410型进口设备改造为国产RRF-290型罗茨风机;

以上项目均已验收合格

4、反措项目:

① 水冷壁管防磨喷涂;完成了162m2面积

② 锅炉内、外部检验;

以上项目均已验收合格

5、节能项目:

① 冷渣器改造,C冷渣器箱体式改造为水冷滚筒式冷渣机,并且冷渣机平台整体下降至3米。

以上项目均已验收合格

6、特殊项目:

① 空预器部分更换,B侧热段上组前往后数第二箱更换钢管292根,B侧热段下组前往后数第一箱更换钢管97根,共记389根。

② 空预器入口非金属膨胀节蒙皮更换;

③ 冷渣机抽负压系统改造;

④ 旋风分离器回料器斜管金属膨胀节更换;

⑤ 炉内风帽疏通校正;

⑥ 炉内给煤口改造;

以上项目均已验收合格

7、金属监督项目:

① 锅炉受热面管蠕胀检测:分离器出口拉稀管A往B数、B往A数2——11根(第1根和第12根因浇注料遮挡,无法测量)蠕胀测量最高值φ63.8,最低值φ63.5;高温过热器上平面B往A数第1、2、3、10、14、16、17、18、20根,蠕胀测量最高值φ51.9,最低值φ51.5;高温过热器上平面A往B数第2、3、5、7、9、11、13、15、17、20、21、23、25、27、30、32、33、38、40、45、46根,蠕胀测量最高值φ51.8,最低值φ51;高温过热器检修空间B往A数第21、22、23、25、27、29、30、32、34、36、38、40、42、45、46根,蠕胀测量最高值φ51.9,最低值φ51.2;低温过热器检修空间B往A数第1、2、4、7、11、14、20、22、23、27、30、36、40、42、46、48、50、60、64、71、74、77、80、84、90、91、92根,蠕胀测量最高值φ51.6,最低值φ51.1;低温再热器上平面B往A数第1、2、3、4、10、14、17、20、24、25、30、32、36、40、44、50、56、60、70、80、85、90、91、92根,蠕胀测量最高值φ57.5,最低值φ57.1;省煤器检修空间B往A数第1、2、5、10、15、20、22、25、29、41、44、48、50、60、65、70、76、88、89、95、100、105、110、115、116根,蠕胀测量最高值φ42.6,最低值φ42.1;屏式再热器A往B数炉前上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,炉后上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,蠕胀测量最高值φ76.4,最低值φ76.1;屏式过热器A侧A往B数炉前上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,炉后上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,蠕胀测量最高值φ43,最低值φ42.1;屏式过热器B侧B往A数炉前上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,炉后上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,蠕胀测量最高值φ42.3,最低值φ42.0;

8、化学监督项目:

㈠ 锅炉汽包内部检查:

① 检查汽水分离器各部完整无异常,补刷油漆。

② 下降管防旋装臵拆除,宏观检查无异常。

③ 加药管检查有一个洞进行了补焊处理。

④ 腐蚀片按要求进行了更换。

⑤ 环形焊缝和纵向焊缝进行了打磨、探伤检查无异常。⑥ 更换汽包人孔门垫子。

㈡ 炉内水冷壁管割管检查:

① 前墙B往A数第34根浇注料上方9米处,割管长度1米。② A侧墙前往后数第61根浇注料上方7米处,割管长度1米。③ 中隔墙前往后数第29根浇注料上方8米处,割管长度1米。④ 屏过B仓B往A数第3屏炉前第1根,炉底下方4米处,割管长度1.25米。

㈢ 高温过热器管割管检查:

① B往A数第35根处,割管长度250mm。

㈣ 省煤器管割管检查:

① A往B数第29根处,割管长度250mm。

㈤ 水冷壁下联箱检查:

① 炉后B侧B往A数第一联箱的手孔割除检查无异常。

二、检修中发现的问题和建议

① 水冷壁检查自查有明显冲刷的76点,其中A侧墙前往后数第50根有一2米的冲刷槽,全部进行堆焊处理,A侧墙前往后数第1、2、3根鳍片裂纹打磨堆焊,长度500mm;锅炉特检和我公司金属测厚需要补焊点65处(厚度低于5.0mm),以上全部打磨堆焊。

② 检查高温过热器后仓第一层B往A数第44根管子中部有一30×25mm不规则椭圆坑,测厚为4.4mm;全部打磨堆焊,焊后测得母材

7.8、7.6、7.4,硬度191,补焊部位测厚8.8、8.3、8.4,硬度144。③ 过热器向空排气A侧二次门,阀座有约深5mm的贯穿性裂纹8条,阀芯有深3mm的贯穿性裂纹12条,研磨后回装(裂纹未消除),B侧一次门,阀座有约3mm贯穿性裂纹6条,阀芯有裂纹7条,研磨后装(裂纹未消除)。

④ 过热器一级减温水调门A,运行中发现流量不够,结合本次特检,对减温器进行割管检查,经内窥镜检查发现有堵塞、结垢现象,全部进行疏通、吹灰处理。

三、水压试验结果的简要分析

1.水压试验:

① 在水压试验过程中发现汽包集中下降管第一根输水二次门不能开启,后经割管检查发现,系管内杂质堵塞造成;疏通、打磨后焊接,以上位臵经探伤检查全部合格。

② 升压在10.0MPa时,给水母管测量温度表库联接内螺纹丝牙处泄漏,后经打磨堆焊处理。

③ 汽水系统本体全面检查无异常,水压试验合格。

2.点火油系统冷态试验合格。

3.底渣系统运转试验合格。

4.锅炉辅机试运转(一、二次风机、冷渣机、吸风机、点火风机高压流化风机)试验合格。

5.电除尘升压试验合格。

检修部锅炉项目部

二○一一年九月二十二日

《12锅炉A级检修情况说明总结2.docx》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
12锅炉A级检修情况说明总结2
点击下载文档
相关专题 锅炉检修大修工作总结 锅炉 情况 锅炉检修大修工作总结 锅炉 情况
[其他工作总结]相关推荐
    [其他工作总结]热门文章
      下载全文