纺丝二车间一季度节能减排工作总结_车间节能降耗工作总结
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纺丝二车间一季度节能减排工作总结
纺丝二车间在“双节”和“两会”期间,加强了安全生产和人员稳定工作,通过狠抓操作均一化管理,大力开展了节能减排工作。通过提高机台的利用率,增加有效产能,降低残次品率,达到降低产品成本,降低排放率的目的。通过开展节约每一度电、每一滴水、每一方气等活动,严查跑冒滴漏现象,杜绝各种形式的浪费发生。
首先节约原材料,降低对环境的污染。尤其是粘胶和硫酸,作为纺丝车间使用的两大生产原料来说,也是两大污染源,对外排放后对环境具有较大的危害性。车间通过加强KW、DW机台放胶时间的管理,测算出达到生产要求的最短放胶时间,每台车减少放胶时间半小时。加强机台硫酸的流量控制,酸浴平衡罐保持在平流状态,机台酸盒液位严格控制在一厘米以下,杜绝硫酸的溢流和外排,在升车时逐渐调整流量,确保不发生溢流现象,车间还下大力量疏通了前部大辊下回酸管,避免了硫酸的外排和对机器设备的腐蚀。
其次加强能源管理,节约水电气。车间严格执行无人操作及时关闭照明灯的措施,节约每一度电。加强机台用水的考核,增强大家的节水意识,禁止长流水做操作,将机尾水箱溢水列入考核内容,做好四道水洗的回收利用工作,及时去除附着在回水槽内的酸
泥,清理回水槽内的杂物,确保回水畅通。加强车间的保温工作,入冬后车间及时在各门口加装了保温棉门帘,并将随时关闭车间各大门列为班组日常管理的内容。为了节约使用压缩空气,要求落丝组严格控制吸丝数量,减少吸丝时间,各运转班组实行丝筒集中退绕,小丝筒运送返打处理。
二季度工作继续加强对粘胶和硫酸的排放控制工作,加强关灯、关水、关气。积极反映机台照明损坏修理不及时的问题,检查和报修回水槽损坏漏水的问题,积极寻找废丝和废胶的再利用问题。尤其是一季度的多台因为酸管漏酸非计划停台,提醒我们必须加强对机台酸管漏酸的检查工作,由于操作台变型开裂,酸盒漏酸现象开始增多,控制硫酸的溢流和排放作为二季度的节能减排的重点工作。
纺丝二车间
2008/03/29