六七高炉对标总结_对标考察情况总结

2020-02-28 其他工作总结 下载本文

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六七高炉对标总结

通过上次与**高炉的对标,特别是开展保稳定、上水平的攻关以来,我们在基础管理、高炉调整、炉料结构的优化上开展了一些工作,进入8月份以来,七炉炉况基本上保持了稳定顺行,六炉由于8月1日,因焦炭紧张,大量焦粉及仓壁碎焦大量入炉,未及时防守,炉况顺行恶化,直到8月18日炉况正常。近期我们主要采取了以下措施:

1、优化炉料结构,实现精料方针。炉料结构上逐渐配加了水冶球团,减少停止了国内低品位块矿的使用,目前炉料结构70%烧结矿+15%水球(或恒昆球)+4%海南矿+11%南非矿。应该说炉料结构的合理稳定是高炉长期稳定顺行的保障。同时加强烧结、焦炭的筛分管理,对振动筛进行定时检查清理,尽量减少入炉粉末量。对条件较差的原料,要求间断的搭配入炉。积极观察原燃料变化,针对变化情况及时及早调整,减少炉况波动。

2、操作管理:(1)选择制定合适的操作方针,增强严格执行操作方针的意识,在线微机显示理论燃烧温度、鼓风动能、实际风速、炉顶煤气量、返矿量,计算炉腹煤气量、炉腹煤气量指数,和谐配置高炉操作参数,在确保炉况顺行的情况下,进行技术攻关。

(2)提高富氧量。喷煤使高炉理论燃烧温度降低,而富氧使理论燃烧温度提高。增加煤量的同时,逐渐增加富氧量,提高煤粉燃烧率,使渣铁保持良好的物理热和流动性,维持合理的理论燃烧温度,为高炉稳定顺行奠定基础。

(3)适当提高顶压,控制合理的压差范围。提高煤比后,炉缸煤气量增加,适当提高顶压,可以减缓煤气流速,稳定煤气流,不但可以稳定炉况,还能提高煤粉燃烧率。

(4)重视铁水物理热的检测。随着煤比提高,风口前理论燃烧温度降低,未燃煤粉增加,会减少炉缸热储备,使炉缸工作状态恶化,铁水物理热降低。所以加强铁水物理热的检测,确定合适的铁水物理热范围,能间接反映出炉缸的工作状态,从而采取相应的调整措施,确保炉缸工作状态良好。

(5)工长要严格执行车间制定的操作方针,精心操作,确保高炉 稳定顺行。提高对炉况分析判断的能力,对每次炉况波动要做出分析,增加勤调、微调的主动性,减少引起炉况波动的因素。

(6)在四班工长间开展保顺行、上水平劳动竞赛,以炼铁厂小 高炉工长竞赛成绩为依据,分别按照炉况顺行状况、出铁情况、生铁质量、安全生产情况四方面进行打分,每月进行评比,奖优罚劣。

3、出铁管理:

(1)要求每次对上铁罐后按出铁时间要求提前5分钟打开铁口,出铁时间控制在35±5min之内,每炉铁出净渣铁后方可堵铁口。

(2)正常炉况下,每班班产必须大于班产理论出铁量的95%,出不够者分析原因,交接班说清后方可下班。

(3)车间统一制作出铁情况记录表,对每次铁的出铁时间、钻头大小、铁口深度、跑泥与否等指标进行统计,阶段性分析影响炉前出铁的主要原因,以便及时改进。

4、设备运行管理:

(1)每周由设备副主任带队分区域对各工种设备进行一次系统点检,点检

结果汇总后报点检维修单位进行处理,有可能造成高炉休慢风的问题必须及时处理。

(2)按看水、热风炉、地沟、炉前、干法除尘5工种划分,每区域大组长负责该范围内的设备维护和点检,各工种大组长是本工种设备维护和点检的第一负责人,重点设备要求每班有点检记录。

(3)在各工种间展开设备维护点检竞赛,全月无设备事故,给与该工种一定奖励。如出现因点检不到位、操作不当造成故障休慢风超过15分钟,取消奖励,并按规定考核。

5、紧急事故处理:

6、7高炉车间设备、炉况、原料、天气四方面有异常者,要求按照标准化作业中的生产预案执行,争取把事故处理在萌芽状态,向减少事故要效益,向长期稳定顺行要效益。

针对保稳定、保水平节焦降耗攻关组下达的攻关目标,我们制定了以下措施:

六七高炉保顺行、保水平、节焦降耗措施

按照公司及炼铁厂“保顺行、保水平、节焦降耗”攻关目标,结合六七高炉目前生产实际,为完成阶段性目标,达到攻关目标,特制订以下措施:

一、目标和阶段

第一阶段:(时间:2009-8-18~2009-9-15)厂目标:六七高炉 焦比 395Kg/t 车间目标: 六高炉 焦比 395Kg/t 七高炉 焦比 385Kg/t 第二阶段:(时间:2009-9-16~2009-10-31)厂目标:六七高炉 焦比 365Kg/t 车间目标: 六高炉 焦比 365Kg/t 七高炉 焦比 365Kg/t 第三阶段:(时间:2009-11-1~2009-12-31)厂目标:六七高炉 焦比 360Kg/t 车间目标: 六高炉 焦比 360Kg/t 七高炉 焦比 360Kg/t

二、第一阶段措施: 六高炉:

1、稳定目前高炉炉况,充分活跃炉缸,同时通过提高炉缸的工作状况来改善炉况顺行状况。

2、合理调整炉体各部位冷却强度,控制合理操作炉型,通过稳定合理操作炉型来稳定炉况。

3、重点抓好炉前出铁工作,由于六高炉铁口角度限制,铁前憋风现象严重,故抓好炉前出铁是改善炉况顺行的有力手段,第一、严格执行炉前出铁确认制,保及时打开铁口,按时出净渣铁;第二、加强学习和四班交流,提高泥炮操作工技术水平,提高出铁均匀率;第三、在炉前开展劳动竞赛,提高炉前人员工作积极性。

4、适当匹配六炉料制、矿批、焦批、料线,稳定打开中心煤气流,兼顾边缘煤气流,在确保六高炉长期稳定顺行的前提下,逐步提高煤气利用率(由目前的18.5%提高到19.0%以上)。

5、分阶段加焦炭负荷至4.3 t/t左右,提高产量在1350t/d,降低焦比在395kg/tFe以下,完成第一阶段攻关目标,目前负荷已达到4.30。

七高炉:

1、稳定炉况,加强节焦降耗的力度,通过强化基础管理,减少因外围因素波动对炉况的影响,特别是上料口和出铁口的管理,抓好炉前出铁均匀率和正点率,抓好高炉内部管理,杜绝各类操作事故,“树立向稳定要指标,向减少事故要指标”,保证高炉安全稳定低耗生产。

2、逐步向大矿批过渡,以适应大喷煤后炉内煤气流变化,对原燃料的变化要做到反应及时迅速,及时调整煤比和焦炭负荷,保证炉况稳定顺行。

3、焦炭负荷稳定在4.3t/t,焦比≤385 Kg/t,喷煤比≥160 Kg/t,达到车间第一阶段目标。

三、第二阶段:

六、七高炉:

1、六高炉在第一阶段炉况逐步稳定后,实现大矿批、大焦批,矿批加至17.0~20t,以稳定煤气流分布,提高煤气利用率。在布料矩阵上做一些调整,中心3环焦炭向2环焦炭过渡,改善煤气利用,降低燃料消耗。七高炉根据炉况状况适当微调布料矩阵,适应大矿批、大煤比下的煤气流分布。

2、两个高炉分阶段加负荷至4.5t/t以上,直至理论焦比降到365 Kg/t,焦炭负荷在4.3t/t以上时,加负荷每次不大于0.1t/t,并且加一次要求炉况稳定两天以上,才允许再动。

3、提高富氧量。喷煤使高炉理论燃烧温度降低,而富氧使理论燃烧温度提高。增加煤量的同时,逐渐增加富氧量,提高煤粉燃烧率,使渣铁保持良好的物理热和流动性,维持合理的理论燃烧温度,为高炉稳定顺行奠定基础。

4、强化基础管理,杜绝各类事故,减少引起炉况波动的因素。

5、逐步提高工长操作水平,适应大煤比状况下高炉的操作,避免因操作不到位引起炉况波动。

四、第三阶段:

六、七高炉:

1、本阶段以微调焦炭负荷,焦比从365 Kg/t向360 Kg/t以下过渡为主要目标,煤比控制在180Kg/t左右,适当降低生铁含硅,提高富氧率,改善煤气利用,以达到提高铁水物理热,降硅、降燃料比的目的。

2、继续向管理要效益,向事减少故要效益,为稳定高炉炉况创造一切有利条件。

3、大煤比下,出铁对炉况的影响会逐渐显现,加强炉前出铁,达到均衡稳定出铁的目标,按时出净渣铁。

4、继续加强上料口的筛分工作,严格执行清筛制度,减少粉末、垃圾入炉。

5、充分发挥无料钟炉顶优势,坚持多环布料,不断摸索最佳的布料制度和布料矩阵,使高炉煤气流分布合理。积极探索大煤比下,合理匹配不同原燃料条件下的矩阵调整,适应原燃料质量下降后,高炉的应对措施,在保顺行的前提下,把指标保持在相适应的较好水平。

高炉车间 2009-8-24

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